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热网首站疏水溶氧大原因分析处理

摘要:某超临界机组供热改造后,热网疏水水质存在溶氧大的现象,导致凝结水水质溶氧大,

间接影响发电机定子冷却水的溶氧,导致发电机定子线棒腐蚀加剧,影响发电机的安全稳定

运行。通过对负压系统查漏、系统运行方式变化、参数对比分析等等,解决了热网疏水溶氧

大的问题,提高了供热机组的安全稳定运行。

关键词:热网首站;疏水;溶氧;分析

1.引言

某超临界机组供热改造后,冬季供热时热网加热器疏水水质溶氧不合格,疏水含氧量一直在

1000-1400µg/L,导致机组凝结水溶氧超标(正常要求小于100µg/L)到达140µg/L,供热未投入

时凝结水溶氧为50-60µg/L。这样供热系统投入后,导致凝结水的用户发电机定子冷却水溶氧

大,经常超标运行达到40-50µg/L(正常要求小于30µg/L,供热未投一般是3-6µg/L),只能

通过定子水箱氮气置换降低发电机定子冷却水的溶氧。另外,热网加热器内积存不凝结性气

体,影响换热效果,而且对管束有腐蚀作用,还会使局部区域发生紊流颤振,造成热网加热

器内部构件机械损伤。我们通过供热期间热网首站负压系统查漏、系统运行方式变化、参数

对比对标,深刻分析原因,治理解决了热网疏水溶氧大的问题。

2.供热系统概述

某超临界机组供热改造后,热网首站热力系统主要包括:供汽系统、热网循环水系统、热网

加热器及其疏水系统、补水系统、热工控制系统等。热网加热器加热汽源来自汽轮机中、低

压缸联络管引出的供热抽汽,供热抽汽管道上装有安全阀,液压逆止阀,液压快关阀和电动

调节阀,在中、低压缸联络管上还装有液控调节碟阀,供热抽汽参数为:流量300~400t/h,

压力0.2501MPa,温度193.5℃。热网抽汽连通管改造的设计参数见下表1。

表1

#1、#2机经单独的供热抽汽母管接至各自热网首站的2台热网加热器,用来加热热网循环

水,单台热网加热器额定循环水量为2320t/h,热网供/回水温度为120℃(115±5℃)∕70℃。

为保证热网循环水系统冬季运行安全以及居民不断暖,在二期供一期厂用汽联络管接一路汽

源至#2机供热抽汽母管,作为双机供热抽汽停运条件下由二期机组提供事故备用汽源,以保

证事故情况下的供暖需要。

热网加热器设有启动排汽和连续排汽,启动排汽直接排大气,而连续排汽引至#2低加至#1

低加间的抽空气管道,以便将加热器内不凝结气体抽走,保证热网加热器的换热效果。热网

加热器的型式为卧式表面式汽水换热器,换热管为U形管,换热管材质为316L不锈钢,设

置有疏水冷却段,可将疏水温度降低至75℃以下,以满足精处理系统对凝结水温度50~60℃

之间的要求。每台机组配置3台50%容量热网疏水泵,2台运行1台备用,单台热网疏水泵

额定流量220t/h、扬程为1.0MPa,变频调节。热网加热器疏水启动初期水质不合格排至脏凝

结水箱,水质合格后回收至主机凝结水系统精处理前,热网加热器还设有事故疏水排至锅炉

疏水箱,热网加热器水位高Ⅱ值(1300mm)时联开事故疏水电动门,降至Ⅰ值(1150mm)

时自动关闭。为了保证两台热网加热器内部压力、水位平衡设置了汽侧上部、疏水下部联络

平衡门,正常运行保持开启,单台加热器故障退出时关闭起到隔绝作用。

热网首站系统图如下图一所示:

图一热网首站系统图

3.热网疏水回收对凝结水的影响

我公司#2机组供热首站投运后,通过观察发现,机组负荷和供热抽汽量对凝结水溶氧存在一

定的影响。凝结水溶氧的变化与热网供热量成正比,而与机组负荷成反比。即在机组负荷不

变的情况下,随着供热抽汽量的增加,低压缸进汽量减少,背压降低,从而使与低压缸相关

的负压区增大,导致真空严密性下降,部分空气漏入凝汽器,使凝结水溶解氧增大,且由于

低压缸进汽量的减少,使凝汽器正常补充的除盐水加热不足,低温的除盐水与凝结水混合后,

凝结水温度降低,当其低于对应压力下的饱和温度,造成凝结水过冷却,会使凝结水中原本

逸出的氧分子重新回到水中,同样会造成凝结水溶解氧的增大。在热网供热量不变的情况下,

随着机组负荷的增加,低压缸进汽量也相应增加,背压升高,负压区减小,空气漏入量减小,

且低压缸进汽量的增加对正常补水加热更充分,过冷度降低,故凝结水溶解氧有减小的趋势。

在热网疏水回收前,主机凝汽器除盐水补水量的增加,因除盐水本身溶氧就较高,且进入凝

汽器后又得不到较好的加热除氧,导致主凝结水溶氧增加。

当热网加热器疏水回收至主机精处理前主凝结水管道后,由于溶氧量远

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