降低机组凝结水溶氧.pptxVIP

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  • 2022-09-11 发布于上海
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一、小组概况 2、成员介绍 第1页/共27页 二、概述 在火力发电厂中,凝结水溶氧是凝结水质的重要指标之一, 凝结水溶氧超标将会造成凝结水腐蚀,由此产生的腐蚀产物在汽水系统中迁移, 腐蚀热力设备,使热力设备结垢,积盐,严重影响机组安全经济运行…… 所以降低凝结水溶氧具有重要和深远的现实意义。 第2页/共27页 三、选题理由 运行部要求 运行规程要求 设备现状 选定课题 凝结水溶氧要达到期望值,确保机组安全经济运行 #1机凝结水溶氧经常超标,甚至达50μg/l,频率多达6次/月 小于或等于30μg/l为合格,小于或等于20μg/l为期望值 降低#1机组凝结水溶氧 第3页/共27页 四、活动计划 第4页/共27页 五、现状调查 调查一: 结论一: 凝结水溶氧超标次数大大超过运行规程规定。 2008.08-2009.04#1机凝结水溶氧超标次数统计 第5页/共27页 五、现状调查 第6页/共27页 五、现状调查 调查三: 进入冬季十二月,循泵单泵高速运行,凝汽器循环水进水温度 降到10℃凝结水过冷度增加3℃,凝结水溶氧增加15μg/l;循 泵切为低速后,凝结水过冷度降低2℃,凝结水溶氧降低15μg/l 结论三: 凝结水过冷度增加,其凝结水溶氧增加。 第7页/共27页 五、现状调查 调查四: 有时#1机凝结水溶氧不合格,通过切换凝泵或采取关闭备用凝泵进口门的办法,结果凝结水溶氧就合格了,并且下降的量很大。 结论四: 凝泵前负压系统有泄漏。 第8页/共27页 六、设定目标 经调查分析讨论后确定本次QC活动目标是: #1机凝结水溶氧降至10μg/l 第9页/共27页 六、设定目标 1. 目标值: 现状 目标 50 10 溶氧(μg/l) 第10页/共27页 六、设定目标 2、目标值可行性评价: 组织上保证 技术上可行 人员上可行 公司及运行部 领导高度重视 运行部组织了 相关培训,小组 成员到兄弟 电厂取经 小组成员文化 素质高,多次 解决生产 实际问题 完全可以实现目标! 第11页/共27页 七、原因分析 第12页/共27页 第13页/共27页 八、要因论证 第14页/共27页 八、要因论证 第15页/共27页 八、要因论证 经过上述论证,我们认定造成#1机组凝结水溶氧超标的主要原因如下: 1、凝泵负压系统泄漏 2、汽封工作异常 3、凝结水过冷度大 第16页/共27页 九、制订对策 第17页/共27页 十、具体实施 1、实施一:冬季循环水量过大 冬季将循泵由高速切换为低速运行,并根据循环水温度及凝结水过冷度变化 及时调节冷却塔启闭机开度,这样既降低了凝结水过冷度又大大降低了凝结水溶氧: 实施前 实施后 50 35 溶氧(μg/l) 第18页/共27页 十、具体实施 2、实施二:凝泵负压系统泄漏 联合安徽电力科学研究院及热试组对#1机组负压系统全面检漏,发现 凝泵负压系统小漏点较多,尤其是凝泵进口门法兰盘根处及凝泵进口 压力表接头处泄漏明显.另外负压系统疏水阀门法兰泄漏明显. 以上漏点我们QC小组联合生技部于2009年5月-8月予以封堵消除,结果 : 实施前 实施后 35 15 溶氧(μg/l) 第19页/共27页 十、具体实施 3、实施三:汽封工作异常 联合生技部,增设轴加新型U型管(主要增加U型管高度),优化轴加运行方式, 及时调整轴加水位在运行规程规定范围内。认真监盘, 低负荷时及时调整轴封汽, 尤其是中压轴封。凝结水溶氧下降情况如下所示: 实施前 实施后 15 10 溶氧(μg/l) 第20页/共27页 十一、效果检查 1、效果对比(一) 实施前后,凝结水溶氧超标次数对比 : 实施前 实施后 5次/月 次数 1次//3月 第21页/共27页 十一、效果检查 2、效果对比(二) 实施前后,凝结水溶氧下降情况,用下图表示: 实施前 实施后 目标值 50 10 溶氧(μg/l) 10 第22页/共27页 十一、效果检查 3、经济效益: 通过这次QC攻关,本小组彻底解决了#1机组凝结水溶氧长期超标的问题,同时消除了过冷度,提高了机组真空,使机组经济性提高0.

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