mz gp上长横饰条-模流分析与实际产品比对.pptx

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Moldflow分析结果与实际试模对标

MZGP项目上长横饰条延康产品工程部前期工艺科

MoldflowAnalysisReportProjectname(SGM)(项目名)MZGPPartname(SGM)(零件名)上长横饰条Partnumber(SGM)(零件号)56D_853_651_D/F/GCADVersion(CAD模型版本)NX8.5DateofMoldflowReview(评审日期)2014-12-2MoldflowREV(Moldflow版本)Moldflow2013Mould/ProductCompany(模具/零件供应商)世泰MoldflowAnalyst(Moldflow工程师)麦世德

实际产品

一.模流流道设计与实际产品流道差异说明:实际产品流道布置与模流分析位置一致;分析材料为ABS4330C/Pret(与实际一致)。

二.模流针阀浇口打开时间与实际注塑差异说明:实际针阀打开时间与模流分析有差异;对标如右上图。开阀时间G1G2G3G4G5模流分析0S1.89S1.89S3.52S3.52S实际工艺0S2S2S4S4S

三.模流注塑参数与实际注塑差异(注塑时间)对比项目充填时间模流分析5.564S实际工艺8S说明:实际注塑工艺时间与模流分析有差异;实际射胶时间比模流分析要长(电镀件需要低压慢速充填防止浇口气痕和应力不均);对标如右上图。

四.模流注塑参数与实际注塑差异差异(保压)比对项目VP转换压力保压压力保压时间模流分析112.2MP90MP5S实际工艺120MP110MP7S说明:实际注塑工艺时间与模流分析有差异;实际V/P压力,保压压力和时间比模流大;主要为了解决产品缩印,保证外观;对标如右上图。

五.模流注塑参数与实际注塑差异差异(冷却时间)说明:实际注塑工艺时间与模流分析有差异;实际冷却时间比模流分析短,冻结80%左右即可进行产品顶出;对标如右上图。T=22.2S对比项目冷却时间模流分析22S实际工艺18S

六.模流分析气泡位置与实际产品差异9说明:模流分析中困气注意部位在卡扣位置;实际产品没有气泡,因为卡扣处有设计滑块,滑块与模仁配合有间隙便于排气。

七.模流分析融接线位置与实际产品差异10说明:实际产品和模流分析一致,由于采用顺序阀,没有融接线。

八.模流分析缩印风险判断与实际产品差异11说明:端部体积收缩率较大,有缩印风险,实际产品与模流分析趋近。原因分析:端部保压困难导致缩印,需要减胶。端部有轻微缩印

十.模流分析变形与实际变形差异12变形方向方向模流变形实际变形与模流差异Z左端6.455-1.45

十.模流分析变形与实际变形差异13变形方向方向模流变形实际变形与模流差异Z右端6.454.7-1.75

十一.产品应力分析检测比对14说明:模流分析本次未做残余应力分析检测;产品经过冰醋酸应力检测,产品无明显发白(残余应力)。

总结从模流分析与实际产品差异比对来看,缩印分析结果比较准确,具有很好的参考意义,在模具设计前期可以对产品翻边进行提前减胶改善缩印状态;模流分析约48S,实际周期约55S,与模流分析时间比较趋近;因为前期模具水路还未完全好,导致模内冷却时间延迟,影响了注塑成型周期;后期水路好了后,注塑周期应该可以降低;产品变形大小为初步测量,与模流分析结果结果差异比较小具有较好的参考意义。15

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