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火电厂超低排放后空预器堵塞的治理
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:火电厂超低排放后空预器堵塞的治理 2
二、造成空预器堵塞的的主要原因及危害 2
1、空预器堵塞的的主要原因 2
2、空预器堵塞后的危害 3
三、空预器堵塞的治理 3
1、空预器堵塞的常规处理方法 3
2、提高单侧排烟温度降低空预器压差的理论分析 4
3、我厂#10机提高单侧排烟温度降低空预器压差的实施 4
(1)试验前编写了《#10炉运行提高单侧排烟温度 4
(2)1月10日进行#10炉B侧空预器提高排烟温度降 4
(3)1月11日用同样方法进行#10炉提高A空预器排 5
四、总结与展望 5
文2:超低排放标准实施后火电厂环保技术与市场分析 6
0 引言 6
1 超低排放标准实施后脱硫方面 6
1.1 燃用低硫煤 6
1.2 煤炭洗选 7
1.3 洁净煤燃烧技术 7
1.4 烟气脱硫 7
2 超低排放标准实施后脱硝方面 8
2.1 低氮燃烧技术 8
2.2 烟气脱硝技术 8
3 超低排放标准实施后市场分析 8
4 结论 9
原创性声明(模板) 9
正文
火电厂超低排放后空预器堵塞的治理
文1:火电厂超低排放后空预器堵塞的治理
引言:
为了烟气中降低氮氧化物排放量,众多火力发电厂采用了SCR法烟气脱硝工艺,氨气与烟气中的氮氧化物反应,生成氮气、水,达到将降低氮氧化物排放量的效果,由于烟气为二氧化碳、二氧化硫、三氧化硫、水蒸气等多种气体混合物,氨气不可能全部和NOX混合,逃逸是不可避免的,氨气极易与三氧化硫反应生成硫酸氢氨,与烟气中飞灰吸附在空预器换热元件上,造成堵塞空预器。燃煤硫份越高,越易生成硫酸氢氨,随着运行时间的加长,由于硫酸氢氨、灰尘的聚集造成的空预器堵塞越来越严重,轻则增加吸风机功耗,使厂用电率增加,当吸风机满负荷仍无法满足要求是,就会影响机组出力,机组无法、高负荷、满负荷运行。
华能济南黄台火力发电有限公司##10机是350MW超临界变压直流炉,脱硝系统采用SCR脱硝工艺,脱硝反应器布置在锅炉省煤器和空预器之间的高尘位置,脱硝装置采用2+1布置,即2层运行1层备用。为达到超低排放要求,在年2015月6月份进行第三层备用层加装催化剂,确保当脱硝装置进口烟气中NOx的含量不大于500mg/Nm3时,,在催化剂寿命期内脱硝效率不低于90%,脱硝装置出口烟气中的NOx含量不大于50mg/Nm3。#10机组运行16个月以来,A、B空预器堵塞雨来严重,满负荷空预器烟气侧差压达2.3kPa左右,严重影响了机组的安全经济运行。
二、造成空预器堵塞的的主要原因及危害
1、空预器堵塞的的主要原因
在脱硝过程中,氨气与三氧化硫反应生成硫酸氢氨,它与烟气中飞灰混合吸附在空预器换热元件上,机组负荷波动频繁,煤质经常变化,由于生成的NOX随负荷变化而变化,喷氨调节存在一定的滞后性,为保证排放合格,存在过喷现象。氨气逃逸率的增加,加剧了硫酸氢氨的生成,使的空预器的堵塞呈增长趋势。
2、空预器堵塞后的危害
(1)空预器蓄热元件由于灰尘积聚,换热效果变差,机组经济指标变差;
(2)空预器堵塞造成烟气系统阻力增大,风烟系统电耗增大;机组经济指标变差;
(3)引风机出力无法满足机组满负荷运行,造成机组限出力;
(4)最终很可能由于空预器堵塞机组被迫停运检修;
三、空预器堵塞的治理
1、空预器堵塞的常规处理方法
(1)增加空预器蒸汽的压力和频次,初期起到了一定效果,随着运行时间的加长,效果越来不明显,同时降低了空预器蓄热元件的寿命。停机检修期间检查喷嘴附近蓄热原件,有明显的吹损痕迹。
(2)在线高压水冲洗,冲洗压力一般在20~30MPa,冲洗周期一般在20天以上,由于高温烟气与低温高压水同时接触蓄热原件,降低了空预器蓄热元件的寿命,需要加装单独的升压泵及历史管路,费用一般在几十万,有一定效果但不能彻底恢复,且风险较大。
(3)机组停运处理,受电网制约,总体费用更高。
2、提高单侧排烟温度降低空预器压差的理论分析
我厂根据以前降低空预器的经验,研究空预器堵塞的原因分析,依据硫酸氢氨容易气化的物理特性,提出通过将空预器升温的方式治理堵塞。
经过分析认为:硫酸氢氨的气化温度为150℃~230℃,对空预器升温后硫酸氢氨从固态变成气态,是升温后进行蒸气吹灰,硫酸氢氨与部分灰尘会随烟气离开空预器,使堵塞减轻;而且因为空预器蓄热片为普通碳钢变形温度为420℃,表面喷涂陶瓷的冷端蓄热元件爆瓷温度在300℃以上,因此升温对蓄热片无影响。虽然空预器升温后整体膨胀变形,但控制好升温速率将不会发生动静摩擦。此后又查阅了
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