本钢烧结脱硫项目总结.pptVIP

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本钢烧结烟气脱硫实践 2012年3月 本钢板材炼铁厂 一、烧结机情况介绍 序号 项 目 单 位 烧结机2×265 1 设计生产能力 万吨/年 490 2 投产时间 2002年 3 作业率 % 95 4 主抽风机 台 2×1 5 烟气流量(工况) m3/h 1380000×2 6 除尘风机出口烟气温度 ℃ 80~150 7 SO2浓度 mg/Nm3 550~1200 平均850 8 烟尘浓度 mg/Nm3 48~128 平均100 二、脱硫工程总体情况简介 本项目是本钢集团内第一套烧结脱硫环保工程,工程为改造项目,没有预留脱硫场地,现场比较狭小,场地不规则,地下管网较多,现场障碍物较多,施工难度大。 1、脱硫工程改造难度大 2、脱硫工艺的选择 通过调研与考察,经过多方论证,脱硫工艺采用了石灰石-石膏法,主要考虑的是: 一是石灰石/石膏工艺有稳定的投运率和较高的脱硫率,国内采用的相对较多; 二是本钢周边有优质的石灰石脱硫剂, 来源比较广泛,价格低廉; 三是本钢附近有大型水泥厂,副产物石膏可由附近的水泥厂再利用。 四是运行成本相对较低。 本项目由中节能六合天融环保科技有限公司总承包并承担运行服务。 3、脱硫工艺设计 3.1烟气系统 本工程在烧结机主抽风机出口烟道至主烟囱间增设烟气脱硫装置。脱硫入口烟气接自烧结机主抽风机房外出口烟道,经过脱硫后,净烟气通过吸收塔直排烟囱排放。增压风机采用静叶可调轴流风机,设计风压1500Pa,风量138万m3/h。 整个脱硫装置与主抽风机后烟气排放系统并联配置,当脱硫系统检修时主抽风机出口烟气通过原有烟囱排放。整个脱硫系统采用一机一塔形式(即每个烧结机对应一座吸收塔) 3.2 SO2吸收系统 本脱硫项目采用空塔喷淋技术,设计3层喷淋、2级除雾、3台吸收塔搅拌器。喷淋层采用单元制设计(一台循环泵对应一层喷淋),单台循环泵3000m3/h ,单层喷淋覆盖率200%。 3.3 公用系统 本脱硫项目的石灰石制浆系统、工艺水系统、石膏脱水系统、废水处理系统及公辅设施系统共用一套。 石膏脱水采用两级脱水,一级旋流浓缩,二级真空皮带脱水。 三、项目运行情况 本项目是本钢集团内第一套烧结脱硫环保工程,工程于2011年10月投入运行,各项指标如下: 脱硫效率平均为95.6%,SO2排放浓度22~57mg/Nm3; 粉尘去除率51.5%,排放浓度小于50mg/Nm3; 石膏含水小于10%,石膏品质达到水泥缓释剂使用要求,全部二次利用。 *

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