3#布袋收尘器大修改造方案.docVIP

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  • 2022-07-19 发布于河南
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PAGE 1 PAGE 2 3#布袋收尘器大修改造方案 葫锌一冶3#布袋收尘器始建于1986年,由于腐蚀漏气严重,布袋已被粉尘粘结糊死,清灰系统失效,收尘系统阻力升高,不能保证蒸馏系统生产的负压。现3#布袋收尘器已被迫停用。因此,3#布袋收尘器大修改造是当前的当务之急。 3#布袋收尘器的现状: 3#布袋收尘器是1986年设计、制造、安装的,为钢结构箱体普通玻纤滤袋,上进风内滤式,大气反吹分室清灰,共计16个除尘室,过滤面积约9200平方米,处理风量约22万立方米(标况)。3#布袋收尘器存在如下问题: 除尘器箱体内壁已被腐蚀变形,特别是检修门等透气部位腐蚀更加严重,已无法使用。大多数布袋已被粘湿粉尘粘结糊死,不能透气,部分已腐烂破碎。 清灰系统动力不足,清灰机构活动失灵。 进口管路与整个除尘器箱体没有可靠的保温措施,极易造成烟气结露,加剧布袋阻力的上升和箱体的腐蚀。 由于除尘器箱体漏风滤太高,漏入冷风太多,使布袋结露现象更加严重。 降温塔操作不稳定,烟气湿含量增高,降低了烟气露点。 改造方案的选择: 适合于捕集蒸馏系统氧化锌粉尘的方案我们考虑了三种,并对这三种方案进行比较,从中选出最佳方案。三种方案分别为动力波收尘、电收尘和布袋收尘。 三种收尘方案的比较: 动力波收尘:单级动力波收尘效率可以达到70%,两级或三级串联后收尘效率可以达到99%以上。该方案的优点是:可处理高温烟气,操作弹性大,气量波动可达50%左右,维修量低,开动率高,不易堵塞,低液体循环量。缺点是:系统阻力偏大,洗涤后形成的亚硫酸盐、硫酸盐及ZnO尘呈浆液状,液固分离比较复杂,且湿兰粉需干燥处理。投资约600万元。 ② 电收尘:电收尘器的收尘效率可以达到98%以上,由于ZnO粉尘的比电阻较高(常温下处于1010Ω.cm),普通的电除尘器很难达到理想的要求,本方案拟采用针管式三电极电除尘器(亦称为原式电除尘器),该电除尘器由集尘极、放电极、辅助电极组成, 放电极、辅助电极等电位。工作时,电场中决大部分正离子被辅助电极所吸引,通过振打抖落,辅助电极既是放电极又兼有集尘极的作用,对负离子来说是放电极,对正离子来说是则成了集尘极,这样就避免了反电晕的产生。而且我厂烟气含尘浓度很低,不可能产生电晕闭塞。该方案优点:可通过〈420℃的烟气,可以取消降温塔,系统阻力小收尘效率稳定,气速相对于布袋收尘器要高很多,占地面积较小,节能效果好。缺点:运行维护工作量相对较大。改造投资约700万元。 ③ 布袋收尘:布袋收尘的效率正常情况下可大于99%,是干式收尘中等效率最高的收尘方法,优点:运行维护工作量相对较低,维护方便。缺点:系统阻力不稳定,维护操作环境恶劣。改造投资约650万元。 改造方案的确定: 根据以上各方案的比较,我们认为3#布袋收尘大修改造应选用电收尘为好。 针管式三电极电除尘器(亦称为原式电除尘器)在有色冶炼企业中已有成功的应用,如江西贵溪冶炼厂、温州冶炼厂、赤峰冶炼厂、株洲冶炼厂等都有成功使用纪录,特别是贵溪冶炼厂是用在收取砒礵,与我厂要收取的ZnO尘性质相近,因此我们建议3#布袋收尘器大修改造选用针管式三电极电除尘器。 针管式三电极电除尘器参数的确定 工艺参数 烟 气 量: 22万m3/h(标况) 烟 气 含 尘: 1500 mg/Nm3 烟气入口温度: 200℃ 烟 尘 粒 径: 〈0.1μm占80%以上 气 速: 0.5 m/s 针管式三电极电除尘器参数的确定 电除尘器的截面积: 操作气量=220000*473/(273*3600) =106 m3/s 截面积A=106/0.5=212m2取110m2电除尘器两台。 三电场,阳极为管状阳极,阴极为针管阴极,辅助电极为与阳极相同的钢管组成。 供电源选用恒流电源,电源输出电压72kv, 电流500mA。数量6台。 电除尘器要采取保温和防结露措施。 电除尘器储灰斗应安装振打装置,以防止ZnO粉尘结块。 电除尘器的除尘效率≥98%,出口含尘≤200mg/Nm3,漏风滤≤5%,设备阻力≤500Pa。 改造投资估算 本改造投资包括电除尘器、供电电源、电除尘器的保温、安装调试费、设计费等。其中: 电除尘器 : 460万元 供电电源 : 63万元 保 温 : 15万元 安装调试费:

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