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8D 报 告
问题来源:德国莱茵公司审核不符合项1.要求(对标准和/或客户要求的描述):
不符合 ISO/TS16949:2009 技术规范要求 7.1.4
不符合(对上述要求的不符合事实的描述):
发现日期:2011-06-01 编号:第 2 项不符合
过程更改控制有效性存在不足,不符合 ISO/TS16949:2009 技术规范要求 7.1.4,证据:更改评审/通知单QSP/Y13-139 要求更改精轧工艺降低工艺温度由 930+/-10 度降到到 910+/-15 度,实施日期:2012-3-23;但相应的 PFMEA 及控制计划未更改,只对作业指导书进行了更改。一般不符合。
制造过程设计输出失效: 无
客观证据(事例/证据的阐述或引用):
在TS16949 外审过程中,通知单QSP/Y13-139 要求热轧终轧温度由 930±10℃更改为 910±15℃,但只对作业指导书进行了更改,相应的 PFMEA 及控制计划未更改。
经查实,DC04 终轧温度的更改经过了前期的试验,实验数据如下表,可以看出终轧温度降低对成品的其他性能基本没有影响,同时对冲压性能最关键的 r 值有所提高。
终轧温度热轧厚度
终轧温度
热轧厚度
冷轧厚度
抗拉强度
屈服强度
延伸率
℃
mm
mm
MPa
MPa
%
890
292
139
910
290
138
930
290
140
产品标准
270~320
120~180
≥42
≥ ≥
从上图来看,910℃和 930℃终轧成品板都表现出了很强的{111}面织构,两者强度差别不大,910℃的强度略高。这说明低温终轧有利于形成更强的深冲织构。
抗拉强度屈服强度延伸率r 值n 值最大小值271126
抗拉强度
屈服强度
延伸率
r 值
n 值
最大值
306
170
52
最小值
271
126
平均值
289
137
47
标准差
5
5
最大值
319
172
最小值
270
124
43
平均值
286
138
标准差
6
5
更改前
更改后
2.组成小组: 组长:田飞
组员:周春泉、刘景佳、汪净、黄建波、李晓少、李盼峰
3.遏止措施:(即纠正)
责任人
完成日期
将试验结论在PFMEA中进行更新,并在控制计划中将相关的工艺参数进行 李晓少
修订下发。
汪
净
遏制措施效果验证:
组织对PFMEA和控制计划进行评审。
验证人 日期田 飞
4.寻找和确认根本原因:
4.寻找和确认根本原因:(很关键)
控制计划中未涉及具体参数,其引用过程控制要点,过程控制要点已在更改时进行相应更改;
管理控制计划、PFMEA 与进行技术文件更改不是同一个人;
对于 PFMEA、控制计划理解不到位;
8. 证据清单:
5.选择永久措施:(即纠正措施)
责任人
完成日期
将控制计划中参数具体化;
增加产品更改审查;
组织培训;
技术中心田 飞
付端良
6.永久措施效果验证:
控制计划中参数具体化已完成;
组织培训已完成;
验证人:团队组长:田 飞
验证时间:
7.系统预防措施:(重在举一反三,水平开展)
责任人
完成日期
将 DC06、DC05、DC04、DC03 产品控制计划具体参数化;
对涉及产品的任何更改都需审查其更改过程是否符合 TS16949 体系要求;
技术中心
田 飞
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