品质月活动总结报告.pptxVIP

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品质月活动总结时间:2012.09.26 一、品质月活动情况 汇报总结:1.品质目标达成情况:(见下表)未达标原因初步分析:设备部:(1).5#铸焊机故障原因:底模上下不一,轴承坏了,目前暂时无法解决,维修人员正在向设备厂家学习铸焊机工作原理。(2)磨板机出现故障的原因是线圈容易烧坏,造成机器正转而不反转。磨板机从更新后一直无法正常工作,换回原有磨板机以旧机代替新机作业。工程部:未达标的原因:(1)工单信息不全面;(2)客户具体要求未注明;(3)客户要求变更造成。(4)极板信息错误。生产部:未达标原因:(1)加酸组胶不良原因:品质月前两周生产部在统计报表时把盖片不良和胶不良统计在一起,造成胶不良比例较大,后面分开后就降低了.(2)2号楼检测工位不良原因:QC前面各工序未做外观控制,导致流入QC工位不良率增加,导致检测工位不达标。 2.人员培训情况:(一) 员工培训计划序号培训内容培训时间负责人参加人员跟进结果1叠板至入铁盒8月14日唐龙道/游平相关工位员工已培训2色胶至加酸8月14日陈建春/赖冬洲相关工位员工已培训3刷极耳至烧焊8月16日唐龙道/游平相关工位员工已培训4盖帽至上架8月16日陈建春/赖冬洲相关工位员工已完成5入槽至跨桥至8月18日唐龙道/游平相关工位员工已培训6充电8月18日陈建春/赖冬洲相关工位员工已培训7试盖至扣盖8月20日唐龙道/游平相关工位员工已完成8检测至丝印8月20日陈建春/赖冬洲相关工位员工已培训9翻电池至底胶8月22日唐龙道/游平相关工位员工已培训10包装8月22日陈建春/赖冬洲相关工位员工已培训2.人员培训情况:(二) 员工培训计划序号培训内容培训时间负责人参加人员跟进结果1ERP重点工位注意事项8月24日15:00刘少波品管生产        相关工位已培训2设备运行处理及机器使用安全介绍8月30日前张惠承生产部相关人员已培训3重点操作工位操作培训8月30日前左林生产部相关人员已培训4质量意识培训9月8日前刘光辉生产、品管管理人员已培训5如何处理异常及制程检验9月8日前刘光辉全体QC已培训2.人员培训情况:(三)员工培训计划序号培训内容培训时间负责人参加人员跟进结果11.岗位操作技能2.不良样品解析/判定标准3.现场机器设备操作技能4.物料检验标准/抽样标准5.客户文件要求6.生产工艺/制程品质控制点7.报表填写8.5S/考勤考核9.品质意识8月17日戴先斌/裴友福查酸已完成28月19日周礼华IQC已完成38月21日裴友福/华玉极群检查/外观QC/QA已完成48月23日戴先彬/裴友福查酸人员已完成58月23日周礼华IQC已完成68月23日龚纯跃检测QC/QA已完成78月25日饶红IPQA已完成98月27日华玉外观QC已完成108月29日裴友福IQC/QA/IPQA已完成118月31日裴友福/饶红IPQA已完成培训总结:1.以上培训多数是岗位操作和技能提升方面的,多数是针对一线操作人员。2.关于团队建设和员工心态调整方面的培训涉及极少。3.一场战争的胜利,除了整体实力以外,将领是要起到决定性的作用的,而此次培训针对提升管理水平的很少。4.团队凝聚力、向心力、执行力方面的培训几乎没有,好的产品不是靠个人,而是靠团队全体成员不折不够的执行来实现。3.工艺稽核及现场巡线:1.现场巡线时发现多张焊台工位未倒铅渣。(已改进)2.烤箱上两处螺钉存在安全隐患;(跟进中)3.两条烤箱下半自动拉线带出口处严重损坏,经常会漏电池和夹到电 池。(未改进)4.铁盒未及时整理。(已改进)5.车间5S工作不到位,有物料掉在地上无人捡。(跟进中)6.检测组12V7A端子被批量压塌。 7.消防栓放置区堆放杂物。(已改进) 8.成品电池标识卡数量填写严重涂改。(已改进)  9.2号楼KN409小电池组装困难,负极极耳直径不规范且有棱角,严重影响组装效果。(生产完成)  10.CA1270 S2A生产中试盖、扣盖工位操作困难。11.升降传输梯两板电池中间存在较大缝隙,经常 会漏电池。(已加防护网)12入库成品电池上下栈板叠放不规范。(已改进)13.现场5S混乱,端子套、安全帽、中盖 掉落地上无人捡起。(未改进) 14.烤箱下方传输带仍然未得到改善和修复。 15.加酸机旁牛眼珠的工作台面严重腐蚀,多个牛眼珠被定死不能滑动。(未改进)16.2号楼小电池真空加酸机下酸管里面太多污渍没有清理,看不到内部酸量状态。(已在加酸管后面增加LED灯)17.烤箱设置温度与实际测试温度相差正负5℃以上,至今未改善。18.2号楼硫酸槽顶部没有防护装置,车间粉尘、胶屑、昆虫等掉落槽内。19.真空加酸机第一次抽真空回流超过下管的55%。(已更改工艺,跟进中)20.烤箱内实际温度与设定温度相差较大。(未改善)21.充电跟踪表记录虚假,工艺是下机后再贴跟踪表

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