制革工业废水处理方法.ppt

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制革工业废水处理方法 2、设计工艺流程 废水处理工艺流程如图2所示。 制革工业废水处理方法 图2 废水处理工艺流程 制革工业废水处理方法 3、 工艺流程特点 (1)加强综合废水的预处理,设置了2道粗、细机械格栅,沉渣池、沉淀池和调节池,预沉池前投加入FeSO4化学除硫,调节池内设置了预曝气,空气氧化脱硫。 (2)生物处理采用氧化沟工艺,氧化沟对COD、BOD5和S2-的去除率分别可达到87%、95%和99%。处理效果稳定,抗冲击负荷强,操作管理维护简单。此外,在氧化沟前设置了生物选择器工艺,利用高有机负荷选菌种,抑制丝状茵的增长,提高污泥的絮凝、沉降性能。 (3)除新建氧化沟和二沉池外,其他构筑物单元均利用现有设施改造利用,原沉淀池改作调节池。原有气浮池,因结构不合理,处理能力小,均予以拆除。 制革工业废水处理方法 四、 工艺设计(参数) 1、 机械格栅 综合废水沉渣池前、后设置旋转格栅机(栅隙5mm)和反切式细格栅(SXS型),栅隙1mm。 制革工业废水处理方法 制革工业废水处理方法 制革工业废水处理方法 2、 初沉池 现有初沉池有2座: 1座为30 m×12m×3.0 m F1=360m2 1座为22m×6m×3.0m F2=132m2 设计处理能力225m3/h,高峰时将达到300m3/h 。 经校核qmax=300/(360+132)=0.6m3/(m2.h) 停留时间t=3h 满足要求。 现有初沉池采用重力排泥;地下池排泥困难,现改为潜污泵排泥。设置3台潜污泵,N=3.0 kW;刮泥机保留。 制革工业废水处理方法 3、 调节池 有效容积1260 m3,由原沉淀池改建而成。平均停留时间5.6h。池内设置穿孔管预曝气系统,按空气氧化脱硫测算,空气用量20m3/min。 选用三叶罗茨风机2台(1用1备),型号SSR150,H=3000,N=22kW。 4、 生物选择器 有效容积400 m3 ,停留时间1.7h,校核BOD负荷为2kg/(kg·d)去除率20%,所需氧量经计算为24kg/h。 制革工业废水处理方法 5、 氧化沟 采用双沟式氧化沟,设计参数如下。 污泥负荷:0.09kgBOD/(kg·d) 泥龄:30 d MLSS:4000 mg/L 有效容积为4500 m3,每组为2250 m3。 氧化沟有效水深3.6m,超高0.4m;总长度66m,单沟宽5.0 m。1#沟设置4台YHG1400—A型转碟曝气机;2 #沟3台YHG1400—A型转蝶曝气机,总计7台。 单机功率15kw,充氧能力30 kgO2 /h,总充氧能力210kgO2 /h。折合1.5kgO2 /kgBOD5去除,校核氧化沟停留时间为27h 。 进水:BOD5为480mg/L 出水:BOD5为30 mg/L,去除率94% 进水;COD为1000mg/L 出水:COD为180 mg/L,去除率82% 氧化沟工艺如图3所示。 制革工业废水处理方法 图3 氧化沟工艺图 制革工业废水处理方法 6、二沉池 设计参数:q=0.9 m3/(m2.h) GL= 120kg/(m2.d) 设计二沉池直径18m,池壁有效水深3.8m。 停留时间:3.5h 污泥回流率:60%—100%,污泥回流分别进氧化沟和选择器。 二沉池采用周边进水周边出水短流式沉淀池,池内设有周边转动刮泥机。 制革工业废水处理方法 7、 污泥脱水系统 (1)污泥池 利用现有水池改造,有效容积270 m3,池内设有穿孔空气管系统,防止污泥板结。 每天污泥量约在120—150 m3之间(含水率98%计)。 (2)污泥脱水 污泥反应池30 m5,压缩空气搅拌。 污泥脱水机选用:XMYl00/1000—Ub箱式压滤机2台。 过滤面积100m2/台,每周期产脱水泥饼1.5t,泥饼含水率75%—80%;配套螺杆泵N=4.0 kW/台。脱水机房采用轻质结构,面积160 m2,脱水上清液返回调节池处理。 制革工业废水处理方法 五、主要设备 主要设备如表3所列。 制革工业废水处理方法 表3 主要设备 制革工业废水处理方法 六、 运行效果 1、调试过程 污水处理站从2001年4月竣工投入试运行,氧化沟在培菌时投入50t活性污泥(脱水污泥,含水率80% )。调试过程顺利,至7月份处理效果已趋于稳定。 调试工作根据以下步骤进行。 制革工业废水处理方法 (1)准备工作 菌种45t,含水率80%,试运行时运进厂 工业硫酸亚铁10t 。 所有电器开机空载,确认无杂音和转动

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