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生物质循环流化床锅炉床温异常波动的分析与处理
摘要:床温是循环流化床锅炉稳定、经济运行关键影响因素之一。本文针对一起生物质循环流化床锅炉运行中床温异常波动事件,从入炉燃料品种配比,燃料质量、冷渣设备运行情况、天气等方面系统分析了事件发生的原因。从入炉燃料品质控制,运行调整,设备消缺等方面入手,提出处理和预防措施,机组运行情况得到明显改善,为避免同类型生物质流化床锅炉发生类似事件有良好的借鉴作用。
1概述
国内某生物质电厂为2×50MW纯燃生物质发电机组,两台HX220-9.8-IV1型循环流化床锅炉为高温、高压、单汽包、汽水自然循环、平衡通风锅炉。炉膛出口布置两台绝热式旋风分离器。炉膛底部布置两台膜式滚筒冷渣器。炉前给料系统采用承载螺旋机、一级给料机、二级给料机共三级的给料系统。设计燃料为按树皮、叶、根、枝、木材边角料等农林废弃物。
2异常运行经过
电厂#2锅炉自启动运行50天以后,多次出现因锅炉床温大幅波动,燃烧不稳出现负荷大幅波动的情况。2018年9月18日夜间,发生了一次锅炉床温异常下降,机组被迫降幅负荷的事件,现场数据采集如表1所示。
21:00分开始,锅炉炉床温缓慢下降,机组负荷随之下降。21:30,负荷下降至30MW,最高床温均值从755℃降至645℃,降幅110℃。在这期间风量、给料机运行台数及转速不变,锅炉氧量从0.8%上升至3.2%,锅炉SO2排放指标从21.5mg/m3上升至445mg/m3。这说明当时炉内燃烧开始变差,燃料燃烧不完全造成炉内CO急速上升,从而导致锅炉SO2指标严重偏高。
21:40开始,运行人员判断入炉燃料过湿,品质变差,于是开始减风减料,在这期间,一次风量从86Km3/h减至80Km3/h,给料机减为6台运行,转速降至15-23%,但由于床温继续下降,燃料无法烧着,表现为床温下降,床压升高,锅炉氧量急速上升,在富氧的情况下,锅炉SO2排放指标仍然严重超标。这些也是燃料太湿,烧不着的表现。
22:13,机组负荷下降至最低值8.73MW,床温下降至最低566℃,锅炉氧量上至10%以上。随后,运行人员投油助燃,床温开始回稳,至22:19分,运行人员增加给料量,给料机变为8台运行。但这时SO2指标仍为居高不下。
22:32,床温回升至626℃,锅炉床压下降,氧量下降,SO2指标下降,说明炉内燃烧好转,机组负荷回升至11.15MW。运行人员退油。床温继续回升,床压开始下降,机组负荷继续上升,氧量继续下降,SO2指标继续下降。
22:54分,机组负荷上升至37MW,床温上升至685℃以上,锅炉床压降至9kpa以下,锅炉氧量保持在3%左右,运行人员继续加风加料,锅炉恢复正常运行。
3异常原因分析
3.1蓄热能力下降
3.1.1当天入炉燃料配比为散树皮30%+碎树皮30%+废木料20%+木尾10%+破碎树头10%。入炉燃料综合加权水分为43%,较满负荷时入炉燃料加权水份偏大约3%,造成炉膛整体床温较满负荷时低约40℃。
3.1.2受条件限制,生物质燃料在收、储过程中,携带部分大颗粒不可燃的杂质(如石块、金属块等),在燃料预处理过程无法根除而进入锅炉[1],导致冷渣器进渣管堵塞及风帽损坏。自9月8日,该锅炉出现一台冷渣器进渣管堵塞,多次疏通也只能短时间正常运行。单台冷渣器未能满足锅炉运行的需要,经常要人工进行热渣直排来保证床压稳定,造成合格床料定期添加工作无法正常开展,锅炉排渣热损失增大,锅炉效率下降,炉膛蓄热能力下降。床温稳定性下降,适应高水分燃料适应性变差。
3.2流化不良
3.2.1随着单侧冷渣器进口管堵塞时间变长,该侧的风帽上积聚较多的大块杂质无法正常排出而不断积聚,造成局部流化不良。受限于生物质燃料蓬松不一的情况,当炉前给料机两侧给料不均匀时,导致流化不良的现象加剧。
3.2.2自9月开始,因连续雨天,作为该厂主要燃用燃料的树皮类燃料水分偏高,为平抑综合入炉燃料水分,该厂在燃料调度使用上,将废木料的配比量从8月的10%增加至9月的20%。废木料为建筑工厂收集回来的木质边板,板面上钉附着较多的钉子、铝片等不可燃尽金属的杂质。按照以往的停机检查经验,这些金属杂质在炉内被加热至750-850℃,热熔后沉积并堵塞风帽风口,造成床层流化不均匀,从而引起床温波动大。
4防范及处理技术措施
4.1入炉燃料品质控制
4.1.1加强入炉燃料的上料前的混料操作,要求干、湿燃料必须充分混合均匀后才能上至炉前,确保入炉燃料水分在40%以下。
4.1.2严格控制含金属杂质燃料(废木料)的使用量不超10%。
4.1.3加强燃料品质源头管控,提高入炉燃料品质,避免大块杂质进入炉膛引起冷渣器进渣管堵塞。
4.2运行
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