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- 2021-11-01 发布于重庆
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逆 作 法 施 工;简要;一、工程概况;二、QC小组概况;2. QC小组成员 ;三、选择课题;按照规范要求及设计说明,冲孔桩混凝土浇注至设计标高时,会出现700mm~800mm厚的浮浆,因此,实际施工时,
如图3-2所示。故此,钢管柱底端在水下定位及垂直度控制存在隐患,并无从验证垂直度。;(2)原设计“插入法”施工工艺中,桩与钢管柱混凝土分两次浇注,进入导管法浇注钢管柱内混凝土时,需要分3~5次分段拆卸导管。因此,浇注钢管柱时,浇注作业对已经定位完毕的钢管柱造成二次干扰。由于钢管柱底封底,钢管柱内注满混凝土后,钢管柱毛重达到19.6吨以上,若钢管柱发生偏移,纠偏将十分困难。 ;3.2、 课题确定;四、设定课题目标;五、提出方案并确定最佳方案;汇总共提出了三种主要施工方案:;1. 方案对比、分析;3. 确定最佳方案;;A.结论:虽然方案一、二、三最终均能满足规范要求,但方案实施过程中,只有方案一、二依靠定位器,而方案三则未通过定位器实现施工精度。方案三中,为了达到规范要求的施工精度,封底钢管柱将插入至设计标高后复测平面定位、验证垂直度、确认标高合格后方可浇注钢管柱。在这三项指标中,假如有任一项达不到规范要求,则拔起钢管柱重新插入至设计标高,然后再复测,直至施工精度满足规范要求。因此,反复插入定位造成如下缺陷隐患:
(1)水下桩顶(钢管柱底)节点混凝土临界层受反复扰动,水会比增大。钢管柱封底板下附着浮浆,造成节点质量出现隐患。
(2)封底钢管柱浇注混凝土后重量可达19吨,由于没有定位器等辅助设备,若出现定位偏差,靠人力或地面机械设备“生拉硬拽”,无法完成定位纠偏,势必出现质量事故。
故此,排除存在较大质量隐患的方案三;对方案一、二进行下一步的施工进度论证。;B.方案一与方案二施工进度论证:;;;;C.方案一与方案二的经济性对比论证:;;3.2最佳方案的确认;六、制定对策;一体化施工工艺流程动画演示:;;;2、绘制对策表;对策表(续);七、对策实施;;;;;;;;;八、效果检查;;;九、巩固措施;;;;图:为钻机预留钢管套管现场;谢谢观赏!
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