暖风器技术改造方案.docx

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检修维护基地 #1 炉暖风器技术改造方案 批 准: 审 核: 初 审: 编制单位: 编制时间: .. .. 目 录 一、工程概况 1、暖风器主要技术参数 2、加热蒸汽参数 3、改造原因 4、改造方案 4.1、通过改造可以实现几个主要功能。 5、计划工作时间 5.1 改造后预期经济分析 5.2 投资回报预测 6、计划工作时间 一、工程概况 电厂 2×330MW 热电联产工程所配锅炉(1166t/h 燃煤锅炉),每台炉共有暖风器本体:一、二次风暖风器各2 台,一次风暖风器型号:NFZⅠ-2-2.78FB,换热面积为:420m2,换热管材质为#20 钢,规格为:Φ25×2.5,设计压力为 1.6 MPa,重量为:1900Kg。二次风暖风器型号:NFZⅠ-2-3.28FB,换热面积为:1054m2, 换热管材质为#20 钢,规格为:Φ25×2.5,设计压力为 1.6 MPa,重量为:5600Kg; 每台炉配两台容克式三分仓回转式空气预热器。空气预热器一、二次风采用暖风器加热方式。 1、暖风器主要技术参数 一次风暖风器主要技术参数(单侧) BMCR BRL 一次风流量:设计煤kg/h 147926 145557 一次风流量:校核煤kg/h 161626 158537 进口风温: ℃ -14 -14 出口风温: ℃ 28 28 二次风暖风器主要技术参数(单侧) BMCR BRL 75%THA 二次风流量: 设计煤 kg/h 510534 487656 372060 二次风流量: 校核煤 kg/h 511218 488232 进口风温: ℃ -14 -14 -14 出口风温: ℃ 23.3 23.3 55.3 2、加热蒸汽参数 正常运行加热蒸汽压力: 0.49 MPa (a) 加热蒸汽温度: 250 ℃ 启动和备用加热蒸汽压力:0.8-1.3 MPa (g) 加热蒸汽温度: 350 ℃ 在 BMCR 及 BRL 工况下,暖风器传热面的裕量应不小于 25%。暖风器的空气 侧阻力:<200Pa(BMCR 工况)。暖风器片串联成组,组合积木式装配,各组并联水平安装。串、并联的暖风器片和组之间应密封,暖风器防冻措施。暖风器布置在垂直的风管上,管束坡向疏水侧,为了保证疏水通畅,管束的坡度取为 15 度,疏水口应从风道外接出。暖风器应设热膨胀补偿装置。管束向疏水出口端方向膨胀,膨胀最大值一次风为 13mm,二次风为 15mm。 3、改造原因 2011 年,#1 炉 A 送风机出口风压 2.7~3.1KPa,动叶开度开至 47%时,#1 炉 A 送风机失速报警。通过与运行人员确认(打开A.B 送风机出口联络挡板,A 送风机出口风压降至 2.0~1.8 KPa.,最终判断#1 炉 A 侧二次风暖风器存在堵灰现象。截止目前,#1 炉 A 侧二次风暖风器堵灰现象日趋严重,A 送风机出口风压升至 4.0 KPa,动叶开度在 37%时,风机发失速报警。由于#1 炉 A 侧二次风暖风器存在堵灰现象,目前#1 炉 A 侧出口烟温高于 B 侧 70 度左右。同时A 侧送风机失速报警频发会导致风机喘振,如不及时解决,会造成风机轴承损坏事故。机组在满负荷运行时送风机动叶开度在 57%~60%,由于#1 炉 A 送风机目前状况,#1 机机组负荷只能在 260MW 左右,严重制约了电厂生产经营状况。2012 年 3 月 19 日检修人员对#1 炉 A 侧暖风器进行了抢修,在暖风器上方风道壁上开孔,孔洞尺寸约为 500mm×500mm。、检修人员进入暖风器,使用木榔头振打,解决堵灰缺陷。小灰块使用负压吸尘车吸尘及通过系统自身抽吸,经空预器、炉膛、电除排出。大灰块使用消防水进行冲洗,并将风道排污口割开,加装排污软管引至炉侧 0 米环形排水槽,将排水槽排水口封堵,待检修工作结束后对积灰进行清理。在抢修后缺陷消除,设备运行正常。2012 年 5 月 27 日#1 炉 A 侧二次风暖风器再次出现堵灰现象,检修人员本次对暖风器在线进行了管束割除,缺陷消除。 由于机组运行中冷风携带灰尘较多,暖风器管束螺旋肋片管布置相对较密, 造成暖风器堵塞,导致暖风器进出口差压较大,暖风器压差设计值为 300 Pa, 实际运行中压差 800-1000 Pa(满负荷时),随着机组运行时间的增长,压差会越来越大,增加大量送风机电耗,暖风器在一年近 8 个月不投入运行,但机组运行暖风器都存在阻力,消耗了大量的额外电能。 4、改造方案 通过技术改造将固定式暖风器改造为旋转式,可以在一年的大部分时间内, 在暖风器不通蒸汽退出运行时,将暖风器蓄热片旋转成与风向成水平角度,从而 使暖风器压损降低为零。在暖风器投运时,将暖风器蓄热片旋转成与风向成垂直 角度,原加热蒸汽及疏水系统等功能不变,达到节能降耗的目的。 4

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