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汽车发动机舱盖锁扣固定螺钉断裂失效分析

和预防措施

作者:范奇达张文波应佳舟

来源:《汽车与驾驶维修(维修版)》2022年第05期

关键词:氢脆;折叠;轴向载荷;延迟断裂;摩擦系数;装配扭矩

引言0

某车型在大气环境、无腐蚀性介质情况下,装配完成一段时间后,发现发动机舱盖打不

开。检查发现,用于固定发动机舱盖锁扣支架的自攻螺钉存在断裂现象(图1)。通过对所有

装配完成的车辆发动机舱盖进行排查,螺钉断裂失效比例较低。为分析螺钉断裂原因,对已失

效的断裂件和完好件进行分析。

自攻螺钉规格为ST4.2×1.41×16,材质为SWRCH22A,装配扭矩为2.5±0.5N·m,其制造

工艺为冷镦——搓丝——热处理——表面处理(电镀锌镍)——驱氢(205℃保温8h)。检查

发现,失效螺钉断裂均发生于螺纹部位。

试验分析1

断口分析1.1

螺钉的断裂形式相似,未断裂在头部与杆部交界处。随机选取其中一枚螺钉进行断口分

析。观察失效螺钉的断口低倍形貌(图2),断面粗糙,无明显颈缩,且未发现有明显的腐蚀

产物和冶金缺陷。断口有放射线花样,边缘处仅有特征不明显的剪切唇。为便于描述,将断口

分为A1、B1和C1三个区域进一步描述。

观察失效螺钉断口的微观形貌(图3),A1区可见明显的“冰糖状”沿晶形貌,并伴随晶间

二次裂纹,晶面可见明显的“鸡爪纹”。B1区微观形貌可见明显的“冰糖状”沿晶形貌,并伴随晶

间二次裂纹,晶面可见明显的“鸡爪纹”,同时可见明显的准解理形貌。C1区微观形貌可见明

显的韧窝形貌。

化学成份1.2分析

按照GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法

(常规法)》的检测要求,采用光谱仪(型号MAXx09-A)对失效螺钉的头部进行化学成分分

析,头部经过加工取表面渗碳层。结果显示,失效螺钉的化学成分符合Q/BQB517-2019《冷镦

钢盘条企业标准》中对SWRCH22A钢的要求(表1)。

金相检1.3测

垂直断口截取失效螺钉杆部纵截面进行金相观察,可见起裂区存在明显的折叠裂纹(图

4)。检测失效螺钉断口相邻螺纹金相组织,经测量,螺纹部位渗碳层深度为0.22mm,符合技

术要求(0.10~0.23mm)。检测失效螺钉断口相邻螺纹牙底金相组织,可见明显的以牙底折叠

为起源的沿晶裂纹(图5)。

检测失效螺钉芯部显微组织(图6a),为均匀的回火马氏体[1],无异常。观察螺钉的非

金属夹杂物形态[2],根据GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检

验法》规定,判定为D类球状氧化物(细系)1级,无异常(图7b)。

硬度1.4检测

对失效螺钉进行表芯硬度试验,结果表芯硬度均符合GB/T3098.5-2016《紧固件机械性能

自攻螺钉》的相关要求。同时按照硬度梯度仲裁实验法,在金相试件的螺纹轮廓上用试验力

300g的显微维氏硬度进行检验,其渗碳层深度为0.23mm,满足符合技术要求(0.10~

0.23mm)。

氢脆试验1.5

根据GB/T3098.17-2000《紧固件机械性能检查氢脆用预载荷试验平行支承面法》规定,选

取实测最小破坏扭矩(5.17N·m)的0.9倍(4.65N·m)作为氢脆试验拧紧扭矩。保持48h后将

组合件进行拆卸,并对螺钉进行观察,螺纹部位未发现裂纹(图7),氢脆试验结果符合标准

要求。

装配扭矩确认1.6

自攻螺钉的拧紧扭矩如太高,会导致螺钉断裂或打滑;拧紧扭矩如太低,会导致零件无法

夹紧甚至无法贴合,因此合适的拧紧扭矩至关重要。为此,参考车型的资料得如下建议公式:

MA=MS+k×(MO-MS)(1)

式中MA——工艺扭矩

MS——贴合扭矩

MO——破坏扭矩

k——0.3~0.5

由式(1)可知,首先要保证工艺扭矩大于贴合扭矩;工艺扭矩在贴合扭矩的基础上,再加

上破坏扭矩与贴合扭矩差值的0.3~0.5倍。同时,为保证不被过拧,最大的工艺扭矩不建议超

过破坏扭矩的0.6倍。再根据式(1)计算出的参考工艺扭矩,确定最终的实际拧紧工艺扭矩

(图8)。

该自攻螺钉拧紧过程中,用完整从拧入至失效的曲线来确定

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