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两台300MW机组凝结排汽温度高的原因分析及解决方案(报告).pdf

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两台300MW机组凝结排汽温度高的原因分析及解决方案报告

一、设备简介

我厂两台300MW机组均为东方汽轮机厂生产的亚临界中间再热

两缸两排汽凝汽式汽轮机。其中低压缸采用双缸结构,为对称分流式,

凝汽器为单壳体、双流程、汽流向心、表面式凝汽器。

凝汽器的工作过程:正常工作时,冷却水由循环水泵输入到中间

的两个前水室,经过凝汽器中间的两组管束,流到后水室,经转向通

过凝汽器外侧的两组管束流回到两侧的前水室并排出凝汽器。蒸汽由

汽轮机排汽口进入凝汽器,然后均匀地分布到管子全长上,经过管束

中央通道及两侧通道使蒸汽能够全面地进入主管束区,通过冷却水管

的管壁与冷却水进行热交换后被凝结;部分蒸汽由中间通道和两侧通

道进入对凝结水进行回热,以消除过冷度,起到除氧作用。剩余部分

汽气混合物经空冷区再次进行热交换后,少量未凝结的蒸汽和空气混

合物经抽气口由真空设备抽出。凝结水汇集在热水井内,由凝结水泵

抽出,升压后输入主凝结水系统。

二、运行中存在的问题

两台300MW机组在启、停机过程或低负荷运行时(通常是

200MW及以下,这里重点针对低负荷运行时的情况),出现排汽温度

比对应真空下的饱和温度高2度以上,在冬天真空高的时候此现象尤

为突出,高出4-6度,这不仅影响到机组的安全经济运行,而且我

们在计算过冷度时,通常是用排汽温度减去凝结水温度,这就给指标

计算带来较大的误差。

三、问题分析

负荷低压缸排汽温度(℃)真空真空对应凝结水

MW(KPa)的饱和温温度

#1疏扩侧#1疏扩侧度(℃)(℃)

17832.632.397.328.428.3

上面是#11机组在某一低负荷工况时的参数,从表中可以看出,

凝结水温度已经很接近对应真空下饱和温度,凝结水过冷度几乎为

零,事实上是低压缸排汽温度偏高了。

这是由于各蒸汽管道疏水存在内漏,特别是进入#1扩容器的主

要有主蒸汽管道以及汽机本体的高温高压疏水较多,经扩容后,一部

分变成过热的蒸汽以一定流速进入凝汽器喉部,该部分蒸汽有70-

80℃,另一部分被凝结成水的则进入热水井,而进入#2扩容器的主

要有高、低加危及疏水和除氧器溢流疏水,正常运行时基本没有。

汽轮机在低负荷运行时,进汽量较少(冬天真空较高,带同等负

荷所需蒸汽量更少),低压缸排汽的余速较小,通过凝汽器喉部时,

被从扩容器经过扩容产生的热蒸汽阻碍,热蒸汽进入喉部后通过辐射

作用对位于凝汽器喉部的低压缸排汽测点造成影响,使其所测排汽温

度偏高,而且#1扩容器比#2的影响要大的多,这里就不考虑#2

扩容器的影响。

另外,低负荷时,调节汽门开度很小,额定参数的蒸汽受到较大

的节流作用,也使排汽温度升高;再加上低压缸的鼓风摩擦作用,因

此,这时凝汽器的真空与排气温度往往是不对应的,即排汽温度高于

真空对应下的饱和温度。其中,扩容器产生的热汽影响最大。

四、解决问题对策及方案

为了消除由于疏水内漏进入扩容器产生的热蒸汽对排汽温度测点的

影响,而疏水内漏又不可能彻底根除,这就需要引入冷却水对进入扩

容器的疏水进行冷却,考虑到扩容器原有的冷却水管径较大,如果正

常运行时使用该冷却水必然增加凝结水泵的出力,不经济,而且凝结

水温度已经接近对应真空下的饱和温度,冷却效果不太理想,因此,

从除盐水直接供凝汽器补水的管道引一条小管径的管道至#1扩容器

冷却水电动门后,管道上加装一手动门进行调节,这样既保证了凝汽

器的补水,又能达到冷却进入#1扩容器疏水的目的。

(上图)改造前

(上图)改造后

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