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3
2
1
封面
作成部门:
品质部
作成日期:
品名:
磁悬浮风扇
品号:
文件编号:
GC-QM-0134
制订日期
DCNNO.
修订内容摘要
页数
版次
5M1E不良分析报告
A1
备注:本文档为xls格式文档,共5页
項次
開單日期
料號
品名
不良現象
不良率
材料不良專案
人
機
料
法
環
不良原因
改善對策
A201009020G
塑膠框PMD4028英業達G3GN
出線口過大,標準0.65-0.75mm,實測0.75mm塞規GO
尺寸
V
1.模具出線口鑲件過大
2.檢驗方法不當
1.模具已修理OK,橫向展開所有機種--1/6
2.建立OK/NG樣板,對檢驗人員重新培訓,
並修訂檢驗指導書
A201040260G
塑膠框PF3828加壓板-8葉CISCO專用RIB框100%A料GN
塑膠框來料漏裝銅管
外觀
1.模具一模兩穴,作業員漏放一穴
銅管
2.IPQC2H/次未發現不良
1.產品射出後先確認是否有銅管再放置工作
臺,銅管統一朝上擺放並放入容器內--2/4
2.IPQC2H/次做每箱抽檢3層--2/4
A201017760G
塑膠框PSD4015DELTATHGN
客訴D1-2模框側面有刮痕
1.2#模具輕微壓傷
2.誤判不影響客戶組裝
1.修模OK,後續修模按修模規範做全
外觀尺寸確認--7/1
2.外觀有瑕疵送客戶確認
A205000350G
上繞線套PMD60254PGN
PIN孔過大,標準0.8+0/-0.1mm,實測0.8mm塞規GO
1.圖面不清晰維修人員看錯圖面,
頂針用錯
2.圖面未做星號標示,所以未檢驗
1.接到客戶圖紙不清晰須與客戶確認
2.修模按修模規範做全外觀尺寸確認--7/1
A201040120G
塑膠框PFC12038Cisco/Cetus專用100%A料GN
下銅管內徑過小,標準13.01+0.015/-0mm,實測13.01mmNOGO
1.成型條件保壓過大,射出產品銅管
內徑收縮變小
2.未檢驗銅管內徑
1.以驗證後最佳成型條件生產確保銅管不
縮心--3/24
2.首末件巡檢增加銅管內徑檢驗,並制定SIP
6/23
A201045440G
塑膠框EF7012客委專用一體式上繞線套GN
底座來料包裝箱內有毛屑
作業員在加工水口時,毛邊屑落進產品箱裏,造成不良流出
1.工作臺要保持清潔,不可有毛邊屑留
---3/24
2.裝產品與掛毛邊崗位距離40cm,修訂SOP,
納入IPQC巡檢--3/25
A201002480G
風鼓底座PMB9733螺旋式GN
D4-1模同心度不良(以雙培林加軸心實配NG)
幾何公差
1.零件圖面無同心度要求
2.通知管控同心度前的庫存品
雙培林機型全面導入同心度管控,例入首末件巡檢,並制定SIP--3/30
A201030400G
上蓋PMB9733Cisco專用GN
上蓋來料燒缺不良
1.調機品未做區分,混入良品;2.作業員全檢不到位,IPQC抽樣未
發現
1.機台接產品容器調機品需清理完在進行
生產,調機品報廢處理---4/22.調機後重新做首件確認--4/2
A201030410G
底座PMB9733Cisco專用GN
K205000120G
下繞線套26.5*9.6*7.95tEE/ME7025/8025/9225插pin式GN
頂針毛邊,自動化機台卡料
1.頂針硬度低32度,不耐磨損;2.毛邊統一標準管制0.10mm;
1.更換SKD11的頂針,要求硬度40度--6/12.重新修訂SIP,毛邊0.05mm,用10X放大鏡
檢驗,納入首末件/巡檢/出貨檢驗--6/22
K205000010G
下繞線套E架構4010/4510/5010GN
繞線套頂針毛邊,組裝時與磁浮片干涉
K205001410G
下繞線套∮14.6*∮6.2*4.8tME5015/6015自動插PINGN
繞線套定位柱有毛邊,與磁浮片組裝不平貼
1.模具其中一穴定位柱鑲件腐蝕掉
2.毛邊統一標準管制0.10mm;
1.模具勤保養由800K改為500K保養/次;
2.重新修訂SIP,毛邊0.05mm,用10X放大鏡
檢驗,納入首末件/巡檢/出貨檢驗--6/22
A201015870G
塑膠框E系列12025∮33定子VAPO架構客委專用GN
膠管內徑過大,標準6.9
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