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定子冷却水处理系统腐蚀与防止
1定子冷却水系统运行中存在的问题
(1)宝鸡第二发电公司定子冷却水系统设计采纳的是小混床处理法,全套装备均为东方电机厂配套供应。自投产以来,定子冷却水的水质始终没有得到有效掌握,常常由于导电度或铜离子含量超标而换水,pH值在6.3?8.0之间,很不稳定。为了改善水质,提高系统的牢靠性,在20XX年曾经2次试投小混床,由于出水电导率或pH值不能满意要求而放弃,表现为pH值小于7.0,铜离子含量大于40横/L,电导率很不稳定。
小混床装填的是一般的凝胶型强酸、强碱混合树脂,不管比例如何,其出水都接近除盐用混床出水水质。由于强酸树脂交换力量和交换容量大大优于强碱树脂,定子冷却水中的金属阳离子与强酸树脂反应,置换出H+,而强碱树脂与阴离子反应不如前者彻底,因此,导致小混床出水中的H+含量较多,使出水显微弱的酸性。为了保证定子冷却水的水质,不得不采纳大量连续补水并保持水箱溢流的开放式运行方式。
(2)定子冷却水采纳化学除盐车间的H级除盐水,由除盐水主管道引至500t贮水箱,再经定子冷却水箱进入定子冷却水系统。由于除盐水箱和500t贮水箱密封设备只是在水面敷设掩盖球,无法与大气完全隔离,结果空气中的CO2和02溶入高纯度的中性除盐水中,致使
pH值降低,所以发生了定子线圈的腐蚀,冷却水中的铜离子含量常常在200?300WLo
另外,发电机停、备用和检修期间,冷却水排空,定子线圈内残留的积水难以排干,潮湿的金属外表与不断进入的CO2和02充足接触,使线圈产生了氧腐蚀。发电机重新投运时,定子冷却水的导电度和铜离子含量比运行时大得多。假如系统在此状态下长期运行,会产生严峻的腐蚀。腐蚀产物又会沉积在线圈内引起传热不良,导致发电机定子线棒超温,甚至烧毁,危害性极大。
(3)连续大量补水的开放式运行方式存在安全
隐患,除盐水一旦受到污染,发电机定子冷却水也会受到冲击污染。国内曾屡次发生定子冷却水箱受到污染、电导率超标引起爱护动作跳机的事故。因此,这种方式的安全性极差。
(4)补水如改用凝聚水,虽然提高了pH值,但电导率不稳定,机组运行的安全性仍得不到保证。
(5)大量连续补水铺张也极大,每台机组每年
用除盐水4万t左右。
2改造方案
为了从根本上解确定子冷却水系统存在的问
题,经过充足的调研、比照,撤除了原系统中的小混床,改用比拟成熟的发电机内冷水超净扮装置。该装置包括超净化离子交换器、在线仪表、树脂捕获器等装备。改造后的系统如图2所示。
图2定子冷却水系统
超净化离子交换器
超净化离子交换器为(p600X20XX不锈钢离子交换器,内部装特制的高性能阳树脂250kg,阴树脂450kg。树脂经过特别的预处理工艺和优级纯试剂的高度再生,从而大幅度降低了树脂中低分子聚合物的含量,提高了树脂的再生度,使出水水质得到有效保证。该树脂不需要再生,每年只需要更换1次,消退了再生失利后污染水质的隐患。
安装在线仪表
安装2套在线电导率仪和2套在线pH表,随时监测定子冷却水系统和超净扮装置出水的电导率和pH值,提高了系统的牢靠性。
树脂捕获器
国内曾经显现过树脂漏入发电机引起堵塞而导致发电机过热的故障。因此,树脂捕获器的质量好坏直接关系到系统的安全性。本装置在离子交换器出入口各安装了1台树脂捕获器,树脂捕获器上用激光打孔,孔径为0.25mm,外层包敷XXX目的不锈钢滤网,制作精良,确保各种工况下均不漏树脂。
其他
由于定子冷却水系统的水质极易遭受外界空气和灰尘等杂质的污染,所以,加装了防尘、防CO2的装置,提高了水质,确保水的pH值不受C02的污染而下降。
改造后的投运与调整实验
20XX年6月,2号机组定子冷却水超净扮装置系统安装完毕,首先外接除盐水对系统进行正洗,出水经过排污管道直接排地沟。待水质合格后,开头进定子冷却水系统,出水排地沟。在不到120min的时间内,定子冷却水的电导率从1.5衽/cm降至1.1衽/cm;在线导电度表从0.3?0.5衽/cm降至0.1?0.2衽/cm,说明该系统已经开头正常工作。
超净扮装置采纳的是旁路处理方式,假如这部分水量太大,会影响进入发电机定子线棒的冷却水量、水压。而水压过低时,可能导致压力爱护动作,发动身电机断水信号,致使机组跳闸。为了防止此类情况的发生,对超净化处理装置进行了处理流量为。?5m3/h的调整实验,实验结果说明,冷却水系统的压力和流量改变正常,机组运行稳定。
改造后的效果
超净扮装置投运后水质明显好转
(1)电导率日平均值逐日下降,至第7天以后根本稳定,系统电导率在0.2衽/cm左右,交换器出口电导率在0.1衽/cm左右。
(2)日平均pH值稳定在7.8?8.0。
(3)超净扮装置运行
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