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气柜直接置换技术
余气放散后需要置换的范围是气柜弓顶1500m3,站区工艺管道及脱硫
装置约100m3,合成氨厂至储配站的输气管道1400m,约100m3,台
计1700m3,置换用有二种方法,第一种是间接置换,即先用惰性气体
置换煤气后再用空气置换惰性气体。第二种是采用空气来直接置换。
二种方法各有优缺点。
1选用直接置换方案的研讨
气柜的问接置换被广泛采用,但对于我们公司来说有以下问题:
(1)由于合成氨厂已停产,若用烟气或蒸气置换,已无烟气等气体产
生,我们也无此装置,所以此方案不切合实际。
(2)采用氮气来置换,此方案是可行,但是采用这一方案存在以下问
题。
①需要N2量大,置换的体积有1700m3,共需氮气达8000m3。
②劳动强度大,需要装卸钢瓶近200吨。
③费用大,约需8万多元。
④这次是反置换,有煤气不哪附,有一定的危险性。
采用惰性气体置换存在着诸多难题,我们否定了气柜的间接置换方案,
而对直接置换方案进行调研,认为在采取安全措施的前提下是可取的。
首先查阅了大量资料,1995年南京煤气厂曾对10万m3气柜进行了直
接置换,置换空间达8223.3m3,置换获得成功,并节省了大量的费用。
1997年河南驻马店市煤气公司气柜也实行直接置换获得成功,并节省
置换费用15万元。两家公司的经验曾在《煤气与热力》杂志上介绍,
他们的经验值得借鉴。这两个单位都是用煤气来直接置换空气的,而
我们的气柜置换是空气置换煤气,置换终点更慢,要求更高,与他们
相比我们有以下优越条件:①在管道施工中经常用直接置换形式,特
别是1998年西河桥改管,也采用空气来置换煤气,积累了成熟的经验。
②置换场地宽敞,无人来往。③静电接地只有2Ω,效果好。④我们
气柜已停止使用,其置换不受时间限制,可以用很慢的速度来置换,
防止静电的发生。⑤气柜性能良好,升降正常。根据上述的有利条件,
我们决定采用空气来直接置换煤气。
2置换终点的确定
用空气置换煤气,必然会遇到煤气与空气混合进入爆炸极限问题。停
气的气体组成见表1。
经上述计算,这次置换终点决定:各系数各点O2必须大于19.1%,平
均大于19.60。
3置换过程的操作
在选择了置换的方法及置换终点后,我们制订了详细的置换方案,采
用0.5m3/分的空压机提供空气及自然通风相结合的置换方法,由于工
作量小,为了保证安全,只有四人参加这一工作。
3.1气柜置换
(1)剩余的煤气处理
在换气结束后,气柜中尚存8000m3煤气,采用气柜放散管自然放散的
办法,三天时问处理完毕,只留下弓顶约1500m3的煤气需置换。
(2)切断气柜与其他系统联系的管道,对多余系统采取拆除,与城区
管道连接管道用盲管封死。
(3)气柜置换的操作
按“置换方案”操作,不留死角,在气柜顶四点取样,3月22日正式开
始置换,至3月31日,气柜的混合气O2含量达18.8%。当O2达180
以上时,O2上升的速度已非常慢,气柜中尚有10000m3水要放出,可
以大量冲淡混合气的煤气量。经计算终点O2含量:18.8+(20.8-18.8)
×10000/(1500+1000)=20.74%。同时气柜一经放水,气柜中会产生
负压,气柜中的气体不会向管道渗透,不会影响其他置换合格的管道,
所以31日停止对气柜的置换,转人工艺管道的置换。
3.2脱硫装置的置换
在进柜前有二个脱硫塔、脱硫塔每个体积约6m3,置换每15分钟取样
分析,O2达到20%,置换合格,置换时间为1小时。
3.3工艺管道的置换
管网中旁通,并联管道多、死角多、设备多,所以必须仔细认真。置
换每15分钟在出站总管取样,以总管取样合格为控制点,整个置换使
用时间3小时。最终结果见表2。
3.4原输气管道的置换
合成氨厂停产后对合成氨厂管道已作了置换,我公司气柜内部的管道
也已置换,合成氨厂至气库的输气管是一段直管。在放散口取样合格
作为置换的终点,置换4小时后,分析O2为20%。
经上述置换,从合成氨厂至出站总管原水煤气气相系统已全部置换完
毕,不留死角,为水煤气系统拆除创造了条件,同时为了更安全,合
格后把所有的放散管通大气,不至产生局部富集现象。
3.5放水
气柜中有近10000m3的密封用水,由于长期与弛放气接触,含NH3量
较高,3月31日气柜基本置换合格后放水
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