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水电厂自动化元件的优化选型和改造完善
简介: 水电厂自动化元件的质量优劣直接关系到水电厂的安全运行,
也影响着综合自动化水平的提高。为此,葛洲坝大江电厂对其自动化
元件进行不断改造和优化完善,在优化选型和改造过程中,采用先试
验再推广的方法,使机组自动化元件在运行中的可靠性和稳定性有了
显著改善,从而大大提高了电厂综合自动化水平。
关键字:技术改造;自动化元件;选型;葛洲坝水电厂
葛洲坝大江电厂有 14台单机为125 MW的轴流转桨式水轮发电机组,
主、辅设备大部分为国产设备,于 1986 年 6 月开始投产运行。由于
受当时国内技术条件的限制,机组自动化元件主要是主机厂提供的配
套产品。在投产初期,机组自动化元件就暴露出较多的问题,如:液
压电磁阀可靠性差,顶盖浮子发卡造成水淹水导轴承事故,电动阀门
驱动装置拒动,高压油压力开关整定值易变动等,造成安全事故频繁,
自动化程度很低,主要靠人海战术来维持安全生产。90 年代初期,
电厂开始着手对机组自动化元件进行选型试验和推广改造,先后对多
种自动化元件进行了换型改造。10 年多来,对机组自动化元件的不
断优化,使其运行可靠性和稳定性有了显著改善,大大提高了电厂的
综合自动化水平。
1 机组自动化元件换型改造
1.1 电动阀门驱动装置
机组的冷却水系统水源直接取自长江,由于水中带有大量的泥
沙和杂物,使得机组供水系统异常复杂,单台机采用了 11 台电动阀
门。原电动阀门的驱动装置力矩偏小,无机械过载保护,运行中经常
发生不能电动或机械过载卡死。另外,电动阀门驱动装置在工艺上无
防潮措施,使得电气回路经常发生接地,造成电动阀门无法正常运行。
1990年电厂将原技术供水用的 1-9DF 电动阀驱动装置全部更
换为 Z-60、Z-90 型阀门电动驱动装置,该装置具有力矩大、开关
方向均有过载保护、电气密封性能好、安装调试方便等特点。在随后
的几年中,电厂将水系统滤水器手动排污阀也更换为Z-30 型电动阀
门,并对 14 台机组压油装置的主供油阀进行了改造,安装了驱动装
置。经过近十年的运行考验,该驱动装置运行情况良好。
1.2 电磁配压阀
最初使用的电磁阀为主机厂配套的 DF-1 型电磁阀,它用于机
组液压油系统和机组制动系统(压缩空气),在运行过程中,经常出现
挂钩挂不上、烧接点、烧线圈、漏气、漏油和发卡拒动现象。90 年
代初,开始着手对电磁阀进行更换改造试验,首先选用的是国内产品,
虽然价格便宜、售后服务及时,但质量不太稳定,在产品制造工艺和
质量管理方面存在一些问题,少量采用时情况比较好,一旦大规模投
入改造就会出现这样那样的问题。为此,1995 年开始选用日本 VE23 /
1200 二位三通电磁空气阀,用于风闸上下腔自动排气控制;随后选
用德国 VE40 二位四通电磁配压阀,用于水系统正反向供水和锁定的
自动控制。这两种电磁阀均为双稳态,DC 220V 供电,体积小,动作
灵敏度高,基本上为免维护产品。目前,电厂已普遍推广选用进口电
磁阀。
压油装置的自动补气问题一直是大型水轮发电机组比较棘手
的问题。电厂 14 台机组在安装时设计有自动补气功能,但由于补气
电磁阀的技术问题,一直未投入自动运行。1997 年在 10、11 号机组
上试用了国产 B302-2 型补气装置,通过与计算机监控系统配合,实
现了机组自动补气功能。该装置集补气、排气、安全保护及自保持电
气控制回路于一体;电磁阀的体积小、工作压力高、消耗功率低、动
作可靠。但由于电厂机组压油装置补气量过大,该装置过气流量相对
过小,造成补气时间很长。2000 年又试选用了进口补气电磁阀,目
前正在试验中。
1.3 液位信号器
(1)顶盖液位信号器。从前采用的是空心导杆浮球形式,磁浮
球随着液位的变化上下移动,接通导杆内干簧接点或湿簧接点。由于
所处工作环境恶劣,经常发生接点损坏、浮球发卡,不能正确控制顶
盖泵的正常工作。改造前电厂每年至少发生一次水淹水导轴承事故,
严重时一天之内曾发生 2 台机水淹水导事故,成为困扰电厂安全生产
的难题。1992 年电厂选用了国产 FWX-43 型液位信号控制器,将顶
盖液位信号器由顶盖层移至水导层,工作环境大大改善。该信号器由
4 个浮球与 3 个磁记忆开关组成,浸在液体中的浮力块通过不锈钢钢
丝绳与上部的磁头相连。当液位变化时,浮力块所受浮力将随之变化,
使上部的磁头随钢丝绳一起出现相应位移,其磁记忆接点动作反映相
应的液位变化,从而控制顶盖泵的
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