选煤厂工作总结选煤厂个人工作总结.docVIP

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选煤厂的工作总结选煤厂个人工作总结 新一选煤厂的工作总结新一选煤厂近三年的主要工作就是:完美选煤厂生产工艺,鼎力实行技术改造,挖潜提效,尽最大限度提高精煤产率和商品煤总产率,从而创建更大的经济效益; 破解生产瓶颈,生产进入良性运转轨迹; 实行外国备件国产化并进行改造,降低各样资料耗费;深入推动精美化管理,严格指标查核系统。经过三年的努 力,获得了必定的成就。 一、破解生产瓶颈,生产进入良性发展轨迹(一)原煤系 统改造1、原有原煤系统生产方式2013年7月份益新矿主井投产后,原煤系统改造为: 主井(混淆井)毛煤→卸载仓→给煤机→85#皮带→原有落地煤皮带(延伸)→圆振动筛(筛孔50mm)→筛上块煤→块煤皮带→落地→筛下原煤→储煤场落地落地后的原煤经回煤系统 进当选煤厂: 选煤厂回煤系统为: 储煤场原煤由推土机→272#、273#、274#、275#给煤机→271#原煤暗道→281#皮带→291#皮带→301#皮带运输机转载 第1页共13页 进入主厂房分选。 2006年选煤厂建成投产后,向来用回煤入洗。 2、原煤系统存在问题该原煤系统存在的问题(1)没有使 用原煤缓冲仓,小时办理量不稳固,生产效率低原煤落入储煤 场回洗,受储煤场煤量、距离远,时间长和季节、人为等要素 的影响,小时办理量颠簸大,很难稳固,影响各生产工艺环节 效率达到最正确,成本耗费降到最低。 (2)落天储藏,污染严重此刻原煤储煤场储存能力大概为 4.0万吨。相当于露天原煤仓,受雨雪季节要素影响存在原煤 流失、消耗污染环境等问题。 (3)组织生产困难。 选煤厂依据储煤场的原煤量组织生产,因为原煤量的不稳固和不确立要素,精煤车等候装车带走等原由,有时只好靠延伸开车时间来达成,增添无效生产时间,增大生产成本。 (4)冬天冻块多,既存在安全隐患,又损失精煤冬天冻块特别多,混到煤里,人没法拣出,大的冻块推入入煤口,造成给煤机、溜槽堵住,办理起来特别困难,存在极大的安全隐患。小的冻块进入洗选系统极易损失到矸石中,效率降低,损失增大,介耗增高。 (5)生产成本高益新矿原煤落地后,一定经推土机推入受煤点,再经皮带转载回洗,增添了很大的生产成本。 第2页共13页 、改造方案主要考虑利用原有的原煤储藏仓,增添一套原 煤入仓系统,使经筛分后达到50mm以下的原煤直接入仓,仓下 的原煤经现有的原煤回洗系统可直接入洗。 (1)对原煤缓冲仓增设空气炮因为原煤中含泥量大原由, 原煤缓冲仓篷仓严重,有效仓容特别小,蓬仓后办理起来特别 困难,造成生产不畅达,是原煤缓冲仓闲置不用的主要原由。 原煤缓冲仓安装空气炮后,八个方仓,每个完整能够达到 500吨的有效仓容,合计达到4000吨的仓储能力,从益新矿的 原煤生产能力看,基本均匀在日生产4000吨左右,能够知足益 新矿的原煤生产能力。 改造内容:在原煤缓冲仓上安装空气炮,每个仓安装8 个,6个仓,合计48个(2)延伸277#皮带,增设278#皮带、279#锚链利用原有的276#皮带,再增设278#皮带、279#锚链,即可达到原煤入仓的目的。 、改造后生产方式原煤入仓生产流程: 圆振动筛→筛下原煤→储煤场落→276#皮带(原有) →277#皮带(原油延伸)→278#皮带(新增)→279#锚链(新增)→231#锚链(原有)→入仓→232#锚链(原有)→入仓仓 下原煤入洗流程: 原煤仓原煤→给煤机(原有)→241#皮带→291#皮带→给 煤机(原有)→251#皮带→291#皮带→301#皮带入洗5、改造 第3页共13页 后生产成效改造后,成效特别显然: (1)组织生产灵巧,原煤小时量稳固益新矿原煤直接入原煤储藏仓,选煤厂可依据原煤缓冲仓的储煤状况集中生产,原煤小时办理量稳固可稳固在300-350吨/小时内。 (2)减少了生产环节,降低了生产成本大多数原煤不经落地直接入仓,减少了生产环节,大大降低了益新矿的原煤生产成本。 (3)选煤厂各工艺环节稳固,效率高因为小时量很稳固,许多外来各样要素影响和限制,所以,选煤个分选环节稳固,效率提高,指标稳固,耗费降低。 (4)降低了工人的劳动强度,根绝了危险源冬天不再处里大批的冻块,个别时回煤入洗,量也特别少,所以大大降低了工人的劳动强度,危险系数也大大降低能够说,原煤系统改造既有很大的经济效益,也有很好的社会效益。 (二)精煤仓增设空气炮1、原有精煤仓状况精煤仓共有四个,因为精煤中细泥量大,煤特别粘,再就是精煤仓原有建筑构造要素影响,造成蓬仓特别严重,煤仓中间形成圆筒,仓容的利用率特别低。 仓容的能力不足,车到的不实时,就会满仓停产; 但是生产出现问题又会直接影响装车,造成仓容的瓶颈直接影响生产。 第4页共13页 、改造方案在精煤仓增设空气炮,提高仓容在四个精煤仓 共增设16个空气炮3、改造后成效增设空气炮后,仓容大大提

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