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机械 2001年第 28 .169.
2M9120A万能工具磨床头架的改进
邓英剑
(株洲硬质合金厂,湖南 株洲 412000)
摘 要:介绍了如何解决 2M9120A万能工具磨床的多发故障,经实践证明完全可行,取得了较好的经济效益。
关键词 :2M9120A万能工具磨床;故障;改进
我厂是生产硬质合金的大型企业,其中的 2M9120A万 能外圆磨床的头架的基础上,将 2M9120A万能工具磨床头
能工具磨床是我厂的主要生产设备之一。在对近几年来的 架的滑动轴承即铜套改为滚动轴承,就是在铜套处安装一
维修记录分析中,我们发现该设备的多发故障主要为头架 组 1000811的滚动轴承,以降低皮带轮处的摩擦阻力,并
主轴皮带轮处的磨损以及主轴的轴向间隙调整等问题。这 提高主轴旋转的平稳性。当然,由于滚动轴承比滑动轴承
些问题常常造成非计划性的停产,极大地影响了生产,为 的尺寸大,因此要对皮带轮的内孔进行加大,先进行车加
了能提高生产率,保证生产的正常运行,我们决定对此进 工工艺,然后进行磨加工,具体加工尺寸根据滚动轴承的
行整改,在大量的分析和实验中我们找到了解决该问题的 尺寸来定。
办法,经实践证明完全可行,取得了较好的经济效益。 1.2结构上存在不合理,影响了运行的平稳性
2M9120A万能工具磨床头架主轴尾端处有一短圆柱
1 设备存在的主要问题及其改进
销,此销位于一垫圈中的缺口内,带动垫圈旋转。因垫圈
1.1头架主轴皮带轮处磨损严重,易产生废品 的缺口与销之间存在间隙,且销不一定位于垫圈缺口的中
2M9120A万能工具磨床的头架主轴皮带轮采用的是
间,可能偏向某一方,当销带动垫圈转动时,就造成垫圈
滑动轴承,即利用一铜套镶在主轴轴套的轴颈上,皮带轮 旋转时不平稳,并且销与垫圈缺口的接触面小,传递力极
在此铜套上旋转,通过拔块带动头架主轴的转动,从而带 不平稳,所以垫圈旋转也就不平稳引起垫圈与轴套的后端
动工件的旋转。由于滑动轴承自身的摩擦系数较大,再加
面磨损不均匀,使轴套后端面不平,在调整主轴的轴向间
上我们厂加工的工件都是硬质合金,所以切削力相应也较 隙时,出现松紧不一的现象,使调整后的主轴间隙过大,
大,在这些因素的影响下,皮带轮内的铜套就极易磨损。 磨削工件时有波纹或造成椭圆等,达不到精度要求。
当磨损到一定量之后,皮带轮与铜套之间的间隙逐渐增 改进方法:将销改为平键。因键的接触面比销的大,
大,间隙一增大, 皮带轮与铜套之间的的旋转就不再同心, 且键与缺口的接触间隙非常小,所以将销改为键后,提高
造成皮带轮旋转时产生偏摆,从而传递力时不均匀,使加 了垫圈的旋转平稳性,使垫圈与轴套后端面的磨损均匀。
工的工件成为不规则椭圆而产生不合格产品。
2 试车
当然铜套磨损到一定量时,
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