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淮北电厂制粉单耗高缘由分析及对策

[摘要]通过对淮北电厂#4炉制粉单耗高的缘由分析,找到降低制粉单耗的途径。通过我厂的综合治理,制粉单耗大幅

度下降,取得良好的经济效益,供兄弟单位电厂借鉴。

关键词:锅炉制粉单耗缘由分析解决途径

1、设备概况

淮北电厂#4炉是上海锅炉厂制造的SG400/140—50410型锅炉,配备两套钢球磨煤机中间储仓式制粉系统,制粉系统

主要设备标准为:

磨煤机型式:DZM380/550

数量:2台

出力:25∽32T/H〔K=1〕

KM

转速:18r/m

钢球装载量:50∽55t

排粉机型式:7—29—11№16D数

量:2台

3

出力:77000m/h

压头:9.6Kpa

介质温度:70℃

两台制粉系统于1978年投产,制粉单耗始终居高不下,最高能到达32KW.h/t。随着运行时间的增加,制粉单耗逐

步呈上升趋势,严峻影响我厂的经济效益。为此,们认真分析引起制粉单耗上升的缘由,找到解决问题的途径。

1、制粉单耗高缘由分析

2.1、设备因素

2.1.1、磨煤机故障引起制粉单耗上升

磨煤机因故障停运,在制粉系统中所占比例不仅最高,而且影响也最为严峻的。有一些故障修复时间长,引起单耗

上升,经济损失增加。磨煤机故障缘由有如下几种状况:

1)、磨煤机轴瓦测温点不合理,不能准确准时地反映出轴瓦的真实温度;润滑油系统的回油力量差;膨胀不畅导致空心

轴颈与轴瓦摩擦而使轴瓦温度上升;轴瓦浇注工艺和检修工艺不良等因素,造成磨煤机轴瓦烧损。1997~2023年淮北电厂

因以上缘由就发生了7次不同程度的轴瓦烧损,最为严峻的一次是#5号炉丙磨进口轴瓦因空心轴与轴瓦摩擦发生屡次烧瓦

事故。

2)、磨煤机大、小齿轮润滑不良,罩壳封闭不严,煤粉进入大齿轮罩壳内贴附在齿上,加剧了齿轮的磨损,造成磨煤机

振动、小齿轴承座地脚螺栓松动、联轴器螺栓及胶垫损坏频繁。

3)、磨煤机密封不良;衬瓦螺栓断裂退出;运行人员监视、操作不当造成跑、冒、漏粉。

2.1.2、同始终径钢球降低了研磨出力

淮北电厂始终使用规格为Ф60mm、45号铸造钢球,其硬度、韧性长期不稳定,硬度变化较大,钢球磨损速度快,

裂开率高,据统计年消耗钢球量惊人,钢球的铁损达450—520g/t煤。按单台磨每天运行20h,一般10天便要消耗钢球

1t左右,这种方式既增加了铁损,又降低了研磨力量。

2.1.3、磨煤机衬瓦的影响

随着磨煤机长期运行,波浪型衬瓦磨损加剧,其附着系数降低,对钢球的提上升度削减,因而使磨煤机的研磨出力

也就降低。

2.1.4、磨煤机进口枯燥力量的影响

我厂#4炉设计承受热风枯燥。热风温度长期低于设计值30—50℃,致使枯燥出力降低,再加上冷风进入简体内和原

煤水份增加的影响,进一步降低枯燥出力。

2.1.5绞龙存在的问题

制粉系统设计布置绞龙,绞龙年久失修,绞龙刮板常常断裂,同时绞龙切换挡板开关不能到位,绞龙送粉困难。由

于绞龙密封不严,运行中绞龙漏粉严峻,从而导致绞龙不能正常投用。在肯定程度上制约了安全运行和经济调度。

2.2、人为因素

2.2.1、制粉系统调试不当,运行参数偏离最正确值。

2.2.1.1钢球装载量偏大/Pp

依据阅历公式计算:Ψ

=12/〔N/N〕1.75

ZJlj

G=4.9ΨV

zjZJ

式中Ψ—最正确钢球充球系数;

ZJ

n—磨煤机工作转速,r/min;

N—磨煤机临界转速,r/min;

lj

G—最正确钢球装载量;

zj

3

V—磨煤机滚筒容积,m。

经计算得出该磨煤机最正确钢球装载量为52.43t,实际运行时维持在60t左右,磨煤机实际钢球装载量相对偏小

。磨煤机钢球装载量偏大,并不意味着磨煤机出力增大、电耗降低。从磨煤机内部工作状况来分析,磨煤机出力并不随钢

球量正比例增加,而是与G

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