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一、课题简介深圳市宝安固戍污水处理厂一期工程建设规模为24万立方米/日,占地约13万平方米。主体结构设计使用年限为50年,安全等级为二级。目前正在进行主体池壁混凝土结构施工,已完成厂区1#雨水沉淀池和5#二次沉淀池的混凝土整体浇筑。这两个池体工程于2006年11月20日开工,2007年1月20日竣工;结构尺寸分别为73.2×22.28×4.0m和45×5m(φ×H),底板及池壁均采用S6抗渗混凝土。本工程的重点和难点是满足混凝土抗渗要求,池壁混凝土裂缝控制成为关键。成型后的池壁混凝土如下:二、选题理由三、小组概况1、小组成员表深圳项目部QC小组成立于2005年8月,针对现场存在的各种问题,多次开展了QC活动,小组成员中有5人接受TQM教育达到48小时,有3人达到12小时。小组成员名单见下表:QC小组概况表2、小组活动及获奖情况:我们QC小组在本课题攻关活动中,充分运用全面质量管理知识和方法,按照PDCA循环的模式,吸取各方意见,充分讨论,坚持每月活动1-2次。小组曾获得“2006年度全国工程建设优秀管理小组三等奖”的荣誉称号。四、现状调查1、我们通过QC小组讨论会,对于以往类似工程进行走访调查,针对剪力墙整体浇注混凝土的裂缝形式资料的收集、整理和分析,大家发表意见,收回68条信息,最后归纳出以下五类问题。剪力墙整体现浇混凝土裂缝形式调查表排列图由排列图可以看出,池壁整体浇注混凝土收缩裂缝在A类区是裂缝的主要形式。五、攻关目标六、原因分析针对上述主要质量缺陷,QC小组进行了全面的钻研分析,集思广益,QC小组综合个人的分析,汇总归纳的因果分析图如下:七、要因确认八、制定对策九、对策实施实施一:针对混凝土收缩产生拉应力造成裂缝,按规范要求,考虑砼收缩变形,超长结构每30m-40m应设一道后浇带,本二次沉淀池结构尺寸为45.5×5米的圆形池体,周长为142.87m,按设计规范的要求,至少要设定4道后浇带,由于后浇带施工麻烦,延长工期,而且留下渗水隐患,故我们采用UEA补偿收缩砼以膨胀加强带取代后浇带,进行砼连续浇注的施工工艺,为此我们收集一些理论数据资料,进行了加强带的理论设计。正常砼每m3按水泥用量350kg计算,其干收缩值为0.04%-0.06%,使用UEA替代水泥用量10%-12%,对砼强度不影响,其膨胀ε=(2~3)*10-4,可在结构中建立0.2mPa-0.7mPa预应压力,这一应压力可以补偿混凝土在硬化过程中产生的干缩的拉应力,从而防止混凝土收缩裂缝,达到混凝土的连续浇注,确保整体性。在砼结构σmax地方给予砼较大的膨胀应力σc,在σmax两侧给予较小的膨胀应压力,从而全面补偿结构的收缩应压力,控制裂缝的产生。实施二:针对砼剪力墙长度过大1、在应力集中的σmax处设膨胀加强带,其宽度2m,加强带两侧使用小膨胀砼;如此可连续浇注砼依次完成。2、通过上述分析,我们制定了详细的施工方案。a:确定加强带留置位置及施工走向:为避免浇注过程中砼提前进入初凝状态,由加强带开始,使用两台砼输送泵同时进行闭合浇注,每层厚度500mm。b:明确工艺流程:定位放线→钢筋绑扎→加强带定位→加强带钢筋网设置→模板支设→砼浇注→砼模板拆除、养护c:为防止砼流入加强带,影响加强带质量,我们在加强带两侧设密钢丝网,并用Ф10@100立筋与结构主筋加以固定,在钢筋帮扎过程中予以完成,并通过验收方可支设模板。下图为增加加强带图:d:加强带砼配比为掺入水泥用量14%的UEA膨胀剂,小膨胀混凝土的配比为掺入水泥用量10%的UEA膨胀剂。采用普硅42.5水泥,粗细骨料采用中砂及1-3cm和0.5-2cm碎石并严格控制级配。由于混凝土浇注工程中,其配比交替变换,混凝土搅拌过程中设专人负责到厂家看护砼的配比,以免造成大膨胀和小膨胀部位砼混淆。实施三:针对水泥水化热大,我们选用增钙高效粉煤灰来替代30%的水泥用量,增钙粉煤灰含有较高的Cao,含量在20-25%之间,其中游离氧化钙(f-Cao)含量在6-8%具有一定的自凝性、自硬性对改善砼的可泵性和物理力学性能效果显著。由于砼中的水泥用量较少,因此大大降低了水泥的水化热。实施四:针对剪力墙总长较长、不易养护,我们在池壁砼浇注定后延迟拆模时间,一周后进行拆模,为避免拆模后池壁面积较大受温度影响大,水分蒸发快,在拆模后的对拉杆暂时不割除,再在上面满挂麻袋进行保湿和保温,用养护的软管上面用针扎微小的孔进行喷淋养护。如图:十、确认效果1、我项目部
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