事故障碍异常分析记录.docVIP

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事故障碍异常分析记录 事故障碍异常分析记录 PAGEPAGE2 / NUMPAGES2 事故障碍异常分析记录 事故、障碍、异常分析记录 主持人 张恒斌 分析时间 2010-11-25 应到人数 15 记录人 分析地点 培训室 实到人数 15 参加人员 请假人员 分析事件 B小机低压调门阀位反馈坏点 分 析 内 容 运行方式: 2010年06月06日三值中班,00:12#1机AGC、RB功能投入,负荷458MW,P主 18Mpa,T主566℃,P再,T再560℃,B、C、D、E磨运行,A磨检修,F磨备 用,F煤177T/h,A、B汽泵运行,电泵备用, F水1457T/h,水煤比。 事故现象: 00:13:23 DCS报警栏报警B小机低压调门阀位反馈坏点,给水流量迅速降至1025 T/h, 00:13:46 RB动作切除D、E磨,机组自动切至TF方式,煤量突降至109 T/h,送、引、 一次风机自动跟踪正常,炉负压最大波动-1380Pa~+592Pa,00:19:12机组自动切为Basis 方式运行。 事故处理过程: 00:14:10 手动启动电泵正常,00:14:16 B小机转速从4626rpm最低降至1304rpm, 00:14:49又突升至4674rpm,给水流量快速升至1395 T/h,00:14:55硬手操打闸B 小机成功,给水流量最低降至700 T/h,调整A汽泵、电泵出力稳住给水流量,锅 炉调整B、C磨煤机出力,00:21投入AB层#1、#3角油枪,00:27启动D磨煤机 开始加负荷,至01:00交班,加负荷至330MW。 整个事故处理期间参数最大波动,水煤比从至,中间点温度从371℃至 445℃,主汽压力从18Mpa降至,主汽温度从566℃降至520℃,再热汽温 从559℃降至510℃,负荷从458MW降至246MW,四抽压力从降至。 事故处理期间,汽机顺阀控制方式,大机TSI显示各参数正常;A小机低压调门因 四抽压力下降、高压汽源未投入而全开,负荷上升后其低压调门恢复正常开度; 由于各监视段压力下降明显,高低加水位波动较大,自动调整不过来解手动调整, 除氧器水位由2550mm最高上升至2818mm;负荷大幅波动导致EH油母管压力从 事故、障碍、异常分析记录 最低降至; 事故原因: B小机低压调门接收4~20mA信号控制其全关至全开阀位,由于该控制信号电缆在 穿越控制箱处磨损接地,最终导致B小机低压调门阀位大幅波动,调门阀位反馈坏 点;机组RB判断磨煤机运行状态是取磨煤机“停止”信号,然后大于等于3再取 非,在磨煤机停电检修取下开关二次插件后,无法正确判断是否在“停止”状态, 故不计入磨煤机停运台数,在机组RB动作时就会造成误切磨。 事后总结: 磨煤机停电检修时,二次插件不取下或通知热工短线使DCS上磨煤机控制窗口有“已 停”信号,以防止机组RB动作后误切磨煤机;投入两台小机高压汽源备用;小机转速 2700rpm作为工作汽泵跳闸判断而触发机组RB动作,而电泵没能联启,二者逻辑判断 配合不合理; 部门检查: 安健环部检查:

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