网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

双联炼钢工艺在120吨转炉的实践.ppt

  1. 1、本文档共24页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
双联炼钢工艺在120吨转炉的实践 方震宇 福建(三钢)集团炼钢厂,福建,三明 365000;摘要:介绍了三钢120吨转炉双联冶炼工艺(MRP)的生产实践,讨论双联法各方而的技术特点,对冶炼全过程进行了详细地分析,列举了双联炼钢法的优缺点及实施效果。 ;1 引言;2 MRP布置及工艺流程 ;图1 MRP工艺流程图;3 脱P炉冶炼工艺实践;表2 铁水温度:1285℃,铁水硅0.40%时,不同铁水比的装入制度比较;3.2 脱P炉冶炼工艺 3.2.1 炉渣碱度的控制;图1 脱磷终点碱度和渣中(P2O5)的关系图;炉渣碱度的增加可增加渣中(P2O5)含量,当炉渣碱度R在1~1.2之间时,渣中(P2O5)最高,对应半钢水中P最低,脱P炉终渣碱度控制目标为1.2。 3.2.2 炉渣氧化铁的控制 增加炉渣中(FeO)活度,可提高脱磷效果,但(FeO)含量高,易产生喷溅,终点金属收得率低,为平衡两者关系,渣中(FeO)含量应控制在合理的范围内,图2是各次MRP双联试验的炉渣(FeO)和渣中(P2O5)关系。;图2 脱磷终渣FeO对渣中P2O5的关系散点图;渣中(P2O5)含量随渣中(FeO)含量而增加,当渣中(FeO)超过30%时,增加渣中(FeO),渣中(P2O5)变化不明显。根据120吨转炉历次渣样数据及终点化渣脱P情况,确定渣中(FeO)含量为15%~30%最佳。 3.2.3 脱P炉供氧模式及造渣制度 脱P期供氧模式主要参数为供氧流量。供氧流量过大,脱P期时间偏短终点P较高,反之,供氧流量太小,影响化渣,不利于脱P。120吨转炉脱P转炉的最佳供氧流量为11000~13000 Nm3/h,脱P终点提枪时间根据供氧量确定,当铁水中硅高时,延长脱P时间,增加供氧量,确保脱P反应充分进行,120吨转炉脱P炉供氧模式见下表3。;表3 脱磷转炉供氧模式;脱P转炉枪位控制原则:保证熔池均匀升温,化渣情况良好,降低终点渣中TFe含量。经多次实践后采用枪位模式2,渣中TFe较低,倒炉化渣均匀。具体见表5。 表4 枪位模式2(低枪位);脱磷期为保证熔池均匀化渣,须有充分的压枪时间。从表5可以看出,采用枪位模式2渣中(TFe)低,金属收得率高。120吨转炉双联MRP主要采用枪位2模式,即过程逐渐降低枪位,终点压枪枪位至1.1米,加强脱磷后期的钢渣反应,降低炉渣铁损???转炉脱磷渣量控制在25~30kg/t。 3.2.4终点制度: 严格控制处理温度,避免熔池脱碳升温,以吹炼时间为提枪依据。终点目标:C: 3.10%±0.10% ,T=1380±20℃,T.Fe:10~15%。 3.2.5补吹操作 脱磷炉补吹时间根据倒炉化渣情况而定,控制在40秒内。补吹完视倒炉炉渣及补吹情况酌情配加压渣剂压渣后直接出半钢。 3.2.6炉后出半钢操作: 出半钢过程做好挡渣操作。出半钢过程,加入100~300kg 精炼渣进行预处理。;4 脱C转炉冶炼工艺实践 4.1 MRP双联脱碳炉造渣工艺;加料制度:开吹加入富锰矿总量的1/2,剩余量在吹炼后4分钟加入,总量~800kg,石灰在1.5min后少批量多批次加入,石灰总量:1500~2500kg,矿石依据热值及化渣情况在前期加入,中后期铁皮球化渣调温。为确保热值,入炉脱磷铁水温度1300 ℃,[C]%2.8%,。 4.2 MRP双联脱碳炉吹炼模式 经过脱P炉处理后的铁水,其中P含量和C,Mn含量都低,硅也基本被完全氧化,脱碳炉半钢水成分参见下表7。;脱碳炉枪位控制原则为保证炉渣不返干,枪位采取从高到低,逐步降枪的枪位模式。目前MRP双联脱碳炉采用的枪位制度为:开吹枪位1.9m~2m,2~3分钟后降为~1.6m,后期根据化渣情况逐渐降枪,终点前30~40秒压枪至1.2m; 供氧流量采取从小到大的模式。脱碳转炉供氧流量从下枪点火的11000~12500 Nm3/h逐渐调大,在5分钟时,供氧流量调为26000~29000Nm3/h,5分钟后氧流量维持不变,前5分钟氧流量缓慢调大,控制C-O反应,冶炼过程平稳,过程渣返干较轻,倒炉渣流动性好。 4.3 MRP双联脱碳炉用锰矿直接合金化 在双联脱C冶炼阶段中可投入Mn矿石,用于替代部分锰铁合金,是双联法冶炼的一个最大的特点。;5 MRP双联冶炼工艺优缺点 5.1双联冶炼工艺优点 5.1.1减少渣量 脱磷转炉需合适的炉渣用于脱磷,脱碳炉可少渣冶炼。脱磷炉在低温阶段的单一脱磷效率高,脱磷渣不进入脱碳炉,减少钢水回磷。 5.1.2转炉的功能专一化,冶炼周期缩短 转炉功能专一化使每炉吹氧时间缩短,平均冶炼周期为28.66分钟,同比转炉冶炼周期缩短5~10min。 5.1.3提高转炉炉龄 由于冶炼生产节奏快,时间短,热循环得到改善,转炉侵蚀减轻,提高转炉的炉龄。;5.1.4可用锰矿

文档评论(0)

137****7707 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档