PLC控制系统在弹簧锤装置中的应用.docxVIP

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  • 2022-08-01 发布于山东
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PLC控制系统在弹簧锤装置中的应用 纲要:以昆仑通态TPC1162HI触摸屏为人机界面,经过欧姆龙CP1LPLC为控制器,实现对弹簧锤清灰装置进行 手动、自动控制,系统参数设置,及设施状态的监测,经现场实际运行证明该系统可靠,提高了振打效率。 重点词:人机界面PLC弹簧锤 弹簧锤清灰装置以其高效安全的特点,合用于锅炉管 束、灰斗、灰槽、烟道、渣斗等各样工艺情况。PLC控制系 统的投入使弹簧锤的操作变得更为的便捷、安全,使得设施的运行更为可靠。 工艺要求 本系统以株洲冶炼厂44台弹簧振打清灰装置为例。具 体工艺要求如下。 44台设施轮训启停,第一台设施启动一准时间后,延时一准时间启动第二台,44台都启动一次后,再延时一准时间后自动进行第二轮的循环振打。 ②每次启动设施前,首先把需要启动的设施设置在自动状态,同时需要设定好每台设施的运行时间、间隔时间、及第二次循环的延时时间,然后按启动按钮,进行集中启动。 ③当进行集中轮训动作时,如果有其中某一台设施出现 故障,或需要检修,把该台设施设置到检修状态,其余设施 轮训动作不受影响,会自动跳过该台设施轮训。 ④如果其中某一台设施需要手动控制,把该设施打得手 动状态,然后进行单台启动。 控制系统的组成 系统主要由一台欧姆龙CP1L可编程控制器,一台昆仑 通态TPC1162HI触摸屏经过232口通讯组成,以及各类低压 元器件组成,系统框图如图1所示。 系统电路设计 每台振打装置独自用一路断路器进行供电和保护,本系 统中的运行反应信号经过接触器→PLC,过载信号经过热继 电器→PLC的方式进行采集,设施主回路电气图如图2所示。 系统软件设计 系统的软件设计包括PLC的程序设计和上位机软件设 计。 4.1PLC程序设计 系统用户程序以欧姆龙的CX-Programmer为编程环境, 采用模块化的设计构造,主要由手动控制模块、自动控制部 分和报警部分组成。 重点技术: ①自动逻辑功能 系统由三个控制方式组成:手动控制、检修、自动控制。 在手动控制方式的时候,程序调用手动控制模块,每台振打 装置由触摸屏独自控制进行启动停止,不受设定的振打时间 的影响。在检修状态时,振打装置不能起停。 系统进入自动控制方式后,点击“自动启动”,系统将 循环履行全自动控制程序。首先从第一台设定为自动的弹簧 锤开始启动,当第一台弹簧锤达成设定的运行时间后便停 止,延时设定的时间后运行,下一台设定为自动控制的弹簧 锤,直至最后一台达成运行时间。如果设定有第二个循环, 则在延时一个设准时间后从头从第一台弹簧锤开始振打,直 至达成设定的循环次数。自动运行准时、逻辑框图如图 3所 示。 ②采用移位的方法对输出进行循环置位。 在自动运行时需要多处延时,每台弹簧锤运行、弹簧锤 运行间隔、以及循环间隔的时间都需要利用程序里的计时器 进行延时,如果采用常用的方法例  44台弹簧锤需要近百个 计时器,而在本系统中采用延时移位的方法只要要  3个计时 器即可。 用一个准时器计时弹簧锤的运行时间,当运行时间到 时,用另一计时器开始计时间隔时间,同时利用欧姆龙自带 的移位指令“SFT”向前移动一位,置位下一其中间位,当 间隔时间到时把中间位赋给输出。最后用一计时器计算循环 间隔时间。 4.2上位机组态软件设计 系统采用昆仑通态的MCGS组态软件,形象的显示弹簧 锤振打清灰装置的系统参数和工艺画面,经过设计的控制画 面,可在上位机上直接对设施进行手动控制、自动控制及其 参数的设定。根据PLC采集的信息,能够在上位机上成立各 类信息数据库,对各工艺做出趋势图、报警概括办理查问和 系统运行时间监控查问。以供值班人员剖析办理,改良管理 方法,提高经济效益。 结语 该控制系统经过当前半年多的运行,不单操作比原先便 捷简单,而且工作稳定,一直未出现故障。设施的各项性能 完全知足生产要求。经过改造后,整个设施电控系统的可靠 性获得了提升,平均无故障工作的时间大大提高,设施的维 护也变得方便、简单,费用低。 参照文件: 廖常初.PLC编程及运用[M].北京:机械工业出版社, 2002. [2]OMRON可编程序控制器编程手册. 戴芬良.PLC控制系统抗扰乱技术探究[J].电子技术与软件工程,2013(22). 作者简介:黄善云,男,湖南株洲人,株洲冶炼公司电 气工程师,锌焙烧厂设施室主任。

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