2号干熄炉排焦装置溜焦故障分析与处理.doc

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2号干熄炉排焦装置溜焦故障分析与处理 1、 问题的提出 焦化厂2 号干熄焦装置干熄焦过程中,冷却后的焦炭从干熄炉底部经振动给料器、旋转密封阀,溜槽排出,然后由专用皮带运输机运出。振 动 给 料 器 给 料 槽 的 设 计 安 装 倾 斜 度 为 - 5°~- 7°,在这个角度下焦炭的重力和摩擦阻力刚好达到平衡。但是,从 2010-04 开始排焦量偏大,调小振幅后不见改观,当振幅降为零时,其排焦量仍达 150 t/h,一度排过红焦,说明存在自动溜焦现象。当出现自动溜焦时,对正常生产工艺的主要影响: (1) 排焦量与振幅不再成一定比例,不利于排焦量的调节; (2)当焦炉系统检修时,焦炭会从振动给料器的料槽慢慢向下滑动,堆积在旋转密封阀上,当检修完毕再次开启排焦系统时,旋转密封阀会因为焦炭的堆积而卡焦无法转动,需要组织人员清理旋转密封阀内堆积的焦炭; (3) 当自动溜焦严重时,即使停排后,仍有红焦下冷焦皮带(出现排红焦的生产事故),此时只能采取紧急处理措施,停振动给料器后强行停旋转密封阀来切断红焦排出。溜焦问题严重影响到干熄焦正常安全生产,因此,必须着手解决。 2 、原因分析 (1) 由振动给料器的工作原理分析可知:当振动给料器给料槽的倾斜角度变大后,焦炭之前的平衡点已经被打破,在没有振幅输出的情况下,焦炭的重力在沿给料槽方向的分力大于焦炭的摩擦力,焦炭自动向下滑动,即自动溜焦。 (2) 按振动给料器安装设计尺寸可知:出现自动溜焦是由于振动给料器的料槽倾斜角度改变了,原因是支撑振动给料器的 4 个防振弹簧及其基础底板的相对高度发生改变。从现场测量的 4 个支撑点相对高度尺寸看:前面两个支撑点的高度一个为 309 mm,一个为 301 mm,而振动给料器的安装要求防振弹簧 (即振动给料器的支撑点) 的左右高度误差不超过±3 mm。采用辅助作图法推算给料槽的倾斜角度为 - 8°,明显超出了设计安装的范围 (- 5°~- 7°)。 3、 改进 经分析并结合现场实际测量的尺寸,要阻止焦炭自动下滑,需调整振动给料器料槽的倾斜角度,使其达到规定的范围内 (- 5°~- 7°)。具体的处理措施: (1) 采用降低、垫高的办法调整振动给料器 4 个支撑点的高度。 (2) 为保护振动给料器出口处的膨胀节拉伸变形量不能太大,在保证料槽出口水平的情况下,前右支撑点加高 8 mm 垫板 (支撑点高度为 317 mm),前左支撑点加高 14 mm 垫板(支撑点高度为 315 mm),直至焦炭没有出现自动下滑现象。 (3) 由于排焦量与振幅是成比例变化,逐步加大振动给料器的振幅,观察排焦量与振幅的关系,尝试大排后直接停排,直至未见有焦炭再次自动下滑的现象。 (4) 按实际测量反推给料槽的倾斜角度为- 5°,正好在设计安装的范围内(- 5°~- 7°)。 (5) 调整过程中需注意的问题:振动给料器出口处的膨胀节是吸收振动给料器振动的关键设备,它起到阻断振幅向下传播的作用,同时也具有易拉裂的特点。正常工作时,该膨胀节处的振动是比较大的,为此,在调节振动给料器料槽倾斜角度时,振动给料器出口膨胀节不能处于受力绷紧状态,需抬高联接振动给料器与旋转密封阀的中间弯头的高度,来补偿抵消因调节料槽倾斜角度而产生的拉伸变形量,确保振动给料器与连接弯头之间膨胀节的安装时的预留余量不改变,膨胀节不处于受力绷紧状态,从而保护膨胀节不被拉裂。

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