持续改进1分析和总结.docxVIP

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持续改进方案

编号:HT/QP0809R-01 No:2007001

方案名称提出人

化油器接头攻丝工序工艺改进肖 伟

提出部门日 期

制造部

2007.03.16

提出原因:

化油器接头类产品攻丝工序每只丝攻仅加工约60只产品后出现通规不通现象,须换新丝攻加工,每只丝攻成本20元左右,则加工一只螺纹的材料成本为0.33元,费用太大.

方案内容:

在攻丝过程中增加适合LY12材料的切削液,提高丝攻的使用寿命.

在攻丝工序后增加料架,待产品风干后进行磨平面加工.

该改进项目由制造部技术科周雄负责,在2007年4月15日前完成.

资源要求:

选择合适的切削液牌号为:ULTRACUT370PLUS;

中间放置风干料架一个.

其他说明:

在生产过程保持产品外观的清洁度.

编制/日期:曹华福/2007.03.16 审批/日期:马涛/2007.03.16

改进方案评价记录

编号:HT/QP0809R-02

方案名称 化油器接头攻丝工序工艺改进评价人员 肖 伟

提出日期评价日期

2007.03.16

2007.04.05

方案内容:

在攻丝过程中增加切削液,提高丝攻的使用寿命.

在攻丝工序后增加料架,待产品风干后进行磨平面加工.

改进前情况描述:

化油器接头类产品攻丝工序不加任何切削液,每只丝攻仅加工约60只产品后出现通规不通现象,须换新丝攻加工.

改进后的效果描述:

化油器接头类产品攻丝工序在增加切削液后每只丝攻可加工1000只,每加工一只螺纹

的材料成本由原来的0.33元降低到0.02.

评价结论:

该方案可行,大大降低了材料成本.

备注:

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