注水井高效测调技术分析及应用.docxVIP

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注水井高效测调技术分析及应用   摘要:由于分注层段数量的变多,测试作业会面临着较大的难度,采用高效测调技术可以提升测试能力。本文对测调联动技术应用过程中存在的问题进行分析,并提出提升测调作业效果的措施。   关键词:注水井;测调技术;高效率   很多油田企业为了稳定油气产量,采取了精细化分层开采技术,地下分注层变得越来越多,配套的测试和调剖作业面临新的挑战,测调作业能力和工作需求相互间的矛盾变得更为突出。为了提升测试作业的成功率,保证注水作业的合格率,使注水增产稳定时间得到延长,需要采用新的仪器来保证测调效果。   1高效测调联动分层注水技术   当前,很多油田都采用普通的分层注水工艺,需要配套使用偏心配水分层管柱,利用投捞堵塞器来更换不同尺寸的水嘴,从而实现对注水量的调节。分层测试采用数据存储式超声流量计,测试完成后在地面把测试数据提取出来,把获取到流量数据和分层配注方案进行比较,从而判断进行水嘴尺寸的调整。如果流量达不到要求,则需要多次的起下作业工具来更换水嘴。由于注水井细分层段数量的不断变多,井下测试工作量十分繁重,需要较长的测调周期,测调效率无法得到保证。采用测调联动分层配水技术可以有效解决上述问题。把流量测调仪器和可调式堵塞器在水井下完成对接,不再采用固定式水嘴,从地面控制系统发出指来调节嘴过流面积,可以更好地对流量进行控制,还可以对分层流量进行实时监测,降低投捞作业频次,测试的效率得到进一步提升,资料准确性得到保证。   2测调联动技术应用过程中存在的问题   2.1井筒污染导致无法达到理想的测调效果   井筒污染情况与注水质量有着较大的关系,分层注水的用水质量影响着测试作业能否成功,决定着能达到注水合格率,对注水稳定周期起到一定程度的制约。虽然采取了改进措施,但一些井筒还存在污染问题,是由于较长时间的注水导致井壁挂满了油污、水垢和雜质等物质,水质无法得到保证。需要对情况严重的水井进行洗井作业,然后在水井中投入可调式堵塞器来进行注水作业。洗井作业可以更好的改进水质,提高测调的成功率。   2.2测试设备故障无法及时维护,导致测试工期变长   采用测调联动技术进行大范围的工业试验,测试设备在18个月内出现了412次故障,主要有测试电缆故障、测试车故障和测试仪器故障,所占的比例分别为6.2%、63.5%、30.3%。测试设备故障主要是没有对测试设备进行有效的维护保养,某些部件的机械结构设计不合理。   2.3联动测调仪器适用性不强   某油田开发区块采用的分层注水管柱为偏心配水管柱,测调联动分层配水庆用双卡单层测调仪,只能应用在桥式的偏心配水管柱中,随着分层精细注水工作的不断深入,加密测试作业工作变得更为繁重,测试公司测试能力无法满足工作需求,只采用双卡单层联动测试仪不能完成所有的测试工作。所以,应该研发出适用于桥式和非桥式偏心配水管柱的测调仪器。   3提升测调作业效果的措施   3.1应用高效率的洗井工艺技术   注水井筒质量直接影响着测试作业的成功率,决定着注水稳定周期的长短。一些较长时间没有作业的注水井,井壁会存在着较多的油污和杂质,注水井内的环境极为复杂,会导致水嘴堵塞、测试仪器堵塞等问题,测试作业成功率得不到保证。根据流体力学的空穴效应,研发出空穴振颤射流除垢装置,由芯轴、叶片、密封件等构成。叶片间隙中采用胶皮,可以提升除垢装置的推动力,两个碗状叶片进行串联可以提升空穴效应,可以起到更好的除垢效果。在某采油区块两口注水井管柱结垢问题严重,采用新型除垢装置进行清洗,某口注水井利用水泥车注压进行清洗处理,另一口注水井应用从下向上的反打压进行清洗处理,两个注水井都取得较好的清洗效果。对除垢装置进行改进之后,采有叶片可张式的清洗除垢装置,可以更好地提高洗井效率。   3.2做好测试仪器的维护,制定合理的保养周期   结合测调联动仪器产生的故障,需要对测试人员进行系统、全面的教育培训,主要内容有机械臂装卸流程、测试孔道的清洗处理、可脱离密封电缆头安装等。对测试仪器的维护保养进行量化,比如,仪器在完在10井次测试作业之后,需要反机械臂拆卸下来进行系统的清洗,进行日常性的维护保养来进一步减少故障率。   3.3优化测试车辆结构   测试作业主机的往复杠滑块故障、手自模式切换故障问题,应该对机械结构进行优化设计,可以进一步减少故障率。往复杠结构中加入支撑工,使原往复杠发挥出导向功勇。手自切换装置利用气缸来控制齿轮咬合。   3.4改进测试电缆加工工艺   测试电缆使用次数变多,经常会在电缆表面形成砂眼,对电缆故障进行分析可以发现,测试电缆外部保护钢管在制造

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