车载天线8D报告案例(扭力不良).docVIP

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  • 2024-04-06 发布于北京
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QI-TQA-0037C

編碼原則:單位代號-年-月份-流水號Principle:modulecode-year-month-seriesno.8DReport

編碼原則:單位代號-年-月份-流水號Principle:modulecode-year-month-seriesno.

NO:

暂收单号:品保部

Advancepapernumber

客户:

Customer

哗裕料号:

WhaYupartno.

责任归属:

Responsibilityattribution

采购单号:

Ordernumber

客户料号:100-2001251-AZ

Customerpartno.:

产品规格:

Productstandard

产品总数:10000PCS

Totalamount

不良数:10PCS

DefectQ’ty

不良率:5%

Defectrate

日期:

Date

程序1.问题处理

Procedure1.Problemdisposal

处理成员:品保:仓库:

业务:工程:

PIE:Teammembers:

(供应商/责任单位填写)

(Supplier/responsibilityDept.fillin)

处置方式:

Disposalmethod

■退货Reject□重工Rework

□挑选Sorting□报废Scrap

□其它Other

8D处理稽核人员:

8-DDisposalpersonnel

8D核准人员:

8-Disciplineformapprove

程序2.不良现象说明

Procedure2.Defectmode

提出人(人)

时间(时)

地点(地)

客户IQC

料号(物)

不良现象叙述(事)

来料扭力偏大和偏小不良,要求400-1500gf-cm实测200-300gf-cm;1800-2300gf-cm;。

程序3.短期对策:不良品/库存品/在制品及出货品之处置(供应商/责任单位填写)

Procedure3.Shorttermcorrectiveaction:defectiveproduct/stocks/WIP/hasbeenshippedoutproduct(Supplier/responsibilityDept.fillin)

客户端10000PCS退回我司全检处理.

我司无库存及在制品.

责任者

Responsibility

程序4.不良原因分析(供应商/责任单位填写)

Procedure4.Rootcauseanalysis(Supplier/responsibilityDept.fillin)

1.缩口工序铆压机行程高度调整过高/低,造成扭力偏小/大,超出规格。

2.组装全检扭力手法不统一,扭力刻度未停稳(最佳静止状态)就读取静态值,因此,扭力值有差异。OQC抽检未发现导致不良流出。

分析者

Analyst

程序5.长期对策(供应商/责任单位填写)

Procedure5.Longtermcorrectiveaction(Supplier/responsibilityDept.fillin)

1.将缩口铆压行程高度设定为:7.60±0.03(见附件SOP1),控制扭力值在中限(600-1300gf-cm;见附件再现性报告),每小时抽10PCS测试扭力,并记录数据。

2.干部对员工培训.(见附件培训记录);扭力检测手法统一,对锁检测扭力,匀速顺时针旋转三圈,停留三秒,读取静态扭力值.(见附件SOP2),员工严格依SOP作业;OQC出货前加严一级抽检,防止扭力不良流出。

主管审核:完成日期:ApprovedbydirectorDuedate

责任者

Responsibility

程序6.对策有效性验证说明(供应商/责任单位填写)

Procedure6.Verificationofeffectiveness(Supplier/responsibilityDept.fillin)

1.按以上改善方案进行生产,连续追踪3批次出货产品,验证对策有效性。

责任者

Responsibility

程序7.再发防止(供应商/责任单位填写)

Procedure7.Preventrec

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