某橡胶厂硫化罐飞盖事故.docxVIP

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某橡胶厂硫化罐飞盖事故 1991 年 7 月 31 日,呼和浩特市第二橡胶厂布胶鞋车间硫化罐罐 盖飞出,引起火灾,造成 5 人死亡, 1 人重伤, 5 人轻伤。该车间的设 备和半成品大部分被烧毁,厂房损坏严重,直接经济损失达 35.6 万 元。 事故经过 布胶鞋车间的硫化罐直径为 1. 7 米,长 4 米, 1969 年从湛江机 械厂购置。 1990 年 6 月经呼和浩特市锅炉检验所检验,被认定为合格 品,允许投产使用。该罐由一名 4 级硫化工操作。 事故当天,当班工人 15 时接班, 19 时将沾好亮油的 3 架子全胶 民族套鞋推入罐内开始硫化。按工艺要求,硫化为间接加热,硫化温 度为 141~142℃。为确保质量,硫化期间要在罐内通人冷气,并开动 轴流风机保持罐内温度均匀。硫化一段时间后,再向罐内通入 0.4MPa 的蒸汽。全部硫化时间约 45 分钟。 硫化进行 32 分钟后,硫化罐罐盖突然飞出,穿过车间隔墙,跌落 在 17.4 米远处。罐盖飞出碰撞过程中引燃了车间内的易燃物,形成大火,火势迅速蔓延至二楼和三楼,造成设备和半成品的严重损失,罐盖飞出过程中使正在一楼工作的 5 名工人当场死亡。 2 事故发生的原因 经调查分析,认为罐盖并非由于罐内发生化学爆炸而飞出,主要理由如下。 ①硫化罐罐体各部分均未遭到破坏,安全销未剪断,罐盖与罐体的连接卡口均未破坏,罐体无变形,说明罐内未发生化学爆炸。 第1 页共2页 ②硫化罐安全阀完好灵敏,在事故前并未听到安全阀排气叫嚣声,说明罐内未曾超压。 ③罐内无火源,不能引起爆炸。 实际上爆炸的主要原因是由于操作不慎,没有将安全销插到罐盖的定位孔中,致销钉没有发挥定位保险作用。 由于该硫化罐已使用 20 余年,罐盖牙口已有磨损,定位销未插好,不起定位作用,稍受外力,罐盖就会沿牙口斜面滑开而飞出。 硫化罐振动来自蒸汽冲击、罐内排风扇的转动等。这些振动源就是使罐盖发生转动的外力。 由于车问中易燃物品堆放不合理,罐盖飞出引发了一场大火,扩大了事故,使该厂遭受更大的损失。 防止同类事故发生的措施①要完善安全生产管理制度和安全操作规程。该厂安全管理制度 不健全,安全操作规程不严,例如硫化罐的安全操作规程中,对插好 安全销未提要求。因而安全生产无所遵循。 ②关键操作应由班长进行检查,符合要求后,方能进行下一步。 例如安全销插到位后,需经班长检查确认,才能通汽硫化。 ③陈旧设备应予及时更新,采用蜗轮蜗杆传动的罐盖,就不可能 自行转动。 第2 页共2页

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