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深圳市信恳智能电子股份有限公司 8D-Report 文件号:201706007001
报告主题:OPPO 客户组装一厂反馈 AAB060-0 机型 FPC 上线扫 SN 异常
汇报人:高广超
问题发生场所(车间/线别)
客户端组装一厂
投入数(PCS)
/
发生日期:2017-06-07
备注:
不良数(PCS)
9pcs
D1. 问题描述 Problem / concern description:
品 今客户组装一厂反馈我司供应的 AAB060-0 机型小板上线发现有 SN 号无法扫号现象 9PCS,影
质 响生产效率,同批次中有两种 SN 号,具体如下:
正确 SN 号为… 不良 SN 号为…
D2. 解决问题的团队 Team Partners for Problem Solving (Head of team underlined):
工 工程:丁勇清 品质:吴中海 高广超 王钱武 生产: 田远岗
程 OPPO:戚工/许工/彭工
D3. 围堵措施 Containment Actions:
工 1.客户端9pcs异常SN号开头均为2496107. 经查为ADB091机型25号打印,同步排查25号至7号
程 AAB060-0产品扫码记录:20线6.5号181pcs 17线6.2号646pcs
AAB060错误SN
号段.xlsx
2.针对制程已贴码(66k)产品已区分隔离,今晚安排返工,使用优化后软件重新扫码挑选,返工结果: 返工66K,发现错误号段ADB091机型222pcs,预计客户端错SN号共计605pcs;
客户端140k安排人员扫码挑选,提供1000pcs条码即时更换,满足客户上线需求;库存品(无库存). 3.工艺优化扫码软件,增加错录防呆识别功能.炉后/ICT扫码工序同步进行.
召集责任部门调查错误条码上线使用原因.
初步的原因分析 PreliminaryDefine cause(s): (问题分析过程:问题复现率、问题定位故障发生原因或细节、分析过程的工具应用和方法应用、问题定性原因归属/分析结论)
原因调查分析:
经查此异常号段为三车间生产,6.2/6.5 号使用尾数(尾数条码混放在一起)手贴作业,当时贴标时未对单节散料重新扫码确认,致使贴错(ADB091 与AAB060 条码混贴).
我司现用扫码软件,只能识别重号及号段长度差异,自动生成扫码时间,ADB091/AAB060-0 两款产品 SN
号段长度一致,炉后扫号及 ICT 扫号工序都无法识别,导致不良流出.
分析:田远岗/丁勇清
D4. 问题的根本原因 Define root cause(s):
工 分析结论:
程 1.违反条码打印使用管控流程,尾数产品未做报废处理.
扫码软件识别不出相同长度 SN 差异.
长期措施 Choose and verify corrective action(s):
规范条码打印使用流程:
*依照订单数量打印SN号,同步时间,只打印当天需求数量.
*打印OK的SN号IPQC扫码确认(头/中/尾号留样)
D5.
责任方
*整盘上料扫码确认,留样核对SN号段编码原则(同机型号段内)一致。
*尾数报废处理,缺号重新走流程申请补数.
优化扫码软件,增加SN号段长度/机型录入异常识别,炉后/ICT扫码段同步切入.
防止再发生及标准化 Actions preventing re-occurrence:
制作条码打印使用流程作业指导书,并培训新流程注意事项.
D6.
责任方
最新扫码软件同步切入所有线体炉后扫码/ICT 扫码工序.不同机型同步切入
扫码软件首次使用指定技术员设定,并跟踪前 10 拼产品扫码识别符合要求,错码产品模拟.
执行日期Implementation Date:2017-6.8拟制:高广超审核:丁勇清批准:
D7. 品质人员跟进该机型的生产情况,及时将信息反馈公布。 确认时间:2017-6-8
效 新软件导入AAB060机型效果确认:
果 1.返工66K,返出错误号段ADB091机型222PCS能够有效识别错误机型录入.
验 2.软件可有效识别:不同长度号段录入,报警:输入值非法
证
证
相同SN号段重复录入 ,报警:输入值非法
不同机型同长度号段录入,报警:机型报错,异常号段红色覆盖
3.最新条码打印及使用流程规范已安排对物料员/IPQC/技术员宣导,相关sop变更预计6.10号完成.
确认人:张志权
总结及针对长期措施的效果评估 End of team work / notes:完成时间:2017-6-22
对策落实后可有效管控条码混料错贴流出现象。
将此问题列入重点跟进项目,跟进 2 周数据评估改善结果。
审核:王钱武
D8.
QE
客户端跟进:蒋克本/高广超
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