堵板安装纰漏,漏油着火停机-事故案例-案例分析-电气事故.docxVIP

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堵板安装纰漏,漏油着火停机 PAGE 2 堵板安装纰漏,漏油着火停机 事故案例-案例分析-电气事故 堵板安装纰漏,漏油着火停机 【简述】2009年09月28日,某电厂2号锅炉2号角供油环管吹扫截止阀逆止门前堵板垫子哧开,喷出的油溅至吹灰器上,引起2号角周围区域及零米的地沟着火,迫使2号机破坏真空停机。 【事故经过】事故前工况:2号机组负荷300MW,CCS投入,磨煤机A、B、C、D运行,E磨备用,给水泵A、B运行,C泵备用,A凝结泵运行,主汽压力16.7MPa,真空-69.4KPa,A、B引风机、送风机、一次风机运行,没有运行操作。 2009年09月28日20时59分,2号炉2号角等离子壁温高报警发,燃油调整阀、回油阀状态显示异常(CRT显示粉色),燃油系统炉前进油压力降低,回油调节阀位置反馈指示显示异常(CRT显示粉色),火警报警信号发,值班员就地检查,发现2号炉12.6米东南侧着火。21时00分,值长立即组织人员对电气设备区域用二氧化碳灭火器扑火,其余用干粉灭火器扑灭;同时联系消防队报火警,并令隔离炉前油系统,化学停运供油泵。21时05分,供油泵停运。21时07分,消防队到现场组织扑救。21时20分,锅炉房内明火全部扑灭。负荷由300MW减至180MW,停运2号炉D磨煤机。21时19分,炉MFT动作,首出为火检冷却风丧失。立即停运B给水泵,调整汽包水位正常。切辅汽至冷再。21时22分,切厂用至启备变带。21时25分,汽轮机打闸,发电机逆功率保护动作,启动交流润滑油泵,顶轴油泵A、B。21时28分,破坏真空汽轮机停机。21时35分,切断着火区域带电设备及阀门电源。21时45分,停风烟系统。21时57分,盘车投运。23时07分,2号发电机由“热备”转“冷备”。 【事故原因】 1.机组调试期间曾因发生燃油进入辅汽系统,基建安装单位在环型供油管吹扫阀逆止门前加装了堵板(安装工艺不规范)。堵板垫子哧开造成漏油,是造成此次事故的直接原因。 2.运行人员对异常分析不到位,事故经验不足,是造成此次事故的间接原因。 【防范措施】 1.将燃油系统阀门垫子改为金属缠绕垫。将供、回油环管吹扫截止阀及逆止门割除加堵头。 2.加强运行管理,发现参数异常,及时分析,并对异常参数的设备进行检查。 3.对1、2号炉炉前油系统及供油系统进行排查,对查出的问题进行整改。

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