- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
电子厂入职工作报告
电子厂入职工作报告
ATN:旺达电子有限公司TO:金懂
FROM:工程部-刘平DATE:10.10.12
入职工作报告(10月5日12日)
很荣幸给予我机会加入旺达这个大家庭中,经过几天对工厂的观察了解,对公司生产现状有了初步的了解:公司规模不大,但五脏俱全,有自已研发、采购、业务等大公司应有的部门,且分工明确,为我们做大做强打好的基实的基础,且研发的产品外观及音质时尚声美,一楼线材车间(包括焊针、啤模、浸锡、剥线均达到同行效率,四楼的移印车间均达到同行的效率,三楼的普通耳机均接近同行效率。但也发现公司在某些方面存在一些不足之处,具体如下:问题1:生产不良率高(如A054A、A054B等),报警机制空洞
原因:1.凡使用207模具所啤SR头均出现大量开路现象,据一楼修理处了解近
4天共剪断需重啤的线材在201*条以上
建议:立即修模(已磨短模具顶针)
建立质量预警机制,让同样的问题不发生第二次
2.生产不良率高(XCH-017)共生产3000PCS,其中无咪占600PCS,需剪断线材重啤重做,同时耳机插座100%报废。
原因:拆出时已破坏内部结构,具体原因还需下批生产时进一步现场分析建议:下批生产时在线尾入咪管后重测一次,不良品可以及时分析控制,同时
不良品返修时不用报废物料。
3.线材不良率偏高,现场观察测试线材时没有摇摆动作,同时没有啤SR头的线材全部没有经过测试直接上耳机线,导致耳机线产生不良品增加多,前面放后面检,等后工序发现了前工序已全部做完,这样一来后工序的效率就严重影响了。原因:前工序品质没有严格把关(主要是音频插座地线假焊偏多)
建议:所有线材需100%测试方可上线,且必需有摇摆动作,同时建议将线材测
试人员纳入品质部管理,同时全员必需有源头控制的理念。
问题2:品质控制力度不够,员工及管理品质意识不强,重视程度不够,导致返工
次数多,8月-10月5日共返工耳机成品36273(数据来源于OQC检验报告,由于初步了解,可能统计还不全面)
8-10月份OQC返工统计
原因:1.问题第一次发生时没有及时分析控制,没有做到预防为主,导致同样
的问题重复发生(品质文件及报表缺乏);2.对返工不重视,不能很好的吸取教训。
建议:1.当不良率超出5%,生产拉长或品质IPQC第一时间反馈出来,同时书面
品质异常报告,工程部接到到异常报告立即到现场、现物分析解决,同时对类似产品作出相应的改善。
问题3:首件确认流程不合理(没有起到转拉过程确认的主要作用,同时影响生产
班长的看拉时间)
原因:生产是出利润的部门,所有部门应当以生产为中心,首件不应由拉长主
动送交IPQC确认,IPQC的工作职责本身就是生产制程的控制,即是生产线每次做第一台的工艺、物料、性能都要经过IPQC确认,确认OK了生产方可进行大批量生产。而目前的流程是拉上做了上千条甚至更多才送首件给IPQC确认,这时候如果万一发现不行,前面做的耳机都要返工或报废了,这样IPQC就失去基本职能,同时给公司带来了不必要的损失。建议:转拉时,生产线做第一台机就要通知IPQC从第一个工位开始确认(确认
操作工艺、物料核对,资料核对等有没有按要求作业,待第一台机确认OK了,生产线方可批量进行生产。
问题4:执行力不到位1.车间斑马线区域标识做得很到位、包括标语,但实际现场物料摆放完全未按标识执行,包括QC及修理日报表没有填写;第一线的管理没有定时确认跟进不良品的改善。
2.二楼车间成品摆放紧张且特别混乱,人行道、消防通道都堵塞住了,安全意识不够,前期物料堆积太多未处理。原因:1.现场管理5S执行不到位,不重视品质;
2.出货不及时,仓库场地有限、现场未规划好、没有安全意识。建议:1.要求全员参与,从基层管理开始,严格执行说到做到,做到做好的原
则。QC报告与修理报告是监督品质的重要报告,必须要求基层管理定时确认,并根据修理分析出来的原因进行控制,减少不良提升产品直通率。
2.重新规划二楼车间,把长期不使用的流水线拆除或靠边移动,腾空更大空间摆货;长期不用之物料退回仓库存放。
3.公司尽量在出货方面做到及时性,加强宣导与要求,生产再忙也别忘了
安全,消防通道必须保持畅通,有必要每年进行一次消防演习培训,加强全厂人员的安全意识。
4、实行目视化管理:
所有物料都必须要求做好标示,分区域摆放,同时将现场“5S”做好,同时中高层管理做流动式管理。定时跟进,定时确认。
问题5:成本节约方面
1、骷髅头闪灯耳机装贴电池弹片及焊接电池弹片效率极低
原因:PCB板电池弹片也为圆形,在装配时电池弹片可以360度转动,不易固定,
同时焊接时弹片会跑动,导致效率低(目前装一块大板即20块小板需要15分钟,焊接一块大板需要10分钟)以10000的订单计算,装电池弹片需要125H,焊接需要
文档评论(0)