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600MWW型锅炉高温过热器爆管原因分析(电力系统及自动化范文)
文档信息
:
文档作为关于“行业资料”中“能源与动力工程”的参考范文,为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文5944字,doc格式,可编辑。质优实惠,欢迎下载!
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
文1:600MWW型锅炉高温过热器爆管原因分析 2
一、设备简述 2
二、爆口现象描述及分析 2
2.1爆口宏观形貌及金相分析 2
2.2化学成分分析 3
2.3机械性能由电科院进行试验。 3
三、超温爆管的原因分析 4
1、异物堵塞 4
1.1、施工遗留物分析 4
1.2、受热面氧化皮脱落的影响 5
2、受热面空间结构性超温影响 5
3、水塞对高过超温的影响 6
文2:锅炉末级过热器爆管原因分析与对策 8
1 锅炉介绍 8
2 末级过热器爆管材质分析 8
3 爆口检查分析 9
4 管排结构分析 10
5 爆管原因分析 10
6 改造方案及效果 10
7 结论 11
参考文摘引言: 11
原创性声明(模板) 11
正文
600MWW型锅炉高温过热器爆管原因分析(电力系统及自动化范文)
文1:600MWW型锅炉高温过热器爆管原因分析
一、设备简述
某电厂#8炉是由东方锅炉集团公司引进美国福斯特?惠勒公司技术设计制造,锅炉型号是DG2060/17.6-II3。额定蒸发量为2060t/h,过热蒸汽压力为17.31MPa,额定工作温度为541℃。
某日,#8机组汽水偏差突增至103T/h,凝补水量19,147T/h,#8炉水平烟道泄漏报警测点发“W”报警,就地检查确定锅炉炉管发生泄漏。机组停运经过检查发现,#8炉高过第39屏第8根管子发生爆管,爆口距顶包约3米左右。高过第39屏第8根管子爆管后受冲击力影响变形出列严重,第37屏第1、2、3根管子吹损泄漏。第37屏第2根泄漏后受冲击力影响将第8屏第5根吹损泄漏。
二、爆口现象描述及分析
2.1爆口宏观形貌及金相分析
39排第8根爆口的宏观特征如右图。爆口沿管子纵向开裂,受爆管时冲击力的作用,爆口的壁厚减薄较多,爆口张开较大,爆管破口胀粗明显,具有短期过热爆口的宏观特征。1#环样和3#环样内壁氧化皮较厚,蠕变超标,说明管子运行中存在长期超温现象。
39排第8根蠕胀如下所示:爆口下方50mm:55.10,爆口上方50mm:55.30;爆口下方100mm:54.30,爆口上方100mm:54.54;爆口下方200mm:53.88,爆口上方200mm:54.32;爆口下方500mm,52.92;同时第39排相邻的第10根存在鼓包现象。
爆口处的金相组织为铁素体+碳化物+相变产物,爆口尖端的晶粒明显拉长并伴有大量的空洞出现,说明爆口超温幅度较大。而爆口附近200mm处金相组织为铁素体+马氏体+碳化物,内壁氧化皮约为0.36mm,说明有长期超温情况存在。对第39排相邻的第10根取样进行金相分析,组织为铁素体+碳化物,内壁氧化皮约为0.35mm,说明存在长期超温现象。
2.2化学成分分析
在爆管上取样进行化学成分分析,依据根据ASTM213/A213M-85C,T91钢的化学成份标准进行化学成分分析,该材料符合ASTM213/A213M-85C,T91钢的化学成分标准要求。
2.3机械性能由电科院进行试验。
备注:ASMESA213-89标准要求T91的屈服强度大于等于415Mpa,抗拉强度大于等于585Mpa,延伸率大于等于20%
管样编号:1#样—高过39排第8根管(爆管);2#样—高过31排第8根管;3#样—高过39排第10根管;4#样—高过38排第8根管;5#样—高过40排第8根管;6#样—高过39排第8根管(爆口下方3.5米)
2#-6#管样的力学性能都有指标低于SA-213T91标准的要求,主要问题是3#管样和6#管样抗拉强度和屈服强度都明显降低,这两个管样的抗拉强度值都下降到与相邻管样的屈服强度值接近,这也就验证了它们运行中存在长期超温现象。
根据爆口宏观形貌特征及电科院检验,确定爆口主要由超温引起,特征同时具备长期超温+短期超温特征。
三、超温爆管的原因分析
高温过热器爆管主要由超温引起,而超温主要由管子气流循环不畅、部分节流或堵塞,节流或堵塞的可能原因有以下几点:
1、异物堵塞
异物堵塞主要有两种,一是施工遗留物,另一个是设备本身异物。异物堵塞或节流都会造成受热面超温及爆管,异物的大小不同会造成受热面的短期或长期超温。
1.1、施工遗留物分析
39排U1第1、5根因吹灰枪吹薄进行了更换,39排U1与U2第8根从未进
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