兰州石化分公司“6.28”火灾事故情况汇报.docxVIP

兰州石化分公司“6.28”火灾事故情况汇报.docx

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兰 州 石 化 分 公 司 “ 6 . 2 8 ” 火 灾 事 故 情 况 汇 报 2006 年  6 月  28 日  8时05  分,兰州石化炼油厂  40 万吨 / 年气体分馏装置在检修后复工开车过程中,发生一同 火灾事故。兰州石化立刻启动了事故应急预案,全力组织灭火抢险。上午 9 时 40 分,现场火势得到控制。因泄露介质为气相可燃物,为了防备次惹祸故,现场采取不熄灭明火、控制设施中残存的可燃物稳定焚烧、周边冷却保护的方法。最后,余火于当晚 9 时 35 分全部熄灭。 事故发生后,兰州石化同时启动了环境保护应急预案,组织人员封堵雨排,建立现场围堰,将消防水引入炼 油污水办理厂进行办理,并启用 3 万立方米应急调节池。同时,进一步加大监测力度,经省、市及兰州石化环保部门对水质和大气监测,周边大气和黄河水质没有受到污染。 在事故抢险过程中,兰州石化消防支队消防队员 1 名牺牲, 10 名受伤,其中: 6 名重度烧伤, 4 名中度烧 伤。 当前,由甘肃省消防局组织的事故检查组正在检查中。现将兰州石化自行组织检查的相关情况汇报如 下: 一、装置基本情况 兰州石化 40 万吨 / 年气体分馏装置始建于 2001 年 10 月 1 日, 2003 年 7 月 1 日建成投产。该装置是 300 万吨 / 年重油催化的中间加工装置,生产工艺采用 7 塔精馏流程,以 300 万吨 / 年重油催化妆置生产的经精制装置脱硫后的液态烃为原料,生产丙烯、丙烷、异丁烯、异丁烷等中间产品,为下游装置提供原料。 主要工艺流程如下: 脱硫后的液态烃送入本装置的进料罐 ( D501 ),通过脱丙烷塔进料泵 ( P501),经脱丙烷塔进料加热器 ( E501)加热后进入脱丙烷塔( C501),脱丙烷塔底重沸器( E502)用热水供热。 脱丙烷塔( C501)顶碳二、碳三馏分经塔顶空冷器( A-501 )冷凝冷却后进入回流罐( D502),冷凝液自回流 罐抽出,一部分由回流泵( P502)送入塔顶回流,另一部分用脱乙烷塔进料泵( P503)抽出,送入脱乙烷塔 ( C502)。脱丙烷塔底碳四、碳五馏分依次进入碳四馏分塔分别出异丁烷、异丁烯和戊烷等馏分。  ( C505)、脱戊烷塔 ( C506)、脱异丁烷塔 ( C507) 脱乙烷塔( C502)顶的碳二、碳三馏分,经塔顶冷凝器( E507)部分冷凝冷却后进入回流罐( D503),塔顶不凝气主假如乙烷和部分丙烯、丙烷,由回流罐上部经压控阀放至重催气压机出口(进 D301)回收丙烯,也可进入高压瓦斯管网。冷凝液从回流罐用回流泵( P504)抽出送入塔顶回流。脱乙烷塔底重沸器( E503)用热水供热,脱乙烷塔底丙烷 -丙烯馏分自压进入丙烯塔( 1)( C503)和丙烯塔( 2)( C504),两塔串连操作,分别出丙烷、丙烯馏分。 工艺流程简图: 二、事故经过: 兰州石化对事故经过进行初步检查,情况如下: 2006 年  6 月  28 日凌晨  3 时左右,  40 万吨 / 年气体分馏装置进行大检修后的进料开车,  4 时左右,  C-502(脱乙 烷塔)开始进料循环,  7 时  38 分,操作人员寇汝强在巡检过程中发现  C-502 塔顶冷凝器(  E-507/1 , 2)四个封 头处泄露,立刻见告  DCS操作员李小平通知中油二建动工保镖人员进行消漏办理。保镖人员  7 时  56 分到现场 做施工准备过程中,发现泄露处喷出大量液体和蓝色气体,而且响声剧增,保镖人员临机能断,快速撤退现 场。 8 时 05 分左右, E-507/1 , 2 泄露处着火,班长立刻报火警,同时操作人员将与事故发生部位连结的管线 进行切断办理,装置降温泄压,并将所有与装置连结的界区阀门封闭,装置紧急停工。 8 时 15 分,将气体分 馏装置电源切断。 兰州石化消防支队 8 时 06 分接到火警, 8 时 09 分抵达现场,共出动各类消、气防车辆 26 台,全力灭火。 8 时 40 分左右,由于火势较大, C-501 塔顶抽出至回流罐( D502 )管线( DN250 )破碎物料泄出,致使 E-507 管 箱侧(东侧)火势突然扩大,致使现场抢险的消防队员 1 名牺牲, 10 名受伤。 8 时 40 分左右,根据火场情况,兰州石化恳求兰州市消防支队支援,甘肃省消防总队于 8 时 45 分左右赶到现 场,接收指挥权并组成现场消防指挥部,统一指挥现场灭火抢险工作,经过全体参战官兵的全力扑救,上午 9 时 40 分,现场火势得到控制。 因泄露介质为气相可燃物,为了防备发生次惹祸故,现场指挥部经多次研究后决定采取不熄灭明火、控制设 备中残存的可燃物稳定焚烧、周边冷却保护的方法,最后,余火于当晚 9

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