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氢内冷发电机氢气内漏的综合治理
作者:刘燕
来源:《科技创新与应用》2015年第20期
摘 要:为消除330MW发电机氢气内漏,通过水压试验及定子线圈电位外移试验找出氢气内漏点。在发
电机不完全解体状态下处理线圈端部汇水盒漏点;对于相连接线漏点采用整圈补焊、现场搪锡处理;对
于过渡引线法兰结合面漏点采用更换密封圈、结合面镀银、法兰接头内孔倒角108°处理;经综合治理,
发电机氢气内漏得到有效控制。
关键词:发电机;氢气内漏;整圈补焊
设备概述:
T225-460型汽轮发电机由定子和端部结构件、转子、发电机励磁装置组成。发电机定子绕组通入压力为
0.25MPa的去离子水直接冷却,定子铁心和转子绕组采用压力为0.30MPa氢气冷却,发电机轴承的润滑由
汽轮机轴承的润滑系统提供。发电机参数如表1所示。
表1 2号发电机基本参数表
发电机定子由机座、出线罩、氢气冷却器、定子铁心、定子绕组、定子引出线构成。定子绕组和相连接
线的内通路中流动着去离子水,去离子水带走空心线及其相邻实心线的损耗产生的热,去离子水由汇水
环通过一挠性绝缘引水管流到每根线棒内,挠性绝缘引水管连到水汇盒上,汇水盒把水注入定子线棒的
每根空心线中。三相定子绕组的6个首尾端与6根相连接线相连,相连接线的另一端引至机座中靠近出线
套管轴线的地方,用空心铜导体制作的过渡引线把相连线接到6根出线套管上,它与相连接线和出线套
管的连接通过上连接法兰和下连接法兰来实现。由于发电机膛内氢气压大于定子冷却水压力,运行中发
电机定子冷却水箱含氢量经常超过2%发出报警信号。高压端子连接图如图1所示。
图1 高压端子连接图
1 查找漏点
1.1 水压试验
发电机定子绕组水回路通入0.5MPa水压、保持8h ,经检查发电机励端定子绕组汇水盒漏水、C相相连接
线渗漏。
1.2 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量
按中国大唐集团公司企业标准Q/CDT.107001-2005 《电力设备交接和预防性试验规程》要求,进行直流
耐压试验和泄漏电流测量,当C相电压加至40kV时,泄漏电流明显增大,电压加至48kV时泄漏电流为
78.0μA ,试验结果如表2所示。
1.3 C相首尾出线端表面对地电位测量
首尾出线端与发电机定子绕组为硬连接,对地泄漏可能性比较大,所以进行电位外移试验;在试验电压
为20kV时,分别测得C相首尾上端部及下端部手包绝缘对地电位分别为18.40kV、19.80kV,说明C相首
尾过渡引线有渗漏。
表2 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量
2 处理方法
2.1 定子绕组汇水盒漏水处理。
2.1.1 发电机解体。测量汽、励两端的定、转子气隙(标准值为100±3.00mm);测量导风圈与风扇叶片
间隙、导风环座与转子风扇座间隙并记录;测量汽、励两侧轴瓦绝缘电阻值、滑环刷架绝缘电阻值、两
侧内端盖分片组合之间绝缘电阻值。
拆除滑环、大轴接地刷、汽励两端各种油管道、汽侧连轴器螺栓、端盖、密封瓦。用抽发电机转子专用
手摇支架,由励端放入电工板、涂抹润滑油脂的弧铁板,手摇拉动齿条,使得发电机转子在齿条的牵引
下,抽出发电机转子。
2.1.2 确认漏点。发电机定子线圈通入0.50MPa水压,确认发电机B相定子绕组第12槽上层线圈(线圈标
号为CE12E1)汇水盒漏水。
2.1.3 检查绝缘引水管的密封圈。在未拆除发电机两端大盖及导风圈、不打开汇水盒状态下,剥开汇水盒
与绝缘引水管之间云母层,检查发电机绝缘引水管密封圈良好,但绝缘引水管的螺帽已经松动,拧紧螺
帽后通入0.50MPa水压未见渗漏。
2.2 C相相连接线渗漏处的补焊。
2.2.1 补焊步骤。该引线材质为T2 (φ52×15)紫铜管,出厂时2根紫铜管对接,焊逢中存在沙眼导致渗
漏,现场采用银焊进行整圈补焊,焊接部位如图2所示。具体操作过程如下:(1)拆下C相相连接线与
高压端子连接线间的连接套和密封圈,用白布塞入连接线和高压端子连接线孔内,避免异物进入接线内
部。(2)去除连接线上的绝缘层,靠近绝缘板位置要留下尽可能长的绝缘,以便补焊后重新回复绝
缘。(3)对绝缘板附近位置的连接线、连接线接头进行防护:用浸湿的石棉覆盖好绝缘板和附近位置
的连接线,再用石棉泥包在焊接位置处的绝缘,减轻焊接时对绝缘损坏,连接线镀银处也要用石棉泥包
好以降低温度。(4)补焊要注意防止紫铜管接出段脱落,焊接需要整圈进行;焊接后表面着色探伤是
否有裂纹。(5)对焊接部位进行全面清理,彻底清除石棉泥等异物,用砂纸砂光连接线、剩余绝缘、
绝缘板等位置要露出本色。(6)紫铜管表面镀银脱落部位进行搪锡处理。(7)清理碳
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