我厂极热态启动时案例分析.ppt

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我厂极热态启动时 案例分析 1、事件经过: 二期#4机组跳闸2小时后进行极热态启动。 18:56:26 锅炉吹扫结束,启动一次风机A、密封风机A; 19:15:31等离子拉弧; 19:21:11启动磨煤机E; 19:29:51总风量降至681T/H,锅炉低风量MFT动作。炉膛正压1146Pa。 案例分析 蓝色:#4炉炉膛负压 绿色:#4炉总风量 红色:#4炉总煤量 案例分析 案例分析 1146 Pa 681 T/H -2826 Pa 绿色:#4炉一次风机A电流 红色:#4炉磨煤机E入口风量 蓝色:#4炉磨煤机E电流 案例分析 104 T/H 2、案例分析: 1)18:56:26 锅炉吹扫结束,启动一次风机A、密封风机A;一次风机启动时,将磨煤机E热风门开启,作为一次风通道,并进行暖磨。将暖磨风量提至104T/H。 案例分析 存在的问题及改进措施: a、一次风机启动时,开启无煤磨煤机的冷风门作为一次风通道,如开启有煤磨作为一次风通道,会将磨中煤粉吹入炉膛引起爆燃。 b、开启磨煤机E冷热风门进行暖磨期间,控制暖磨风量不超过50T/H,尽量减少带入炉膛的煤粉量。并提前将等离子系统拉弧,将吹入炉膛的部分煤粉点燃,防止未燃烧的煤粉进入炉膛。 案例分析 2)19:21:11启动磨煤机E;19:29:51总风量降至681T/H,锅炉低风量MFT动作。炉膛正压1146Pa。 存在的问题及改进措施: a、低质煤掺烧期间锅炉非正常停运后,重新启动时等离子点火困难。 b、磨煤机E启动后,要根据E层燃烧器的着火情况及时调整磨煤机风量(掺烧煤时磨煤机风量60~75T/H较为合适),确保燃烧良好。 案例分析 c、本次启动,等离子火焰监视电视和炉膛火焰监视电视均坏,无法监视燃烧情况,就地只能看到#1、#5燃烧器着火情况,对运行调整极为不利。并且部分新人员不会就地观察着火情况,因此,启动存在较大安全隐患。 d、首台磨煤机E启动后,肯定存在突然着火导致炉膛负压波动的问题,要有专人监视并调整风烟系统,防止因炉膛负压波动导致风量低于30%总风量,锅炉MFT。 案例分析 1.FSSS中设计等离子燃烧器对应的磨煤机“等离子模式”与“正常模式”两种运行模式,通过逻辑判断进行自动切换,从而实现磨煤机FSSS逻辑切换功能。 2.磨煤机在“等离子模式”下运行时,E磨启动条件中增加等离子拉弧正常信号(5取4),略去点火能量满足条件。 E磨相关逻辑

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