对抽水蓄能电站球阀参与机组甩负荷流量调节的几点看法.docxVIP

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对抽水蓄能电站球阀参与机组甩负荷流量调节的几点看法 国内某抽水蓄能电站安装有4 台单机容量为300MW 的可逆式抽水蓄能机组,机组在发电工况甩负荷时球阀参与水力过渡过程调节。文章介绍了设计单位和制造厂商提供的机组调节保证计算成果,以及现场机组甩负荷试验结果,探讨了球阀参与机组甩负荷流量调节的利弊,并给出了建议。 国内某抽水蓄能电站安装4 台单机容量为300MW的可逆式蓄能机组,属日调节纯抽水蓄能电站,上游水库正常蓄水位789.60m,死水位为758.00m;下游水库正常蓄水位260.00m,极端死水位220.00m。水泵水轮机毛水头/毛扬程范围570.4m~494m,额定转速500r/min,水轮机工况额定水头510m,额定流量67.58 m3/s,吸出高度-70m,转轮直径3.86m(高压侧)。水泵水轮机进水阀为球阀。 电站输水系统由两套上游引水系统和下游尾水系统组成,每个引水系统设有2 台机组。引水系统从上库进/出水口闸门井中心线至引水钢筋混凝土岔管中心线长分别约1229.5m(1#洞)、1262.4m(2#洞),引水隧洞内径为6.5m,岔管后接高压钢支管直径3.5~2.3m,长约98.79~121.37m。尾水系统(包括下水库进/出水口)长885.1~897.2m,尾水支管管径为4.4m,尾水隧洞洞径为8.2m。压力钢管设计取用的最大内水压力值为864.5mH2O。 1、电站过渡过程计算分析及现场试验成果 1.1、水泵水轮机合同规定的机组调节保证值 机组招标过程中,根据中标厂商提供的电站水力过渡过程初步分析结果,并结合设计单位的计算成果,水泵水轮机合同中规定的机组调节保证值为:发电电动机的转动惯量GD2 不小于3750t·m2(不包括水泵水轮机的GD2),在最不利工况下,蜗壳进口中心的最大水压力不大于800mH2O,尾水管进口的最小压力不小于0mWC(包括导叶拒开工况),机组最大瞬态转速不大于1.5 倍额定转速(导叶拒动除外),且输水隧洞全线洞顶处的最小压力不得小于2mH2O。 1.2、针对原输水系统主机厂提供的电站过渡过程计算成果 电站水泵水轮机模型验收试验完成后,20** 年4月制造厂商根据合同要求提交了电站水力过渡过程分析结果,主要控制工况的计算结果见表1,计算采用的导叶及球阀关闭规律如图1 所示。 表1 制造厂商20** 年4 月提供的过渡过程计算成果表 图1 制造厂商最初建议的导叶及球阀关闭规律 从计算结果可以看出,蜗壳进口最大压力和尾水管进口最小压力不能满足合同的要求,但小于压力钢管和蜗壳的设计压力值。业主及设计单位要求制造厂商作进一步计算和分析,以使机组调节保证值满足合同要求。制造厂商提出,根据机组调试期间的甩负荷试验结果再开展复核和分析。 1.3、第一次现场甩负荷试验 20** 年7 月份,1#、2#机组开展了双机甩100%负荷试验,导叶开度和调节保证主要参数的过程线如图2 所示。 图2 1#、2#机组双机甩负荷试验图 从图2 可见,在当时水位组合下同时甩去全负荷后,1#、2#机蜗壳进口最大压力分别到达816mH2O(80bar)、800.7 mH2O(78.5bar),超过了合同保证值,但小于压力钢管的设计压力值;尾水管进口最小压力和机组最大转速上升率均满足合同要求。 2、球阀参与抽水蓄能机组甩负荷调节的几点看法 2.1、第二次甩负荷试验结果分析 一般说来,输水系统水流惯性常数增大后,机组调节保证值会恶化,设计单位和制造厂商的复核计算也予以了证实。根据制造厂商提供的第二次甩负荷试验结果,输水系统局部洞段加钢衬及球阀关闭规律调整后,蜗壳进口最大压力值较球阀关闭规律调整前的小,尾水管进口的最小压力值增加,与一般规律不符。经对制造厂商提供的原始录波图开展分析,发现制造厂商对第二次提供的甩负荷试验结果开展了滤波处理:蜗壳进口压力保存频率小于150Hz 的测量信号,球阀进口压力保存频率小于20Hz 的测量信号。根据制造厂商提供的双机同时甩满负试验原始录波图,其蜗壳进口和球阀进口压力实测最大值分别约为800m、910m。 制造厂商提供的滤波方法有缺陷之处。根据机组叶片数和机组转频,保存频率小于150Hz 的测量信号是基本合适的,而球阀进口压力仅保存频率小于20Hz的测量信号,经滤波分析处理后的数值与实测值相差较大,不能真实反映球阀进口处最大压力值。 2.2、球阀参与机组甩负荷调节的原因 可逆式机组转速变化对机组过流量影响较大,由于其转轮流道狭长、转轮直径大,其相应的离心力也大,特别对于高水头和高扬程的可逆水泵水轮机,即

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