动补TSC装置要注意晶闸管的didt参数.docx

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动补TSC装置要注意晶闸管的di/dt参数 ?摘要: 某钢厂精轧机组的晶闸管投切电容器组(TSC)装置的晶闸管在调试过程中发生5次晶闸管电流变化率di/dt击穿,这是以往调试TSC没有遇到过的,随着跟踪问题,用谐波分析仪实际记录下了出现故障时的波形图,找到的引起故障的原因,采用排除干扰若干措施,解决了问题。由此,得到深刻感受,动补TSC装置要注意晶闸管的di/dt参数 ? 关键词:晶闸管投切电容器组(TSC);晶闸管电流变化率di/dt参数;谐波分析仪;干扰 1.提出的问题 今年初,某钢厂精轧机组的晶闸管投切电容器组(TSC)装置的晶闸管,在调试过程的半个月中连续发生5次晶闸管电流变化率di/dt击穿,这是以往调试TSC没有遇到过的。随着跟踪处理问题,用谐波分析仪实际记录下了出现故障时的波形图,找到的引起故障的原因,采用排除干扰若干措施,解决了问题,由此,得到深刻感受,提醒同行注意,动补TSC装置,选用晶闸管时,不仅仅考虑电流、电压参数,还要注意晶闸管的di/dt参数。 2. 谈故障 ???? 某钢厂精轧机为两台5000kw的直流电机拖动。整流变压器二次侧电压1000V,其容量为2*8000Kva,短路阻抗8.4%。TSC装置为“3+3”电路[1]:3只晶闸管3只二极管组成的开关电路。2010-1-5开始试车运行,到2010-1-15连续出现5只5000V,1000A的晶闸管损坏,打开晶闸管后,观察发现5只管子都是在芯片放大环的边沿有刺穿点。如图1 ? 图1.损坏的晶闸管芯片照片 在门极的外圈有个放大环, 放大环出现一个洞. 这就是晶闸管[2]di/dt烧坏。 晶闸管击穿,要打开晶闸管分析是什么原因引起的损坏。 晶闸管饼式损坏原因有: 1)?? 门极烧坏,触发电路的问题,门极出现高压. 2)???????? 电压击穿,出现一个小点 3)???????? 电流烧坏,烧坏一片,有可能先出现电压击穿,再出现过电流 4)???????? di/dt烧坏:在门极的外圈有个放大环,放大环出现一个洞. 5)???????? dv/dt烧坏与电压击穿相似. 晶闸管模块损坏的原因可能是多个因素的混合,有时候也难判断. 这套TSC装置运行在1000V电网,江苏丹翔可控硅当时正好缺货,没有批量的5000V,1000A的晶闸管,选取了北京某著名晶闸管的管子,它的di/dt=100A/us。江苏丹翔的晶闸管一般di/dt=200A/us,运行在冶金轧机负载时,选取晶闸管di/dt=250A/us ,所以,用北京某公司的管子容易出现这个问题。 所幸损坏到第5只管子时,用美国电力氏谐波分析仪PX5[3]扑捉到了发生故障时刻的D、Y侧电网电压、负载电流、补偿装置晶闸管补偿电流,谐波分析仪记录下来的d侧和y侧负载电流,补偿电流。轧制电流不大,电网电压畸变不大,故障发生在AB相 电压的正峰值, 这点,晶闸管承受了电网电压的峰值电压和二极管给电容器充电的电压,电压值为电网电压的峰值,此点晶闸管导通是最恶劣的状态。见图2 ?? 图2 故障波形录波 ???? 故障电流展开如图3 ? 图3:故障发生时,故障电流波形 在故障电流波形的线性上升段,取两端计算出电流变化率: di/dt=(4755-2185)/671-434)=2570/238=10.8A/us 查阅到该晶闸管的di/dt指标为100A/us。10.8离开100还差得很远,为什么晶闸管还出现di/dt损害呢。观测到晶闸管是在电网电压的峰值点导通的,晶闸管两端并联RC吸收装置,C=0.47uF, R=50欧姆,是否电容器的放电电流变化率过大损坏了晶闸管。计算RC的放电电流, =3000V,RC的放电公式: ? RC的放电曲线如图4: ? 图4:RC的放电曲线 RC在放电过程中的电流变化率也不大,最大为2.37A/us, 但是,在最初零点的电流变化率不好计算,应该非常大,零点处,电流从零瞬时产生的电流损坏了晶闸管。 3. 排除故障的方法: 换电流变化率di/dt=200A/us的晶闸管;减缓RC在t =零点的瞬时放电的电流突变;排除触发干扰,使得晶闸管不被误触发。在现场处理故障简单的方法是排除干扰。 排除干扰的方法[4:加大接地线:原先各个柜台接地线为10mm?改为95mm?、触发线尽量短、触发线远离动力线,触发线不可两头接地、380V的中性线不要接地。触发同步电压不再从1000V电网电压处取得,改由电压畸变小的380V电网电压处。 经过上述改进,效果很好,不再有误触发发生,故障消除了。 4. 结论:TSC装置的晶闸管的选取要注意电压、电流指标,也要注意di/dt 参数,TSC装置中di/dt要选择在200A/us。晶闸管的厂家一经在工程中验证可靠,就不要轻易更改厂家。 ? ?

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