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  • 2024-10-09 发布于河南
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安全事故案例分析 某石化公司罐车泄漏重大爆炸着火事故.pdf

安全事故案例分析某石化公司罐车泄漏重大爆炸着火事故--第1页

某石化公司罐车泄漏重大爆炸着火事故

2017年6月5日凌晨1时左右,某石化公司储运部装卸区一辆液化石油气运输罐车在

卸车作业过程中发生液化气泄漏,引起重大爆炸着火事故,造成10人死亡,9人受伤,直

接经济损失4468万元。

2017年6月5日0时58分,某物流公司驾驶员唐某驾驶豫J90700液化气运输罐车经

过长途奔波、连续作业后,驶入某石化公司并停在10号卸车位准备卸车。

唐某下车后先后将10号装卸臂气相、液相快接管口与车辆卸车口连接,并打开气相阀

门对罐体进行加压,车辆罐体压力从0.6MPa上升至0.8MPa以上。0时59分10秒,唐某

打开罐体液相阀门一半时,液相连接管口突然脱开,大量液化气喷出并急剧气化扩散。正在

值班的该石化公司韩某等现场作业人员未能有效处置,致使液化气泄漏长达2分10秒,与

空气形成爆炸性混合气体,遇到点火源发生爆炸,造成事故车及其他车辆罐体相继爆炸,罐

体残骸、飞火等飞溅物接连导致1000立方米液化气球罐区、异辛烷罐区、废弃槽罐车、厂

内管廊、控制室、值班室、化验室等区域先后起火燃烧。

经计算,本次事故释放的爆炸总能量为31.29吨TNT当量,产生的破坏当量为8.4吨

TNT当量(最大一次爆炸)。事故共造成10人死亡,9人受伤,其中,1人重伤,8人轻伤。

在10名死亡人员中,5人为该石化公司职工,5人为运输罐车驾驶员。事故造成的直接经济

损失约4468万元。

故发

生后

全景

航拍

图爆炸损毁的液化气罐车

安全事故案例分析某石化公司罐车泄漏重大爆炸着火事故--第1页

安全事故案例分析某石化公司罐车泄漏重大爆炸着火事故--第2页

视频截图——左侧出现火光,随即发生爆炸

直接原因

肇事罐车驾驶员长途奔波、连续作业,在午夜进行液化气卸车作业时,没有严格执行卸

车规程,出现严重操作失误,致使快接接口与罐车液相卸料管未能可靠连接,在开启罐车液

相球阀瞬间发生脱离,造成罐体内液化气大量泄漏。现场人员未能有效处置,泄漏后的液化

气急剧气化,迅速扩散,与空气形成爆炸性混合气体达到爆炸极限,遇点火源发生爆炸燃烧。

液化气泄漏区域的持续燃烧,先后导致泄漏车辆罐体、装卸区内停放的其他运输车辆罐体发

生爆炸。爆炸使车体、罐体分解,罐体残骸等飞溅物击中周边设施、物料管廊、液化气球罐、

异辛烷储罐等,致使2个液化气球罐发生泄漏燃烧,2个异辛烷储罐发生燃烧爆炸。

根据事故车辆行驶的GPS记录,肇事罐车驾驶员唐某驾驶豫J90700车辆,从6月3日

17时到6月4日23时37分,近32小时只休息4小时,期间等候装卸车2小时50分钟,

其余24小时均在驾车行驶和装卸车作业。押运员陈某没有驾驶证,行驶过程都是唐某在驾

驶车辆。6月5日凌晨0时57分,车辆抵达某石化公司后,唐某安排陈某回家休息,自己

实施卸车作业。在极度疲惫状态下,操作出现严重失误,装卸臂快接口两个定位锁止扳把没

有闭合,致使快接接口与罐车液相卸料管未能可靠连接。据分析,引发第一次爆炸可能的点

火源是该石化公司生产值班室内在用的非防爆电器产生的电火花。

间接原因

该物流公司未落实安全生产主体责任

(1)超许可违规经营。

(2)日

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