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一种电解铝多功能天车轨道的优化与改造方法的研究

摘要本文分析了铝电解多功能天车轨道松动的问题,并提

出解决此问题的可行实施方案,总结出合理的改进措施,对现有设

备进行改造,又经过实践验证,真正取得了良好的效果。

关键词铝电解多功能轨道

铝电解多功能天车是电解铝厂的关键设备之一,它担负着电解

质结壳的破碎作业;氧化铝添加作业;清理铲捞渣、更换阳极、吊

运真空抬包作业;槽上部机构吊运检修、物品吊运的多功能化作业;

同时两台车联动还可进行电解槽上部整体机构的吊运作业;多功能

天车的实际运行率也就直接影响着电解生产能否正常进行的关键。

本文是根据铝厂电解铝多功能天车轨道中压板的松动问题进行提

出问题,并对现有的设备进行改造,根据运行情况,次方案能达到

良好的效果。

一、天车道轨紧固介绍

三门峡职业技术学院机电系和周边大、中、小企业合作后,发

现天元铝业全功能电解铝天车,自重60吨。因两跨平行度、直线

度误差较大,又采用加固钢筋二次抹面找平方法,压板以每500间

距用φ20mm螺栓固定在,传统压板紧固qu100mm轨道上。运行中长

期存在压板松动,轨道大幅度弯曲,两跨间距不等,二次抹面混凝

土损坏,多功能天车机组无法正常行走,直接影响单位正常生产。

该厂成立“轨道维修班”,每次维修后,只能运行三天。为此我们

通过分析总结出一套有效的解决方案。

多功能天车自重为60吨,分六组车轮组在两跨为qu100mm钢轨

上运行。车间采用混泥土结构梁浇注预留孔,用φ20mm螺栓固定车

间厂房全长。

二、受力分析

该厂采用传统形式浇注预留螺栓孔,根据空口直径最大可以采

用φ22mm螺栓。电解厂房全长近500米,无法改变混凝土结构梁预

留螺栓孔。又因多功能天车机组自重为60吨,螺栓拧紧后最大正

压力小于车轮摩擦阻力和压板侧压力,导致压板松动和螺栓弯曲变

形,导轨中心距偏移。主要表现有以下几种情况。

(一)混泥土结构梁浇注预留孔设计不合理。

(二)车轮组边缘与钢轨摩擦阻力过大。

(三)压板受力面积太小,二次抹面找平基础松动损坏。

(四)压板螺栓没有设置止退锁片。

三、改进方案的实施

根据以上出现的问题,提出以下几种改进方案并对其进行实施。

实施方案一:混泥土结构梁浇注预留孔直径无法改变,只有采

用填实压板长形槽,确保压板和螺栓之间因长形槽的间距改变压板

定位距离。首先我们采用木楔加水泥的方案浇注压板长形槽,通过

两周后的使用,发现效果有所好转。但因车组运行震动,造成木楔

和水泥松散,一个螺栓松动,其他螺栓随之被击破。根本问题没有

得到解决,同时压板受力面积太小,二次抹面找平基础时有损坏。

实施方案二:(一)采用铺设厚度为8—10mm的废旧钢板,裁剪

为300×700mm矩形为垫板,增大压板受力面积。(二)利用垫板螺

栓孔间距连接两侧螺栓,增加螺栓抗弯强度;利用垫板可焊性,在

压板尾部焊接止退挡块。(三)利用垫板可焊性,在每隔两点使垫

板两端焊接直角与混泥土结构梁包裹,充分增大螺栓、垫板和压板

之间的受力混泥土结构梁现象,避免了过去受力不均,各个击破的

现象,多功能机组天车使用无轮缘车轮,采用在车轮组前段添加水

平轮结构,用滚动轴承与轨道之间“s形”运行轨迹中,产生纯滚

动摩擦,缩小车轮边缘与导轨的启动扭矩摩擦阻力大的因素。(四)

螺栓设置锁片,涂抹“厌氧型螺纹锁固胶”止退。

四、可行性方案分析

(一)垫板制作(根据混泥土结构梁宽度而定),厚度δ=8—

12mm。按照混凝土梁确定两孔间距,串如螺栓后与垫板点焊。增加

螺栓的抗弯强度,形成拉、撑为一体,使螺栓受力分解。如图1-2

中2和5图示。途中采用挡块1与垫板6焊接定位,迫使道轨压板

不应槽型孔偏移。垫板两端采用钢板δ=8mm与混泥土结构梁两端

焊接,防止垫板受力后偏移。

(二)制作简易钢轨起吊器,在不影响生产的前提下,分组同

时进行。15天后全部完工。

(三)安装形式。(如图1-3)

五、总结

经过结合铝厂的现有设备分析、改造后,彻底解决了多功能天

车机组轨道压板松动的问题。轨道每三个月进行检修,压板很少有

松动,保证了企业关键设备的运行,为企业争得了效益,同时又被

同行业纷纷采纳和高度赞赏。

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