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液位仪表故障分析及处理,超全!
自动化仪表的故障分析与处理是仪表维修工日常的主要工作,本文根据石化系统中常用仪表出现的故障进行分析、判断、整理出一些常见故障的案例,希望对仪表维修工在进行故障处理时有所帮助。
液位测量仪表故障处理
目箱常用液位检测仪表有:
1、浮力式液位计
原理:根据阿基米德原理工作,即液体对一个物体浮力的大小等于物体所排开液体的重量。
类型:
(1)恒浮力式液位计
原理:在整个测量过程中其浮力维持不变,·在工作时浮标随液位面高、低而变化,如浮标式、浮球式液位计、浮子钢带液位计等;其中浮球式液位计特别适用高温、高粘度、小测晕范围的液位测量。浮子钢带液位计则是用于大的球罐和柱罐的液位测量。
(2)变浮力式液位计
原理:它根据浮简在液体内浸没的深度不同而所受浮力不同来测量液位,如浮筒式液位计,可用来测高温、高压介质的液位。
2、静压式液位计
原理:对于不可压缩的液体,液位高度与液体的静压力成正比,所以,测出液体的静压力,即可知道液位高度。【差压变送器、单法兰差压变送器、双法兰差压变送器、(可测压力容器的液位,但不能用于高温测量)投入式液位计(可测常压容器的液位)】。
3、电容式液位计
原理:在平行板电容器之间充以不同介质时,其电容量的大小是不同的。可以用测量容器的变化来检测液位或两种不同介质的液位分界面。
4、雷达式液位汁
原理:利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波遇到液面后反射回来,通过测出发射波和反射波的时间差,计算出液面高度。这种液位计为非接触式液位计,可测压力容器的液位。
5、超声波液位计
原理:利用声波碰到液面时,产生发射波的原理,通过测出发射波和反射波的时间差,计算出液面高度。这种液位计为非接触式液位计,不可测带压或有蒸发性很强的介质。
表1-1列出了浮筒液位计常见故障现象与处理方法,希望通过一些案例,找出处理此类仪表故障的思路。
1
水处理除碳塔浮筒液位计故障
1、故障现象:4#除碳塔液位突然指示下降,当仪表液位指示为60%时,工艺玻璃板液位计指示80%,此表在自动状态下运行,由于液位指示降低,致使调节阀不断关小,造成系统实际液位不断增高。
2、故障分析:
(1)随着调节阀的调整,液位的变化线性良好,说明调节阀正常。
(2)检查工艺玻璃板液位计,变化和实际液位相符,说明工艺系统比较平稳。
(3)检查仪表测量板上的电器元件,有无损坏。
(心)检查浮筒连接件、内浮筒状况。
3、故障处理:
(1)检查测量板上的电器元件,无明显烧毁、破损。
(2)用水校验,发现每灌水校验一次零点和量程的变化都非常大,确定内浮筒有问题,抽出内浮筒检查,内浮筒多处腐蚀漏,进水。
(3)更换内浮简,重新校验正常。
2
焦化封油罐浮筒液位计失灵故障
1、故障现象:浮筒液位计在封油罐液位正常调节时.该表始终指示83%不变,由于该表的液位是带调节功能的,它的错误指示造成调节阀的调节失灵,从而给生产造成极大波动。
2、故障分析:
(1)浮筒液位计变送器正常运行时,浮筒介质为蜡油,蜡油处于液态时温度为90℃一100℃,而出现自凝现象为50℃左右。因此该浮筒变送器常年带有伴热。如果伴热失灵,温度下降,浮筒内的蜡油就会出现自凝现象卡住浮简,这时即使实际液位发生,浮筒液位计也无法测量出液位的变化,输出值不变化。
(2)到现场对浮简液位变送器进行检食:关闭一次阀,打开放空阀。采取凝液回收措施放不出介质,怀疑有污物将防空阀堵死。后将防空阀拆除,发现工艺介质冷凝在筒内无法放出。这时检查伴热,进气管温度很高约100℃,但回水管温度为30℃左右(当时现场温度为10℃左右),这时可以确定由于伴热不畅而引起工艺介质冷凝导致只是失灵。
(3)检查该表伴热系统,由于该表进气管很热,回水管温度低,怀疑疏水器堵塞,拆开检查后无问题。重新投伴热,回水管不热,问题未解决。回想,冬季此伴热进气管多次发生渗漏,处理后未发生此现象。由此怀疑浮筒液位计伴热垫片由于多次挤压而发生堵寨进气口。
(4)停进气口伴热阀,打开浮筒液位计伴热垫丝堵,发现蒸汽时有时无,从而判断故障为进气口垫片堵塞从而导致蜡油自凝,指示失灵。
3、故障处理:打开浮筒液位计伴热进气口接头,处理垫片后,投伴热,液位指示正常。
4、采取措施:定期检查该表伴热,如发现伴热泄露或不畅通,及时排除故障。
3
蒸汽冷凝液回收罐液位无指示
1、故障现象:蒸汽冷凝液回收罐液位指示无。
2、故障原因:
(1)LT-8701-1变送器故障;
(2)工艺流程未打通,导致罐内无液位。
3、处理方法:经过现场检查确认为浮筒液位计故障,将浮筒排污阀打开,无冷凝液流出,拆下浮筒们打开后发现,因该罐长期使用未清理,致使罐中大量杂质将浮筒塞满,从而导致浮筒液位计无法正常使用,清理杂质并重新校验后投用正常。
4
浮筒液
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