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发电厂煤仓综合治理改造方案 XXXXX 发电有限公司 #1 炉#1-6 仓煤仓综合管理系统 项目改造方案 XXXXXXX 测控设备有限公司 二零一二年十二月 第 1 页第 1 页第 1 页第 1 页第 1 页第 1 页第 1 页第 1 页 发电厂煤仓综合治理改造方案 立题依据: 内蒙古XXXX 发电有限公司(以下简称XXXX 发电厂)原煤仓 烧用褐煤,煤质颗粒不均匀、湿度大,遇到雨季或含表面水分较高时 更是严重。冬季极度寒冷,来煤温度低,进入煤仓停滞时间稍长就产 生缓霜粘结,发生棚煤,导致给煤机断煤。棚煤后需要人工疏通,且 不能快速有效疏通,如不及时投油易造成锅炉灭火。因此,解决原煤 仓堵煤,保证输煤的通畅是非常重要和必要的。 XXXX 发电厂现场状况及改造前情况: 一、现场及设备情况 每台锅炉配 6 套磨煤机,每台磨煤机对应 1 台称重皮带给煤机, 煤仓下部有 200mm 左右的直管段,然后通过法兰连接 800mm 左右长 锥管段(主要堵煤区)再连接截门,截门下部通过落煤管与正压称重皮 带给煤机连接,如图 1 所示。 第 2 页第 2 页第 2 页第 2 页第 2 页第 2 页第 2 页第 2 页 发电厂煤仓综合治理改造方案 图 1 二.堵煤、棚煤、板结原因分析 贵厂原煤仓采用钢制结构,上部为圆柱形,下部为圆台形,下口 接电动物料截门,通过伸缩节进入给煤机。 依现场实际情况来分析: 1. 温度低导致煤缓霜、粘结至冻结。 2. 原煤斗容积大、直径大、高度长、煤流动缓慢,煤质颗粒小、湿 度大易造成粘结、板结。特别是高煤位运行,煤仓落差大造成下 部煤粉受压严重粘结以及造成原煤仓内高位原煤长期不流动而板 结棚煤。 3. 截门以及上部落煤管有锥形结构,而且无疏松措施,也造成了堵 煤情况。 三. 煤仓综合管理系统解决方案 根据苏龙电厂、太原第一热电厂、宣威电厂成功改造经验,特别 是云南宣威电厂其结构和贵厂相同。我们提出解决方案如下:改善煤 仓整体流动性能,减小高落差煤层对煤仓下口的压力,通过扩容方式 对煤质进行疏松。增加煤仓自动疏松装置智能控制疏松装置、仓壁振 动器的煤仓综合管理系统协调解决堵煤、棚煤问题。改用弹性橡胶落 煤管改善给煤机上口经常出现堵煤现象。增加煤仓煤位监控系统实时 监控煤仓内煤位及形状,加强燃料管理,规范运行操作等管理方法。 具体如下: 1.将煤斗进行分段改造,在距给煤机上口约 3.5 米左右高度截 断,增加一段小斗(见图 2 )。小斗与上部对接处增大上口截面,使 第 3 页第 3 页第 3 页第 3 页第 3 页第 3 页第 3 页第 3 页 发电厂煤仓综合治理改造方案 煤仓二次扩容疏松,减少煤仓高度差下的压力,从而减小摩擦力和板 结情况。小斗本体选用 10mm 厚 Q235 钢板做主体支撑,内衬3mm 厚 1Cr13 不锈钢板,不锈钢材料防磨、防腐与煤接触。下层小斗与上 层煤斗采用圆环钢板封板焊接密封及上、下斜拉筋方式固定。 2 .新增加煤斗上圆环封面部分设置 2 个观察孔 (直径 200mm ), 并在煤斗下部距截门约 0.8m 处增加一个应急处理孔(200*250mm ), 既便于观察内部情况和应急处理。 3 .更换更大推力且机构简洁的双向液压截门,并下移截门位置, 将锥形管段取消,减少截门下部挤压情况进而减少堵煤几率。双向液 压截门采用轻便设计,既保证推力足够,又有关门到位、无卡塞、使 用方便可靠、便于维护等优点,而且还消除了截门内部存煤点,避免 了堵煤问题。 4 .截门下方落煤管采用软体结构,采用输煤皮带制作,上口小 下口大(上口与截门连接略小,下口与给煤机连接略大),减少了煤 与落煤管间的应力,减少了煤与落煤管的粘连,如果煤粘连在落煤管 上也仅需维护人员用手锤轻轻敲打落煤管即可。

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