非开挖顶管回拖施工方案.docxVIP

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  • 2021-11-04 发布于河北
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Word文档下载后(可任意编辑) 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 非开挖顶管回拖施工方案 一、状况介绍   本工程是番中公路〔下横沥大桥〕燃气管道工程施工专业承包工程,穿越长度约638m,穿越下横沥大桥河,穿越地层有人工填杂石土、泥沙土、强风化岩层,由于场地条件限制,拟拖管焊接成2根长度为319m的钢管,回拖时需要进行管道2接1,现已完成组焊、探伤、清管试压、防腐作业合格,拟回拖管道的支垫、十级扩孔将完成。   计划2012年4月18日进行最终一次清孔,然后进行主管道回拖前的预备工作:包括切割试拖管拖拉头,焊接主管拖拉头,开挖发送沟,摆管等;12月3日凌晨6:00到达主管回拖要求。   二、应急指挥部领导小组及现场实施人员   现场穿越回拖指挥司志刚、现场管道指挥 逯彤、现场安全保障负责人 林总工〔总督导〕;穿越技术总负责人 姜峰 ,管道焊接组负责人 何茂平 ,质安检查组负责人 张大伟 ,管道防腐组负责人 李立 ,外部协调组 秦迪 ,后勤生活保障组 张鹏。   三、回拖管道的铺垫、管道防腐层的爱护措施及回拖过程掌握   〔1〕导向孔钻进完成,进行扩孔工作。同时完成回拖管道的摆管,铺垫,加固及沿线的防护工作,及拖拉头的焊接。   〔2〕因为现场条件的限制,焊接管道尾部存在大弧度弯曲,总体比较顺畅此次定向钻穿越回拖管采纳管段支垫作业,在拟拖管下面依据地势条件支垫砂袋回拖方式,避开防腐层被破坏,削减回拖管在回拖过程中的摩擦力。本工程支垫间距小于10米〔因地势局部加密〕,土堆支垫采纳双排双层支垫,支垫高度为约30cm,且支上层铺垫袋装膨润土袋接触管道,利用膨润土的润滑削减管道摩擦力合爱护管道防腐层。   注:在装填袋时,袋内不得装填碎石块。   〔3〕在最终一次清孔前检查每根钻杆的丝扣及连接是否安全可靠。   〔4〕当扩孔完成后,装上扩孔器、万向旋转接头、“U〞型环,即将Φ650的扩孔器与外径Φ406.4㎜钢管及光缆套管用分动器连接,然后管线检查合格后,检查钻机是否固定坚固,用起重机将回拖管道角度与出土点角度顺直,同时钢管下垫上袋装膨润土,防止防腐层被破坏,在钻机旋转牵引下,拖入已成形的轨迹孔洞。   〔5〕在拖管前检查拖管头要焊接坚固,并经检验确认无缺陷。   〔6〕在拖管前6小时完成支垫管道的检查,并对管线进行全面电火花检漏,确保防腐层无损伤。   〔7〕拖管过程中,指派防腐专业队伍分2组,一组在入土点30米处,另一组在入土点50米处进行现场跟踪监测,如有划伤,通过2次检测,准时进行现场防腐,确保钢管防腐层无损伤处和拖管顺利进行。   〔8〕司志刚责管道回拖的过程指挥,回拖速度必需掌握匀称。当第一节管回拖到100m处时,第二节管采纳2台320型挖掘机从尾端间断性逐段移入已拖管道的位置,4台挖掘机由安装队的起重工统一协调指挥,配备足相应的协作人员。   〔9〕第一节管回拖至指定连头位置大约30m处时,由挖掘机在第一节回拖管尾端逐步跟进牵引顺向焊接方位,由何茂平负责并掌握引向质量。连头引沟形成后,第一节回拖管离连头点前5m处停止回拖,交由何茂平指挥进行连头作业。   〔10〕由何茂平负责通知检测单位的相关人员提前到场,做好预备,快速检测并通知结果。在焊接完毕等待降温过程中,先进行喷砂除锈,待温度适合后马上进行检测。检测单位在工地附近租用房间洗片验片尽可能缩短检测时间。   〔11〕工艺安装机组的组对、焊接、防腐应掌握在4-6个小时以内,主要工序如下:摆管组对→焊接、降温→拍片洗片→防腐→继续回拖。   〔12〕在检测公司对所焊焊口进行完检测等待结果的时间段内。穿越公司对施工人员进行休整,对施工钻机进行必要地检查。确保施工人员设备处于最正确状态。   〔13〕考虑到回拖过程中的不确定因素,在最终一次清孔及拖管过程中调整泥浆配比,增添护壁时间、降低扭矩。   〔14〕由于此次施工在雨季施工,各钻机及管道焊接施工单位各自做好防雨措施。   〔15〕拖管过程中保证通讯设备良好〔后附现场联络通讯录〕   四、回拖及连头设备、机具   1:挖掘机2台。2台挖机负责摆正管道。用于管道二接一对口及管道中段的牵引。   2:焊接机具2套,焊材若干,吊带10条。预备好组对前清洗管口用水及支垫沟内作业用的土袋、木板。   3:抽水设备2套。   4:照明设施2套。   5:防腐设备1套。   6:焊接防雨雨具1套

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