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高炉工作总结
高炉车间2010年度工作总结
新年伊始,回顾过去,2010年高炉车间在厂部领导班子的正确领导下,紧紧围绕高炉生产为中心,以产量为宗旨,克服人员紧张,管理困难等诸多不利因素,不断强化车间基础管理工作,狠抓落实,经过全体职工的共同努力,车间的综合管理工作逐步走向正轨。车间在厂部的精心指引与安排下、在各辅助车间的大力配合下、在车间广大干部职工的共同努力下,圆满完成了全年的生产计划,并且在产品质量上取得了较好的业绩,但是同时也存在了在诸多问题,现将2010年工作总结如下:
一、生产方面
两座高炉合计生产铁水1333768.32吨,铁水合格率99.99%,焦比390.21Kg/t,煤比132.73Kg/t,矿耗1.628t/t。其中1#高炉产铁水644320.98吨,焦比388.37Kg/t,煤比132.16Kg/t,矿耗1.615t/t,优质品率88.62%。二号高炉生产铁水68944.34吨,焦比391.93Kg/t,煤比133.25Kg/t,矿耗1.640t/t,优质品率91%。
从指标上分析,产量提前三天超额完成生产任务,其它各项指标均比去年有所提高。
1、1#炉全年炉况略有波动,反应现象为炉凉,局部气流失常,复风困难等;分析原因:操作炉型不规整、溜槽布料角度误差大、人为因素操作失误等,针对以上问题,厂部及时指引方向,车间内组织炉长,工长分析原因,通过调整上部装料制度,改变风口送风面积、长度,调整初始气流分布,加强值班室的细节操作,有效的控制了炉况失常次数,同时操作者改变操作思路,增强炉况顺行意识,继而给操作高炉带来有利条件。
2#炉全年炉况基本顺行,年中塌料频繁,针对此种情况,我车间认真分析塌料原因,先从自身找缺点,稳定三班操作,稳定热制度,抓好交接班,其次抓好外围入炉料的筛分,减少粉末入炉,炉前抓好铁量差,通过不懈努力,塌料现象有所减少。
2、炉前
(1)本年两座高炉同时改造主沟,改造后大大降低了炉前工的劳动强度,直接调动了广大职工的工作热情,在此之前,炉前人员由于劳动强度大,工作条件艰苦,人员流动比较大,之后改变了此种状况,给车间各项管理创造了条件,同时也减少了炉前的各种生产事故,达到了高炉连续性生产的要求,本年炉前工段也暴露出了很多问题,出现了几起大的安全生产事故,1#高炉在改造完主沟后不久,由于车间上下管理松懈,对改造后主沟关键部位认识不清,三班维护不到位等原因,造成支沟与小坑交接处大面积窜铁,险些造成大的安全事故,此次事故,给车间敲响了警钟。
(2)2#高炉在后半年中也出现两起大的事故,改造主沟后由于生产时间过长,通铁量过多,造成落铁点窜铁,迫使高炉紧急休风,所幸未造成大的生产事故和人身伤亡事故;2#炉甲班铁水落地一次;以上两起事故的发生均与职工的思想麻痹、操作不精心,检查不到位,确认制未落实好有直接关系。
(3)两座高炉的铁口状况,1#高炉由于是刚投产不久,铁口状态尚可,2#高炉本年中有两次大的铁口失常,使铁口两侧冷却壁温差最高升至1.6、1.7,给生产与安全带来较大隐患。为了保安全,保高炉寿命,厂部与车间研究决定,临时降低高炉冶强,缩小风口面积,同时炉前抓好细节操作,调整炮泥配比,在最短的时间内使铁口两测水温差回复到正常水平。
3、看水,针对3月份铁口失常,温差大幅度上涨现象,经厂部决定对2#炉进行酸洗工作,在酸洗过程中,认真落实每一块冷却设备,做好记录,确保酸洗顺利进行,1#炉在后半年中连续烧坏三块冷板,车间责令看水工段迅速作出有效措施,及时切断烧坏冷板,避免向炉内漏水,影响高炉顺行,并加外喷淋。
3、热风工段,今年该工段利用2#高炉改造主沟的机会,完成了对二号高炉三座热风炉换球工段,并顺利的单独完成烘炉任务;根据两座高炉布袋的质量和使用现状,短时间内在克服人员紧张不利的条件下保质保量的完成了布袋更换任务;于此同时车间对值班室做出考核制度,严格控制荒煤气进口温度,延长布袋使用寿命,为高炉TRT发电创造了有利条件;抓好热风炉操作,制定严细的烧炉制度,使全年高炉平均风温达到1150℃以上,为高炉降低焦比创造了有利条件。
4、卷称工段,为保证高炉稳定顺行、高产、稳产,抓好入炉料的筛分,是最重要的一项工作,槽下通过调整料流,增加清筛次数有效的保证了入炉料质量。为保证入炉数据准确无误,制定定期校称制度,全年未发生因数据误差而造成高炉的波动。
二、安全
在2010年的安全工作中,车间有条不紊的按照去年计划进行,但在8月25日检修中发生一起工亡事故,给车间的安全形势带来不利影响,但并未打乱车间的整体管理模式。通过此次事故车间认真总结原因,积极完善各项整改工作,在短时间内迅速恢复广大职工的思想情绪,从而稳定了生产安全局面。
2010年安全工作如下:
一、积极参加并开展公司组织的各项安全工作。在本年的“百日安全
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