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技术 | 回转窑几种典型故障分析及处理
引言
某公司2号窑为5000t/d熟料生产线,2014年5月投产,回转窑规格为ф4.8m×74m,三档支撑,斜率4.0%,窑速0.35~4.0r/min。2020年6月下旬,2号窑出现一次高温拉瓦故障,为全面掌握回转窑设备状态,7月上旬委托集团内专业检测团队开展窑系统在线检测。本文简述现场检测期间发生的几个故障处理案例,通过现场分析、研判,及时采取了在线调整等有效处理措施,消除了设备故障发生,保障了回转窑稳定运行。
01
大齿圈振动现象分析及处理
1.1 故障一
(1)事情经过。7月12日凌晨00:30,2号窑立磨液压缸轴断裂故障,窑立即降速减产运行(窑速由3.6r/min降至2.4r/min,喂料量由360t/h减至240t/d),2:32运行过程中大齿圈振动剧烈、窑主减速机出现异音、主减速机过滤器振松掉落,现场立即组织抢修安装,但大齿圈振动症状一直未消除。
(2)原因分析。通过调取中控筒体扫描画面发现,二档附近窑皮长期偏厚,而降速减产加剧工况恶化,窑筒体轴向负载分配更不均衡,同时现场检测出大齿圈靠二档侧筒体总甩动量最大达10cm(49.5m位置窑筒体局部变形达±51mm,偏心值为8.0mm),现场振动也最大,初步判断窑工况变化是导致大齿圈振动加剧的主要原因。
(3)处理措施。通过调整驱动侧三档托轮3-1/3-2增加齿顶间隙,缓解振动情况;3:25组织现场人员做调窑准备:托轮底座清理、原始位置划线、架设千斤顶和百分表、准备润滑油和油石等应急物资;4:10与设备管理技术人员召开调整前碰头会,明确调整思路和保障措施;4:30开始计划性分步调整,累计3-1托轮调进3.4mm、3-2托轮调进3.3mm,理论测算齿顶间隙增加1.3mm,现场振感明显降低,主减异音消除,调整过程各档轴瓦温度受控,决定停止调整;通过现场实测,调整前大齿圈前后轴水平振动数值最大值分别为8.0mm/s和5.4mm/s,调整后前后轴水平振动数值最大值均为2.9mm/s。
1.2 故障二
(1)事情经过。13日11:00立磨检修结束后开始提产提速,提至13:57分窑速3.5r/min、喂料量310t/h后稳产运行;19:44分中班人员现场巡检,小齿轮轴承座水平振动无载端最大7.4mm/s,有载端最大5.9mm/s,减速机高速轴最大振动3.5mm/s,减速机内部有轻微异响;22:44夜班人员巡检发现大齿圈振动加剧,窑主减速机再次出现异音,实测减速机高速轴水平振动最大8.3mm/s,垂直振动最大10.4mm/s。
(2)原因分析。现场首先检查大小齿轮润滑情况正常,再通过调取中控筒扫画面发现,二档附近窑皮出现掉落,窑工况再次发生变化,会造成窑筒体轴向负载重新分配,大齿圈位置窑筒体回转中心(偏心值)发生改变,直接改变了齿顶间隙,导致振动加剧;二是大齿圈自投产运行已达6年之久,齿面已出现点蚀磨损并形成台阶,窑筒体工况改变导致各段筒体轴向温度变化,从而引起筒体各段轴向膨胀量发生变化,大小齿在齿宽方向工作接触面发生改变,加剧振动状况。
(3)处理措施。此时现场检测工作已完成,实测三档托轮工作角为60°00’,故仍可以通过调整驱动侧三档托轮3-1/3-2增加齿顶间隙,进一步缓解振动情况。14日凌晨00:01组织现场实施调整,至00:39分3-1和3-2再次分步调近3.0mm,齿顶间隙再次增加1.2mm,调整过程各档轴瓦温度受控;00:49实测减速机高速轴水平振动最大3.8mm/s,垂直振动最大4.3mm/s,减速机振动减小,有轻微异响;8:05实测减速机高速轴水平振动最大1.4mm/s,垂直振动最大2.8mm/s,窑主减异响消失,逐步开始提产提速,10:02提速至3.8r/min、喂料量增至350t/h后稳产运行。
02
托轮轴瓦高温现象分析及处理
2.1 故障一
(1)事情经过。15日14:16到现场对三档托轮进行微调,将止推盘接触侧3-1换向至3-2(因托轮3-1止推盘与衬瓦间歇性接触,当时初步判断此状态是3-1瓦温上升的主要原因);14:25中控操作员反馈窑电流突然上涨,3-1瓦温迅速上升,现场立即打开观察窗口对托轮3-1轴瓦情况进行检查,发现轴面已拉伤沾附铜屑,止推盘与衬瓦未接触,现场立即电话通知中控减速减产,现场立即采取紧急处理措施。
(2)原因分析。
①由于托轮止推盘与3-1衬瓦未接触且拉伤部位非止推盘位置轴面,判断非轴向推力过大造成轴瓦拉伤,首要先对拉伤轴瓦进行处理,并同步采取加速冷却措施;
②一方面,查看筒扫画面并与前几日画面进行对比,发现窑皮出现大量掉落,窑况发生改变,各档负载必然发生变化;同时现场检查发现:三档托轮与轮带接触情况与之前有所变化,3-2侧出现亮缝,3-1侧全接触,判断托轮3-1侧径向力受力大
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