- 8
- 0
- 约3.94千字
- 约 5页
- 2022-07-19 发布于河南
- 举报
3#布袋收尘器大修改造方案
葫锌一冶 3#布袋收尘器始建于 1986 年,由于腐蚀漏气严重,布袋已被
尘粘结糊死,清灰系统失效,收尘系统阻力升高,不能保证蒸馏系统生产的
负压。现 3#布袋收尘器已被迫停用。因此,3#布袋收尘器大修改造是当前的
当务之急。
一、 3#布袋收尘器的现状:
3#布袋收尘器是 1986 年设计、制造、安装的,为钢结构箱体普通玻纤滤
袋,上进风内滤式,大气反吹分室清灰,共计 16 个除尘室,过滤面积约
9200 平方米,处理风量约 22 万立方米(标况) 。3#布袋收尘器存在如下问题:
1、除尘器箱体内壁已被腐蚀变形,特别是检修门等透气部位腐蚀更加严
重,已无法使用。大多数布袋已被粘湿粉尘粘结糊死,不能透气,部
分已腐烂破碎。
2 、清灰系统动力不足,清灰机构活动失灵。
3、进口管路与整个除尘器箱体没有可靠的保温措施,极易造成烟气结
露,加剧布袋阻力的上升和箱体的腐蚀。
4 、由于除尘器箱体漏风滤太高,漏入冷风太多,使布袋结露现象更加严
重。
5、降温塔操作不稳定,烟气湿含量增高,降低了烟气露点。
二、 改造方案的选择:
适合于捕集蒸馏系统氧化锌粉尘的方案我们考虑了三种,并对这三种方
案进行比较,从中选出最佳方案。三种方案分别为动力波收尘、电收尘
1
和布袋收尘。
1、 三种收尘方案的比较:
① 动力波收尘:单级动力波收尘效率可以达到 70% ,两级或三级串
联后收尘效率可以达到 99% 以上。该方案的优点是:可处理高温烟
气,操作弹性大,气量波动可达 50%左右,维修量低,开动率高,
不易堵塞,低液体循环量。缺点是:系统阻力偏大,洗涤后形成的亚
硫酸盐、硫酸盐及 ZnO 尘呈浆液状,液固分离比较复杂,且湿兰
需干燥处理。投资约 600 万元。
② 电收尘:电收尘器的收尘效率可以达到98% 以上,由于ZnO 粉尘的
比电阻较高(常温下处于 1010 Ω.cm),普通的电除尘器很难达到理想的
要求,本方案拟采用针管式三电极电除尘器(亦称为原式电除尘器),该电
除尘器由集尘极、放电极、辅助电极组成, 放电极、辅助电极等电位。
工作时,电场中决大部分正离子被辅助电极所吸引,通过振打抖落,辅
助电极既是放电极又兼有集尘极的作用,对负离子来说是放电极,对正
离子来说是则成了集尘极,这样就避免了反电晕的产生。而且我厂烟气
含尘浓度很低,不可能产生电晕闭塞。该方案优点:可通过〈420 ℃的
烟气,可以取消降温塔,系统阻力小收尘效率稳定,气速相对于布袋收
尘器要高很多,占地面积较小,节能效果好。缺点:运行维护工作量相
对较大。改造投资约 700 万元。
③ 布袋收尘:布袋收尘的效率正常情况下可大于 99%,是干式收尘中
等效率最高的收尘方法,优点:运行维护工作量相对较低,维护方便。
缺点:系统阻力不稳定,维护操作环境恶劣。改造投资约 650 万元。
2
2、 改造方案的确定:
根据以上各方案的比较,我们认为 3#布袋收尘大修改造应选用
电收尘为好。
针管式三电极电除尘器(亦称为原式电除尘器)在有色冶炼企业中已
有成功的应用,如江西贵溪冶炼厂、温州冶炼厂、赤峰冶炼厂、株
洲冶炼厂等都有成功使用纪录,特别是贵溪冶炼厂是用在收取砒
礵,与我厂要收取的 ZnO 尘性质相近,因此我们建议 3#布袋收尘器
大修改造选用针管式三电极电除尘器。
三、 针管式三电极电除尘器参数的确定
3
1、 工艺参数 烟 气 量: 22 万 m /h(标况)
烟 气 含 尘: 1500 mg/Nm3
烟气入口温度: 200 ℃
烟 尘 粒 径:
原创力文档

文档评论(0)