离心机有效处理含油污泥的问题分析与对策.docx

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离心机有效处理含油污泥的问题分析与对策 炼油污水处理场的含油污泥是石化工业的主要污染源之一。炼油厂的含油污泥主要 来源于浮选加药产生的浮渣、生化系统的剩余活性污泥、隔油池池底泥等。其含油量一 般为8%?20%,含水率为60%?80%,且含有10%的固体物质(泥、砂、菌等)。一般中 小型炼油厂年产污泥上万吨,其中的有害物质和石油烃类,会随着雨水的冲刷严重污染 土壤和水源。乌鲁木齐石化公司炼油污水处理率达到了 100%。随着原油性质的变化, 污水处理过程中产生的含油污泥的处理难度也随之增加。用真空过滤机、板框压滤机等 进行处理,都因为其粘度大,分离效果差;用传统的静置储存方V 一待油泥、水分层 后,将水用泵抽出回到污水系统再处理,剩下的含油污泥外运填埋处理——这种方式泥 水分离时间长,分离效率低,分离后的含油污泥含水率高,占据着大量储存空间。污泥 堆放场往往已不堪重负。如何有效安全地处理这些含油污泥,成为一个研究的课题。乌 石化公司净化水厂炼油工段经过几年的摸索实践,认为利用转筒式离心机进行含油污泥 的脱水处理是一种能耗少、效果显著的方法。 1转筒式离心机的工作原理 1.1离心分离的原理 物体高速旋转,产生离心力。在离心力场内的各质点,都将承受较其本身重力大许 多倍的离心力。离心力的大小取决于该质点的质量。由于含水污泥中有比重大于1的污 泥,有比重等于1的水及很少的比重小于1的污油,在离心力的作用下,这几种物质所 受到的离心力也不同,质量大的污泥被甩到水的外侧,再通过一定的手段使它们分离, 就使含油污泥中的水和污油得到脱除,大大减少了污泥的体积。 1.2转筒式离心机的工作原理 污泥从空心转轴的分配孔进入离心机,依靠转筒高速旋转产生的离心力分离固体。 螺旋输送器与转筒的旋转方向相同,但转速稍慢。两者之间的速差,可将脱水污泥送出 离心机,分离液则从另一端排出。离心脱水可以连续进行。 1.3工艺流程 污水处理场产生的含油污泥先进到三渣池进行沉降脱水,浓缩后的含油污泥由泵打 入污泥浓缩罐进一步沉降脱水,脱水后污泥由螺杆泵输送至离心机再次脱水分离。液体 (离心液)回到三渣池,离心机出料(固体)运送全堆泥场,污泥十化后外运全废渣坑。污 泥脱水工艺流程如图1。 三渣池污泥浓缩罐絮凝做图1转筒式离心脱水工艺流程简闵螺杆泵含油污泥 三渣池 污泥浓缩罐絮凝做 图1转筒式离心脱水工艺流程简闵 螺杆泵 含油污泥 离心液 —-Q絮凝剂加注泵 离心:1 离心机出料涸体) 2存在的问题 一般情况下,离心机进料后有两种出料情况。一种是出料斗处能出大量泥,离心液 为黑水;另一种是出料斗出泥量有限,离心液出清水。根据计算和实际观察,离心液为 黑水时,黑水要循环处理,含油污泥的体积减少量有限;离心液为清水时,清水用泵打 到前端污水系统处理,含油污泥体积减少明显。因此,要做到三泥减量,离心液出清水 最佳。 在刚引进离心机处理炼油污水处理场污泥的很长一段时间里,由于离心机运行存在 处理效果差,无法正常分离的情况,离心机运行只能做到出少量泥,离心液从来没有出 过清水,只能在偶尔分离出一些十污泥。离心机运行无法解决外运废渣堆埋场污泥量大 的问题。具体问题分析: 经常出现出料口堵塞现象,影响分离效果; 用聚合铝做絮凝剂,对浮渣占60%— 80%的污泥几乎没有絮凝效果; 用聚丙烯酰胺做絮凝剂,溶药设备效果不好,无法发挥絮凝剂作用; 对聚丙烯酰胺的特性不了解,没有发挥出这种絮凝剂的最佳效果; ⑤离心机操作间内H2S严重超标,达到100mg/L以上(安全指标为<10mg/ L), 对职工生命安全是个威胁,同时也给调解操作带来了困难。 3对策 通过对离心机解体检查发现,出料口是被粘度较大的污泥堵塞,这种情况往往出 现在停机后再开机的时候,通过试验确定在开机前和停机前必须用清水对离心机进行清 洗。在随后的运行中未出现出料口堵塞情况。 对含油污泥的处理,用无机的聚合铝、聚合铝铁做絮凝剂效果都不理想,通过交 流和考察得知,必须使用阳离子聚丙烯酰胺做絮凝剂才能有较好的絮凝、处理效果。 在使用聚丙烯酰胺做絮凝剂的过程中,对分子量不同的的聚丙烯酰胺进行试验, 得出使用分子量大于1X10的阳离子聚丙烯酰胺效果较好。 聚丙烯酰胺溶解性差,配药时容易结块,也不容易溶解,经过对溶药设备的现状进 行分析,进行了如下改造,效果最著,使原来只能溶解2kg/次的溶药池溶药量提高到 了 10kg/次。a、将搅拌机的搅拌杆加长,在底部增加一级搅拌浆,同时,将两级搅拌 浆的浆叶更换成长大型浆叶。b、制作了专门的加药斗,使聚丙烯酰胺颗粒能均匀进入 溶药池。 阳离子聚丙烯酰胺在投加前需要充分搅拌混合并在搅拌状态下放置4小时以上, 才能发挥较好的絮凝效果。 通过试验发现,阳离子聚丙烯酰胺絮凝速度较快,加注点不能距离心机进口太

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