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电泳涂装缺陷的分析与处理
晏世祥
(神龙汽车有限公司,湖北武汉430056)
[摘要]针对涂装底漆生产线在生产中存在的缩孔、条纹、膜厚及粗糙等电泳质量缺陷,通过大量的对比试验和跟踪、分析,从诸多影响因素中找出最主要的原因,并对此采取相应措施,从而解决了长期困扰生产的质量问题,电泳车身质量显著提高。
[关键词]电泳;缺陷;分析
[中图分类号]TO639.2[文献标识码]B[文章编号]l00l-l560(2004)04-0054-02
0概述
电泳涂漆是涂装的第一道工序,它提供了良好的装饰性和防腐蚀性,涂层若有缺陷将会对这些性能产生不利影响,同时增加劳动强度和生产成本,也间接影响面漆车身质量。
神龙公司底漆投产后,在生产过程中出现了许多重大缺陷,如缩孔、条纹、膜厚及粗糙,严重影响着生产。因此,有必要消除这些缺陷,提高电泳车身质量。
1缺陷分析与处理
1.1缩孔
自l997年底漆线投产以来,电泳缩孔一直比较严重,水平面和垂直面缩孔等级长期处在8级以下,缩孔的中心没有发现颗粒。
1.1.1线上试验
(l)底材及防护油为了判明底材上的防护油在预处理后是否被除尽,在车身进预处理和电泳槽前,用丙酮、丁基溶纤剂和去离子水混合溶液分别擦拭白车身和磷化车身。结果表明,没有明显差别,预处理去油效果良好。
(2)去离子水/烘干炉对烘干炉进行彻底清扫,并取3块ACT板过电泳槽,在去离子水冲洗段前后,分别取两块板到试验室烘烤,另一块在线上烘烤。结果表明,2块试验室烘烤板缩孔一样(9级),但比线上烘烤的板略轻微。
(3)4个可能污染产生缩孔的区域:用磷化循环去离子水在试验室配槽泳板试验;用DI水浸泡醋酸桶,然后用此水配槽泳板;取低点排放坑的漆泳板;取UF槽液配槽泳板。4个试验结果表明,均没有发现缩孔。
(4)润滑油钢板用PARKER防护油做相容性试验,在5mg/L时发现大量缩孔;从电泳悬链加油器取油样(Kluber6CHl00)加到新槽液中浓度达l4mg/L搅拌lh后泳AC板和线上磷化板,结果出现大量缩孔。
[收稿日期]2003lll9
1.1.2分析与处理
通过上述试验可以断定,电泳缩孔与预处理及底材没有关系,主要与槽液和环境污染有关。对涂装而言,应绝对排除油的介入。进一步的现场观察发现:
(l)电泳和冲洗段接油盘上没有低点排放; (2)UF浸槽出口右边缺少一段接油盘;(3)电泳悬链回程无接油盘; (4)悬链驱动站区域有大量油迹。
针对现场观察到的情况,制定如下改进措施:
(l)对驱动站及接油盘、烘干炉每周清理l次;
(2)UF浸槽右侧接油盘恢复;
(3)电泳悬链回程端头接油盘加长。
采取措施后,缩孔得到较好控制,并且一直稳定在8级以上。
1.2条纹
与缩孔一样,电泳条纹非常严重,总是无规律地反复出现在车身上,时轻时重,并且随环境(温度和湿度)变化而变化,为此进行了跟踪与试验。
(l)在车身完全干燥后进入电泳槽,结果条纹消除。
(2)将TTS至CATA通廊的去离子水喷湿打开,水平面条纹消除。但去离子水从上往下流,造成车身垂直面干湿不均,不同程度存在条纹。
(3)当电泳槽液pH6.l时,条纹会逐渐加重。经过现场反复试验得出的结论为:
(l)由于车身干湿不均,其电导率不一样,致使电泳烘干后的车身出现与电泳前车身干湿不均一样的水纹线;
(2)全干或全湿车身进入电泳槽,条纹会完全消除;
(3)条纹对电泳槽液pH值敏感。采取的措施为:
(l)在电泳槽入口增加去离子水喷淋,使车身全湿入
槽,调节喷淋流量,使去离子水呈雾化状(流量太大也可能产生条纹);
(2)修改pH值工艺范围5.9~6.l(原工艺范围为
6.0~6.2);
(3)定时定量加入醋酸,保持槽液pH值稳定。
实施以上措施后,电泳车身条纹完全消除,并相当稳
5
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电泳涂装缺陷的分析与处理
定,经过近一年的试用,效果良好。
1.3膜厚且粗糙
自1999年5月以来,电泳膜持续增厚,由20!m增加到32!m,且表面极其粗糙(最高达Ra18~20!m,正常要求是Ra12!m)。
1.3.1现场
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