电厂电厂事故预想集合.pdfVIP

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1、#3机试运期间负荷300MW左右,除氧器出现瞬时虚假水位LL保护动作

运行方式:

#3试运期间,机组负荷300MW,汽泵A、B运行,电泵C备用。给水自动,除氧器水位自动。

事故现象:

当除氧器出现瞬时虚假水位,并引起除氧器水位低低保护动作,前置泵A、B,汽泵A、B跳闸,电泵C由

于除氧器水位低低保护不能启动。

故障处理:

1快速降燃料量至180MW以下并投油助燃。

2.由于给泵跳闸,给水流量信号显示丢失,除氧器水位控制可能强制手动,应手动控制30%、70%水位调

节阀,防止除氧器出现高水位.。如除氧器水位HHH四抽切除应注意辅汽、轴封由冷再或一期供正常。

3.当CRT上除氧器水位低低信号消失后立即启动电泵C,注意电泵电流不超过681A,注意各轴承及油温应

正常。

4.电泵启动后及时开启除氧器水位30%控制阀控制开度,并投入自动。

5.检查汽泵A、B转速下降,投入小机盘车。关闭汽泵A、B出口门。

6.电泵启动后应查看给水流量,.处理过程中如出现汽包水位低于负200mm,MFT应动作否则应手动MFT

防止锅炉断水。

7.处理过程中如再次出现除氧器出现虚假水位LL电泵C跳闸,则应遵循以上处理并遵守电动机启动次数及

间隔时间规定方可再次启动电泵C。

8.处理过程中因短时减温水失去,若主再热汽温超过规程规定值应手动停炉并防止电泵启动后汽温急.跌。

9.在汽包水位较低时不宜直接停运磨煤机,以防瞬时炉膛热负荷下降,水冷壁内产汽量减少,汽包水位短时下

降。

10.如锅炉发生MFT则按MFT处理。

2、#3机电泵电机轴承漏油分析

事故经过:

2月24日中班,#3机组冲管已进入尾声,仅剩下低旁和小机未冲洗,在20:00分时,电泵马达液力偶合器

侧轴承有渗漏现象,火电人员已作处理,22:30分发现该处漏油增大,此时的电泵转速在1840rpm左右,联系

火电人员并适当降低电泵转速。到23:30分,漏油已造成液力偶合器的油位快速下降,从轴承侧面的螺孔连续

冒油,临时接油盘已接三盆有余。立即与调试组联系,提出液力偶合器的油位如再继续下降可能会使偶合器调节

功能失效,辅助油泵因液位低也无法启动。在征得同意后,随即停炉、停电泵,辅助油泵自启成功,漏油处的漏

油量也渐渐减少至不漏。火电人员联系生产厂家经过两天的检修,将液力偶合器的油位放在较低位运行至冲管结

束,在冲管结束后,将电泵电机解体检查、清理积油。现电泵已恢复正常。

现象分析:

1.液力偶合器的油位偏高造成回油不畅。(为什么其他的轴承回油正常?)

2.润滑油压力释放阀动作不正常或该轴承进油节流孔未调节好。

3.该轴承回油管有堵塞现象(前置泵的两个回油镜回油量在一半左右,而电机侧是全满)

4.轴承制造安装不良。

5.#3机电泵的主油泵起润滑和勺管工作油双重作用,要保证工作油的压力,润滑油是否整定的过高?

预防措施:

1.电泵目前还没有达到过满负荷运行,设备的质量、安装工艺都未真正得到检验,在整组启动过程中要加

强检查,发现问题及时处理,避免影响投产进度。

2.对各阶段电泵的就地、CRT的参数显示进行校对,检查测量仪表的偏差,及时处理。

3.对电泵就地的压力、回油镜的油量、各轴承手感加强熟悉了解,尽快掌握电泵的运行特性。

3、#3机组600MW稳定运行,C、D、F、B、A五台磨投运,#2高加液位HHH突然动作,请试分析事故发生

后现象。如果你是该机组主值你将如何处理,有那些注意事项?

(一)现象

1、机组BTG盘声光报警,大屏报警,CRT对应画面#2高加液位HHH报警黄闪,CRT及就地液位计指示

高。

2、#2高加出口给水温升下降,#2高加端差增大。

3、如#2高加水位HHH保护动作系高加水侧大量泄漏引起的,则给水泵入口流量不正常增大。

4、高加水位HHH保护动作(联关#1、#2、#3段抽汽电动阀及抽汽逆止阀,并联开其抽汽电动阀前疏水阀

及其抽汽逆止阀后疏水阀;开高加旁路控制阀及高加水侧泄压阀,给水切旁路;#1高加正常疏水阀关闭,

#1、#2高加危急疏水阀开启。)

5、主汽压力突升,机组负荷冲高,汽包水位异常波动,短

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